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塑殼斷路器延時特性自動檢測系統(tǒng)

2011-10-09 09:46李春海伍萍輝陸青峰
電子設(shè)計工程 2011年24期
關(guān)鍵詞:恒流源觸摸屏延時

李春海,伍萍輝,曾 成,陸青峰

(河北工業(yè)大學(xué) 天津 300400)

在低壓配電系統(tǒng)中,塑殼斷路器被廣泛應(yīng)用。在正常條件下,它接通和斷開電路中的空載和負荷電流,并在線路和設(shè)備過載、短路和欠電壓時起保護作用。由此,如果塑殼斷路器出現(xiàn)故障,將會造成嚴重的經(jīng)濟損失和人員傷亡,所以各廠家為了保證出廠產(chǎn)品的可靠性,在生產(chǎn)和出產(chǎn)檢測環(huán)節(jié)嚴格把關(guān),而塑殼斷路器延時特性檢測是其中一個的重要環(huán)節(jié)[1]。

目前,在我國多數(shù)開關(guān)廠對塑殼斷路器延時特性檢測是手工完成,還有少數(shù)的工廠實現(xiàn)自動化,但自動化水平較低[2]。在手工操作下,操作工人不可能杜絕人為錯誤的產(chǎn)生和保證產(chǎn)品檢驗的規(guī)范性,與此同時,這種方式效率極低,影響了企業(yè)的效益。因此,針對這種問題,塑殼斷路器延時特性自動檢測系統(tǒng)的開發(fā)具有十分重要的意義。

1 研究目標(biāo)

該系統(tǒng)是杭州之江開關(guān)股份公司的HSW1-125、HSW1-160系列的塑殼斷路器裝配檢測流水線改造項目的一部分,依據(jù) IEC60947-2、GB14048.2等標(biāo)準(zhǔn)[3],對塑殼斷路器進行延時特性自動檢測,從而提高工作效率和出廠質(zhì)量,主要完成如下測試:

塑殼斷路器通入2~3倍額定電流后,如果在預(yù)設(shè)時間范圍內(nèi)(Tp≤2Min(In≤200 A)或 Tp≤4Min(200 A≤In≤400 A))分斷,則為合格,反之則不合格[4]。

2 技術(shù)要求

通過對研究目標(biāo)和生產(chǎn)實際的分析,制定了如下技術(shù)要求:

1)恒流源由PLC控制,可任意編程,電流準(zhǔn)確度為±2%;

2)根據(jù)環(huán)境溫度的改變,自動調(diào)節(jié)恒流源參數(shù);

3)延時檢測單元的生產(chǎn)節(jié)拍大約為70 s/件;

4)整條生產(chǎn)線的生產(chǎn)效能高(520/班),集中控制系統(tǒng)完成生產(chǎn)線所有參數(shù)的監(jiān)控、類型設(shè)置及參數(shù)自動化下載、其它單元故障狀態(tài)的顯示等功能。

3 設(shè)計方案

系統(tǒng)以PLC為控制核心,通過觸摸屏完成測試參數(shù)的設(shè)置和實時數(shù)據(jù)的采集、監(jiān)控,由機械部分完成定位和回路的構(gòu)成,最后恒流源輸出所需試驗電流,并自動對測試結(jié)果進行判斷和產(chǎn)品分類;而工業(yè)控制計算機作為上位機完成生產(chǎn)線的數(shù)據(jù)進行歸納整理和顯示、各個單元進行監(jiān)控管理等工作。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖如2所示。

3.1 硬件設(shè)計

根據(jù)系統(tǒng)的基本原理圖可知,系統(tǒng)的硬件部分主要由觸摸屏、PLC、恒流源和機械等部分組成,其中機械部分包括定位機構(gòu)和回路機構(gòu)兩部分。

1)觸摸屏部分 在該系統(tǒng)中,觸摸屏采用TP170A型號,通過與PLC建立通信,接收和發(fā)送命令。它主要的任務(wù)是完成手動/自動的切換與機構(gòu)執(zhí)行和試驗參數(shù)的設(shè)置,顯示系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果和報警信息,故障后系統(tǒng)復(fù)位等工作。

圖1 系統(tǒng)總體機構(gòu)圖Fig.1 Structure diagram of the power control unit test system

2)PLC部分 在該系統(tǒng)中,PLC采用S7-300系列產(chǎn)品,是模塊化小型PLC系統(tǒng),能滿足中等性能要求的應(yīng)用[5]。在系統(tǒng)中,PLC接收觸摸屏的控制命令和控制參數(shù),控制機械部分完成塑殼斷路器的定位和回路構(gòu)成,給定恒流源輸出所需的調(diào)節(jié)參數(shù),并且將采集的實時測試數(shù)據(jù)反饋到觸摸屏上,完成塑殼斷路器延時特性的自動檢測。系統(tǒng)硬件框圖如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure diagram of the hardware system

3)恒流源部分 在該系統(tǒng)中,恒流源采用一種兩級調(diào)節(jié)的方式,主要由兩個可調(diào)變壓器、電壓傳感器、電流傳感器、繞組和繼電器等組成,其基本結(jié)構(gòu)圖如下3所示。

