肖靜
(河南神馬氯堿發(fā)展有限責任公司,河南平頂山467001)
110 m3氯乙烯聚合釜運行總結(jié)
肖靜
(河南神馬氯堿發(fā)展有限責任公司,河南平頂山467001)
介紹了在20萬t/a PVC生產(chǎn)裝置中采用國內(nèi)先進的110 m3聚合釜的工藝特點、設(shè)備配置、安全和環(huán)保措施及運行情況。
PVC;110 m3聚合釜;工藝特點;運行
本裝置按生產(chǎn)工藝流程分為助劑配制單元、聚合反應單元、汽提單元、單體壓縮回收單元、離心干燥單元和包裝單元等。冷無離子水通過質(zhì)量流量計用泵從釜底部加入聚合釜中,同時分散劑、引發(fā)劑也通過冷無離子水帶入聚合釜。當冷無離子水、分散劑及引發(fā)劑等助劑加入到設(shè)定值后,分別加入回收單體和新鮮單體,最后加入120℃過熱無離子水升溫,達到反應溫度,單體經(jīng)過聚合反應轉(zhuǎn)化為PVC樹脂。當釜內(nèi)壓力下降到設(shè)定值時,開始自加熱生產(chǎn)工藝,程序自動關(guān)閉冷卻水閥,自加熱結(jié)束后,冷卻水打開,繼續(xù)反應至壓力下降到設(shè)定值,加入終止劑和消泡劑,聚合反應終止,自壓出料到出料槽,未反應的氯乙烯單體通過旋風分離器送入單體回收氣柜。當釜內(nèi)壓力降到0.45 MPa時,啟動出料泵出料至出料槽,再用泵打入漿料混料槽,用汽提塔進料泵打入汽提塔中,進一步脫除漿料中未反應的單體,被汽提塔塔底泵送入離心槽中的PVC漿料用漿料泵送到離心干燥工序。PVC漿料經(jīng)過離心,進入內(nèi)熱式沸騰干燥床干燥,再由氣流稀相輸送系統(tǒng)送到成品料倉自動包裝。
110 m3聚合釜生產(chǎn)裝置技術(shù)及關(guān)鍵配套設(shè)備是由國外引進經(jīng)消化吸收后國產(chǎn)化的。大型聚合釜、汽提塔及干燥床的應用,使樹脂產(chǎn)品質(zhì)量和均一性得到了提高,裝置建設(shè)占地面積減少,投資降低,裝置生產(chǎn)管理和維修費用降低,容易實現(xiàn)生產(chǎn)全過程自動控制。該裝置采用先進的生產(chǎn)工藝、獨特的進料方式,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、能耗極低,為目前國內(nèi)領(lǐng)先生產(chǎn)技術(shù)。
熱水入料工藝是各種助劑與少量冷無離子水同時加入后再加入單體,然后加入120℃過熱無離子水達到反應溫度,若低于反應溫度,可利用夾套升溫,既消除了升溫之弊端,又縮短了進料輔助時間,降低了能耗。本工藝要求控制冷無離子水與過熱水的加入比例和助劑的加入順序。聚合全部采用過熱水加料方案易使引發(fā)劑、分散劑分散不勻、局部過濃產(chǎn)生“魚眼”,為了克服這一缺點,首先加入適量的冷無離子水,與分散劑、引發(fā)劑充分攪拌混合后,加入單體,再加入過熱無離子水,避免了快速粒子的形成,降低了物料泵的揚程。熱水加料中需要保證過熱水進料勻速穩(wěn)定,不能加得太快,因為加過熱水時各種助劑已經(jīng)加入,如過熱水加料太快,易使釜內(nèi)傳熱不勻,而產(chǎn)生爆聚或局部熱產(chǎn)生塑化料;如加料太慢,延長了升溫時間,產(chǎn)品熱穩(wěn)定性變差。
