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核電專用水泥生產(chǎn)的技術(shù)難關(guān)探討

2011-10-18 06:22鄧玉蓮蔣杉平劉品洪楊茂鑫
大眾科技 2011年6期
關(guān)鍵詞:熟料專用核電

鄧玉蓮 蔣杉平 劉品洪 楊茂鑫

(廣西魚峰水泥股份有限公司,廣西 柳州 545008)

核電專用水泥生產(chǎn)的技術(shù)難關(guān)探討

鄧玉蓮 蔣杉平 劉品洪 楊茂鑫

(廣西魚峰水泥股份有限公司,廣西 柳州 545008)

針對(duì)核電專用水泥的特殊技術(shù)要求,結(jié)合中熱硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),將核電專用水泥的一道道技術(shù)難關(guān)逐一進(jìn)行攻克,生產(chǎn)出完全符合要求的核電專用水泥,贏得了客戶的高度評(píng)價(jià)。

核電專用水泥;水化熱;干縮率

(一)引言

核電專用水泥主要運(yùn)用于建設(shè)核電站,該水泥產(chǎn)品參照?qǐng)?zhí)行法國(guó)標(biāo)準(zhǔn),要求具有較高的抗壓強(qiáng)度(尤其是 3天抗壓強(qiáng)度),較低的水化熱、堿含量、氯離子、干縮率等綜合性能指標(biāo)。該水泥產(chǎn)品集中熱水泥、普通硅酸鹽水泥、道路水泥和核電水泥的特殊要求于一體,也就是說,核電水泥不但要滿足中熱水泥的水化熱標(biāo)準(zhǔn),而且還要滿足道路水泥的干縮率要求和普通硅酸鹽水泥的強(qiáng)度要求,以及工程本身所要求的特殊要求,如堿含量及進(jìn)場(chǎng)水泥溫度等。要同時(shí)滿足多品種水泥不同的技術(shù)指標(biāo)要求,指標(biāo)范圍窄,生產(chǎn)難度大。

(二)技術(shù)難關(guān)

1.水泥的水化熱與水泥強(qiáng)度之間的矛盾

核電專用水泥的水化熱要求:d3≤251 kJ/kg,d28≤293 kJ/kg;水泥強(qiáng)度要求:R3≥17MPa,R28≥42.5Mpa;最大的難點(diǎn)在必須兼顧水泥的水化熱和強(qiáng)度,強(qiáng)度太高,水化熱必然超標(biāo),所以必須找到一個(gè)平衡點(diǎn)。

2.水泥的干縮率難關(guān)

核電專用水泥的干縮率要求:28d≤1000μm/m;影響水泥干縮率的的關(guān)建性指標(biāo)有三個(gè)方面:

①水泥比表面積

②熟料礦物組成

③水泥SO3含量

但水泥中 SO3含量、比表面積、熟料礦物組成與水泥的強(qiáng)度和水化熱又是相輔相成的,水泥SO3和比表面積高低直接影響到水泥的強(qiáng)度,熟料的礦物組成又與水化熱悉悉相關(guān),在此,必須多項(xiàng)指標(biāo)兼顧考慮。

3.水泥溫度高技術(shù)難關(guān)

核電專用水泥的進(jìn)場(chǎng)溫度要求≤60℃,而出磨水泥溫度夏季一般在120℃左右,通過水泥輸送系統(tǒng)進(jìn)入水泥庫后,水泥溫度一般還有95℃左右,很難達(dá)到工地施工要求。

(三)逐一解決核電專用水泥生產(chǎn)中碰到的難題

1.在水泥的水化熱與水泥強(qiáng)度之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)