圖3 恒流源結(jié)構(gòu)圖Fig.3 Structure diagram of constant current source

4)機械部分 定位機構(gòu):它完成待測產(chǎn)品的擋料和進料到指定位置,然后通過機械手抓起產(chǎn)品放入回路機構(gòu);當(dāng)測試完成之后,依據(jù)測試結(jié)果將合格與不合格的產(chǎn)品放入不同的料道中,將其送入下一單元之中。

回路機構(gòu):它主要是夾具和電極組成,當(dāng)電流放入到待測位置,夾具加緊塑殼斷路器,與此同時,連接恒流源的電極插入到斷路器的兩端電極,構(gòu)成回路[6]。

3.2 軟件設(shè)計

依據(jù)對系統(tǒng)基本原理和硬件設(shè)計的分析,軟件設(shè)計大致分為觸摸屏程序設(shè)計、PLC程序設(shè)計和恒流源程序設(shè)計。

1)觸摸屏程序設(shè)計

系統(tǒng)上電啟動后,TP170A首先進行系統(tǒng)自檢,自檢結(jié)束并通過后自動進入主畫面。主畫面由固定窗口和基本窗口兩部分組成。固定窗口主要顯示系統(tǒng)名稱、圖標(biāo)、系統(tǒng)時間等內(nèi)容;基本窗口的畫面菜單結(jié)構(gòu)如圖4所示,主要是完成操作方式的切換、恒流源參數(shù)的設(shè)置和反饋信息、報警信息的顯示等任務(wù)。

圖4 主界面結(jié)構(gòu)Fig.4 Structure diagram of the main interface

2)恒流源參數(shù)的調(diào)整

恒流源根據(jù)PLC給定的參數(shù)和控制信號,經(jīng)過兩級調(diào)節(jié),輸出所需測試電流。首先,PLC根據(jù)測試塑殼斷路器額定電流的大小,給定其電壓參數(shù)和電流參數(shù);然后,第一級的可調(diào)變壓器1調(diào)節(jié)電壓,調(diào)節(jié)到電壓傳感器的反饋電壓值與給定的電壓參數(shù)相等為止;最后,第一級調(diào)壓器的輸出電壓經(jīng)過第二級的可調(diào)變壓器2調(diào)節(jié),經(jīng)過繞組轉(zhuǎn)變?yōu)榈蛪弘娏餍盘枺⒄{(diào)節(jié)到電流傳感器的反饋電流值與給定的電流參數(shù)相等為止。

電壓參數(shù)和電流參數(shù):在恒流源設(shè)置畫面,設(shè)置目標(biāo)電流值及初級電壓,啟動自動程序。恒流源開始工作后,觀察次級調(diào)壓器的觸頭位置,盡量讓其調(diào)到中間位置。如果偏左,則減小初級電壓值;如果偏右,增大初級電壓值。反復(fù)調(diào)節(jié),調(diào)到最佳位置時,此時數(shù)值即為初級電壓值。最終參數(shù)如表1(125系列塑殼斷路器)和表2所示(160系列塑殼斷路器)。

3)PLC程序設(shè)計

主程序流程圖如圖5所示,首先,PLC完成測試前的準(zhǔn)備工作,系統(tǒng)上電后先進行自檢。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時,觸摸屏顯示出故障名稱,蜂鳴器發(fā)出報警聲音。當(dāng)自檢無誤后,PLC通過觸摸屏完成初始參數(shù)的設(shè)置,如測試產(chǎn)品的型號、回初始狀態(tài)、恒流源工作狀態(tài)與給定值、系統(tǒng)運行方式等參數(shù)。

然后,當(dāng)操作人員點擊啟動鍵后,系統(tǒng)進入了運行狀態(tài)。PLC先清零產(chǎn)品質(zhì)量信息,;當(dāng)塑殼斷路器進入測試單元后,定位機構(gòu)將其放入到指定的測試位置,回路機構(gòu)使其與恒流源構(gòu)成回路;與此同時,PLC發(fā)送控制信號和給定信號到恒流源,使其輸出測試電流,并檢測恒流源工作狀態(tài);當(dāng)塑殼斷路器分閘或者預(yù)設(shè)的通電時間到時時,恒流源則停止工作;最后,PLC根據(jù)測試結(jié)果,將它們分別放入合格產(chǎn)品料道與不合格產(chǎn)品料道,流入不同的單元。

表1 恒流源參數(shù)1Tab.1 Parameter 1 of constant current source

表2 恒流源參數(shù)2Tab.2 Parameter 2 of constant current source

圖5 主程序流程圖Fig.5 Flow chart the software design

4 結(jié)束語

針對塑殼斷路器延時特性的出廠檢測,基于PLC開發(fā)了一套自動檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)能自動完成塑殼斷路器的延時特性檢測,并依據(jù)測試結(jié)果的不同進行分類,并保持測試數(shù)據(jù)。與傳統(tǒng)手工檢測相比,本系統(tǒng)具有規(guī)范性和高效率等優(yōu)勢。

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