洛陽石化加氫車間 呂海寧
蠟油加氫裝置用能分析及節(jié)能降耗
洛陽石化加氫車間 呂海寧
洛陽石化蠟油加氫處理裝置設計年加工能力220萬t,年開工時數(shù)8400h。蠟油加氫處理裝置以減壓蠟油、焦化蠟油和脫瀝青油的混合油為原料,采用撫順石油化工研究院(FRIPP)開發(fā)的FFHT蠟油加氫處理工藝技術,加氫處理催化劑采用FRIPP的FF-18(保護劑為FZC系列保護劑)。主要生產(chǎn)低硫含量的精制蠟油,為催化裂化裝置提供優(yōu)質的原料,同時副產(chǎn)少量石腦油和柴油,富氫氣體經(jīng)脫硫后去制氫裝置做原料。為了節(jié)約資源、節(jié)約能源和提高裝置運行水平,加氫車間采取各種用能優(yōu)化措施,挖潛增效,取得了一定的成績。
1.裝置工藝特點。采用熱高壓分離系統(tǒng)等工藝技術,在滿足產(chǎn)品質量和工藝要求的前提下,盡量提高中、高溫位熱量的利用,以最大限度地回收熱量,有效地減少反應流出物冷卻負荷,達到降低裝置能耗的目的。原料蠟油正常按熱進料方式直接進入該裝置,產(chǎn)品蠟油正常按熱出料方式直接進入下游催化裝置,減少該裝置的冷卻負荷及下游裝置的加熱負荷,降低裝置及全廠能耗。設備管道布置緊湊合理,減少散熱損失和壓力損失。加強設備及管道保溫,減少散熱損失。在熱高壓分離器和熱低壓分離器之間設置液力透平,充分回收從高壓到低壓工藝物流所釋放的能量。
2.蠟油加氫處理裝置設計能耗。表1為蠟油加氫處理裝置設計能耗構成。
1.2009年及2010年裝置能耗對比。2009年蠟油加氫處理裝置累計綜合能耗12.46kgEo/t,達到設計能耗要求。2010年通過一系列節(jié)能優(yōu)化措施,蠟油加氫處理裝置綜合能耗從2009年的12.46kgEo/t降至2010年的9.0kgEo/t,下降3.46kgEo/t,降幅達27.8%。
2.實際能耗與設計能耗對比。與設計值相比,除氧水、除鹽水、電、3.5MPa蒸汽、燃料和熱進(出)料的能耗均低于設計值,循環(huán)水、1.0MPa蒸汽能耗均高于設計值。
自開工以來,加氫車間通過制定節(jié)能降耗能效監(jiān)察方案,采取各種用能優(yōu)化措施,挖潛增效,綜合能耗呈逐月下降趨勢。2010年1月至5月份累計綜合能耗降至9.0kgEo/t,綜合能耗在總部同類裝置中排名前茅。
表1 蠟油加氫處理裝置設計能耗構成
1.節(jié)電措施。蠟油加氫處理裝置的液力透平HT5101具有巨大的節(jié)能潛力,車間多方面做工作,與廠家共同努力改造了液力透平的密封系統(tǒng),2009年11月14日,液力透平投入使用。在液力透平運行正常后原料油升壓泵P5101A電流由150A降低至100A,每小時節(jié)約用電488kW.h,月節(jié)電350000kW.h,影響能耗降低0.45kgEo/t。至2010年5月31日,液力透平HT5101已穩(wěn)定運行170天,節(jié)約電能197萬kW.h。
2010年4月,加氫車間進行技術攻關,經(jīng)過仔細論證研究,在保證生產(chǎn)要求的前提下,通過改進新氫壓縮機控制方式,將新氫壓縮機負荷從75%降至50%,實現(xiàn)了壓縮機氫氣無返回節(jié)能運行。每小時節(jié)電435kW.h,月節(jié)電310萬kW.h,影響能耗降低0.4kgEo/t。
洛陽蠟油加氫裝置2009年用電量為16.82kwh/t,2010年1月至5月累計用電單耗為15.25kWh/t,2010年累計單耗比2009年降低1.57kWh/t,折合降低能耗0.41kgEo/t。5月,隨著新氫壓縮機的優(yōu)化節(jié)能運行,加氫裝置電耗再次大幅降低,蠟油加氫裝置5月用電單耗降至13.66kWh/t,為開工以來最低水平。
2.節(jié)汽措施。優(yōu)化循環(huán)氫壓縮機運行,降低3.5MPa蒸汽用量。在保證循環(huán)氫壓縮機安全運行及氫油比≮400∶1的前提下,降低循環(huán)氫壓縮機轉速,將循環(huán)氫壓縮機轉速由設計值10600rpm降至9800rpm,汽輪機3.5MPa蒸汽耗量由22t/h下降至17t/h左右,減少了3.5MPa蒸汽耗量。
洛陽石化蠟油加氫裝置2010年3.5MPa蒸汽消耗大幅降低,2010年截至5月累計3.5MPa蒸汽單耗70.68kg/t,比2009年的80.89kg/t降低了10.21kg/t,影響能耗降低0.89kgEo/t。
表2 蠟油加氫裝置實際能耗與設計能耗對比
優(yōu)化換熱流程,增產(chǎn)1.0MPa蒸汽產(chǎn)量。優(yōu)化換熱流程,增加1.0MPa蒸汽產(chǎn)量,減少0.5MPa蒸汽產(chǎn)量。提高裝置1.0MPa蒸汽外輸量,并降低除氧水用量。優(yōu)化后,蒸汽發(fā)生器V5113產(chǎn)1.0MPa蒸汽量從5.38t/h上升至7.37t/h,月增產(chǎn)1.0MPa蒸汽1430噸,影響能耗降低0.54kgEo/t。
3.節(jié)氣措施。燃料氣消耗在蠟油加氫裝置綜合能耗中所占比重較大,蠟油加氫處理裝置自運行以來,兩臺爐子F5101、F5102經(jīng)過一系列節(jié)能優(yōu)化措施,燃料氣消耗從原來的2600nm3/h降至現(xiàn)在的1700nm3/h左右。
蠟油加氫裝置2009年燃料氣單耗為4.79kg/t,2010年1月至5月累計單耗為3.34kg/t,比2009年降低了1.45kg/t,影響能耗降低1.38kgEo/t。
4.節(jié)水措施。通過提高員工節(jié)水意識,在生產(chǎn)中精細操作,有效地降低了循環(huán)水消耗量。嚴格控制水冷器操作,進出口溫差控制大于8℃,加氫處理裝置循環(huán)水單耗從2009年的2.58t/t降至2010年的2.02t/t,影響能耗降低0.06kgEo/t。
由于自產(chǎn)0.5MPa蒸汽不計入能耗,蠟油加氫裝置通過優(yōu)化換熱流程,降低了0.5MPa蒸汽產(chǎn)量,既節(jié)約除氧水用量,又提高了蠟油出裝置溫度。
2009年除氧水單耗為0.07t/t,2010年1至5月累計單耗為0.036t/t,比2009年降低了0.034t/t,影響能耗降低0.31kgEo/t。
5.進行技術攻關,維護裝置大負荷運行。蠟油加氫裝置2010年進行了大負荷優(yōu)化運行攻關,裝置負荷不斷提高,2010年1-5月累計負荷率高達103%,較好地完成了負荷率≮95%的攻關目標。2010年負荷率比2009年提高了10.2%,影響能耗降低8%左右。