(1)通過合理的配料方案,解決熟料強(qiáng)度及熟料水化熱矛盾

在配料方案的設(shè)計(jì)上,參照中熱水泥多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),按照低水化熱要求進(jìn)行設(shè)計(jì),即適宜的C3S和C3A含量,既保證熟料強(qiáng)度又保證水化熱,根據(jù)本公司1#窯的特性及核電專用水泥熟料的特殊礦物組成(C3A≤7%,C3S≤57%)進(jìn)行配料方案的設(shè)計(jì),確定熟料的控制指標(biāo)為:LSF:91±1.5;SM:2.20±0.1;IM:0.75±0.1;f .c≤0.8%立升重≥1200g/L;C3A=1%~4%;C3S=54%~56%。

(2)原燃材料的選型

針對(duì)配料要求,對(duì)原燃材料進(jìn)行了專項(xiàng)采購(gòu):

1)原料質(zhì)量見表1

表1

2)煤炭質(zhì)量見表2

表2

2.水泥比表面積范圍的確定

由于本公司生產(chǎn)的核電專用水泥不添加任何的混合材,并為高鐵方案熟料以及 1#生產(chǎn)線的水泥磨為高細(xì)磨,故比面積很難控制,正常情況下水泥比表面積在340m2/Kg以上,并相當(dāng)不穩(wěn)定,水化熱也偏高,后經(jīng)采取調(diào)整水泥磨機(jī)內(nèi)研磨體的填充率及級(jí)配,出磨水泥的比表面積能控制在340 m2/Kg以下,SO3按其余水泥品種控制指標(biāo) 2.6±0.2%時(shí),對(duì)應(yīng)的水化熱、強(qiáng)度見表3:

表3

從上表可知,水泥的比表面積控制在300~330m2/Kg之間,水泥水化熱較理想,并3天、28天抗壓強(qiáng)度達(dá)到合同要求。

3.突破水泥的干縮率難關(guān)

影響水泥干縮率的的關(guān)建性指標(biāo)有三個(gè)方面:

(1)水泥比表面積

隨著水泥顆粒的細(xì)化,一方面,水泥中小于 10μm的熟料顆粒含量增加,另一方面,由于C3S礦物的易磨性較好,C3S在水泥微細(xì)粉中的含量相應(yīng)增加,兩方面的作用,同樣都能提高水泥的早期水化率,使水泥水化硬化體的早期固水率提高,導(dǎo)致水泥石后期干縮率上升。所以較大的水泥細(xì)度有利于降低水泥干縮率,因此水泥的比表面積不宜過大,在保證強(qiáng)度的前提下,盡量降低比表面積。在針對(duì)水泥的水化熱也對(duì)水泥的比表面積作了相應(yīng)的分析,故以此為主要控制指標(biāo)。

(2)熟料礦物組成

熟料早強(qiáng)礦物含量是影響水泥干縮率的重要因素,早強(qiáng)礦物特別是C3A含量高,由于C3A的水化速度較快,它對(duì)水泥干縮率的影響幾乎是C3S的6倍,所以熟料中的C3A要控制在一個(gè)合理的范圍。在配料方案的設(shè)計(jì)中也對(duì)C3A含量作了相應(yīng)的規(guī)定,所以以此為主要控制指標(biāo)。

(3)水泥SO3含量的控制指標(biāo)

控制好水泥的SO3含量,也就控制住了石膏的摻加量,石膏摻量變化之所以對(duì)水泥干縮率產(chǎn)生影響,是因?yàn)槭嗯cC3A在一定條件下能形成膨脹性的鈣礬石從而減少了水泥的干縮變形。當(dāng)石膏摻量過小,則無法形成鈣礬石;當(dāng)石膏摻量過大時(shí),一方面形成的鈣礬石晶體不斷成長(zhǎng),大晶體的鈣礬石的膨脹作用導(dǎo)致水泥石密實(shí)度下降,另一方面,過量的石膏由于本身強(qiáng)度較低,易在水泥石中形成強(qiáng)度的薄弱環(huán)節(jié),降低了水泥抵抗干縮變形的能力,導(dǎo)致水泥干縮率上升。石膏能與熟料中 C3A、C4AF化合成 C3A·3C·32H2O、C3(A,F(xiàn))·3C·32H2O,石膏的最佳摻量必然與水泥中熟料礦物C3A、C4AF的含量有關(guān)。在熟料中C3A、C4AF含量確定的基礎(chǔ)上,固定水泥的比表面積(320m2/Kg)作最佳SO3控制指標(biāo)試驗(yàn),具體數(shù)據(jù)見表4:

表4

從上表可以看出,核電專用水泥的SO3控制指標(biāo)以2.5±0.2%控制為最佳。

(4)突破水泥溫度高技術(shù)難關(guān)

對(duì)原有的水泥冷卻機(jī)進(jìn)行技改,即對(duì)冷卻機(jī)的進(jìn)水管路進(jìn)行技改,以提高水泥的冷卻效率,改造后每小時(shí)冷卻水泥從80噸提高到100噸,出入冷卻機(jī)水泥溫差可達(dá)40℃,對(duì)核電專用水泥進(jìn)行降溫, 經(jīng)試用,效果較好,出冷卻機(jī)的水泥溫度一般在70℃,并充分利用5個(gè)水泥散灰小倉(cāng)進(jìn)一步降低水泥溫度,最重要的是在我公司防城港中轉(zhuǎn)站清出一個(gè)容量達(dá)6000噸的水泥庫,用于核電水泥的降溫使用,水泥溫度高問題得到了有效的解決。

(四)進(jìn)一步降低水泥的水化熱,提高水泥的后期強(qiáng)度

在水泥水化熱滿足要求的前提下,核電專用水泥的28天強(qiáng)度雖達(dá)到合同要求,但仍有偏低現(xiàn)象,經(jīng)采用多個(gè)廠家的水泥助磨劑進(jìn)行試驗(yàn),優(yōu)選出B公司的水泥助磨劑,3天強(qiáng)度保持不變,28天強(qiáng)度上升約 6 MPa,徹底確保了核電專用水泥質(zhì)量。

(五)工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)核電專用水泥質(zhì)量狀況

從一年多的核電專用水泥的生產(chǎn)情況來看,水泥質(zhì)量達(dá)到位預(yù)期的效果,并得到用戶的高度贊賞,具體質(zhì)量狀況見表5:

表5

(六)結(jié)束語

1.依托本公司濕磨干燒生產(chǎn)線獨(dú)特的工藝優(yōu)勢(shì),將核電專用水泥研制成功,填補(bǔ)了廣西核電專用水泥品種生產(chǎn)的空白,一方面給廣西魚峰水泥股份有限公司帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益;另一方面為廣西的核電建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。

2.核電專用水泥不同于通用水泥品種的質(zhì)量控制,其原燃材料、熟料、磨機(jī)球配等的穩(wěn)定性顯得憂為重要,熟料煅燒的好壞直接影響到水泥的質(zhì)量,包括水泥的性能。新的熟料生產(chǎn)后,必須待3天強(qiáng)度出結(jié)果,并對(duì)熟料的各過程控制質(zhì)量及熟料外觀對(duì)比研究后,才能預(yù)測(cè)該批水泥的控制指標(biāo),這是長(zhǎng)時(shí)間總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)。

[1] 沈威,等.水泥工藝學(xué)[M].武漢:武漢工業(yè)大學(xué)出版社,1991.

[2] V3ORKIN,YU ZAITSEY.水泥種類對(duì)化學(xué)收縮和干燥收縮的影響[C].第七屆國(guó)際水泥化學(xué)會(huì)議論文集.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1985.

[3] 王善拔等.從混凝土角度討論道路水泥礦物組成[J].水泥,1997,(6) .

[4] 趙宏亮.影響水泥干縮率與耐磨性的因素探討[J].水泥,2007.

TQ172.7

A

1008-1151(2011)06-0061-02

2011-03-12

鄧玉蓮(1974-),女,廣西全州人,廣西魚峰水泥股份有限公司品質(zhì)部副經(jīng)理,工程師,從事水泥生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)及水泥新產(chǎn)品研發(fā)。

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