在全自動生產(chǎn)裝置中,聚合反應所用助劑均配制成一定濃度的溶液或乳化液。加料時,在計算機控制下,根據(jù)加入精度要求,各種配料分別通過電子稱、流量計及計量泵計量進行密閉入料,加料精度高,產(chǎn)品重現(xiàn)性好。根據(jù)產(chǎn)品要求,可方便進行引發(fā)劑二元復合,分散劑三元復合配制。
110 m3釜投料時最大限度地降低水油比,水油比控制在為1.0∶0.9~1.0∶1.0,水油比的降低,提高了單釜產(chǎn)能,樹脂的顆粒形態(tài)更加規(guī)整,產(chǎn)品質(zhì)量得到提高。在聚合反應中,隨著單體轉(zhuǎn)化成樹脂,釜內(nèi)物料體積會發(fā)生收縮,體系黏度增大,有效傳熱面積下降。本裝置工藝從反應開始通過釜頂注水口、釜頂冷凝器注水口注入無離子水,通過DCS自動控制反應注水時間及注水量,使體系收縮量與注入水體積相抵消,最大限度地利用釜的傳熱面積,同時,使釜內(nèi)物料體系黏度不升高,以達到強化傳熱的目的,也減小了釜內(nèi)的氣相空間,從而減少了氯乙烯氣相聚合造成的粘釜。
隨著110 m3釜容積的增大,表面積相對縮小,夾套的傳熱面積無法滿足傳熱需求。110 m3釜配套了釜頂冷凝器,釜頂冷凝器的形式為固定管板式換熱器,換熱面積為132 m2,其作用是熱的氣相介質(zhì)進入到冷凝器換熱管中后,經(jīng)換熱管進行熱交換,將氣相介質(zhì)冷凝為液相,沿換熱管壁回流到物料中,及時導出物料的反應熱,通過冷卻水流量的控制,使物料的溫度保持在工藝要求的范圍內(nèi),完成聚合反應。為了防止升溫及反應初期冷凝器粘壁,反應前進行充氮,反應過程中將體系內(nèi)的氮氣和不凝性氣體排凈,以防止惰性氣體聚集在冷凝器頂部,影響冷凝效果。在配方設(shè)計中,盡量不使用帶有揮發(fā)性的引發(fā)劑或溶劑,防止釜內(nèi)霧沫夾帶使冷凝器堵塞。在冷凝器的封頭設(shè)有6個噴頭,以沖洗冷凝器,防止列管堵塞。在操作過程中,要控制好充氮量和排氮速度,防止塑化物堵塞冷凝器。
若為山村、遠方工廠供電的配電線路,其負荷均分布在線路末端,則電壓調(diào)節(jié)效果則與串聯(lián)電容器位置無關(guān),串補裝置的最佳安裝位置為線路最末端緊靠首個負荷的電源側(cè),此時串聯(lián)電容器承受的故障應力最小,調(diào)壓效果最佳。若配電線路全線均分布有負荷,為使得沿線電壓均在合格范圍,或者盡可能接近電壓合格范圍,則可以選擇負荷最大時電壓差為全線壓降1/2左右的線路位置。當線路較長,使用一個串補裝置不能達到預期的調(diào)壓結(jié)果時,可以選擇多處安裝串補裝置,并結(jié)合經(jīng)濟性評估,確定最優(yōu)的串補方案。
110 m3釜的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用了低溫差、小循環(huán)與大循環(huán)并聯(lián)使用,即由循環(huán)水站的供水泵輸送循環(huán)冷卻水到聚合釜冷卻水進口,與單釜自循環(huán)進出口通并聯(lián),送往聚合釜夾套伴管及內(nèi)冷管,使循環(huán)水一部分靠自壓回到循環(huán)水站,另一部分通過與強制循環(huán)水泵進口相連進行單釜強制小循環(huán)(如圖1所示),通過夾套溫度、流量監(jiān)測,由DCS實現(xiàn)自循環(huán)量調(diào)節(jié),可有效降低供水站的水量,保證聚合釜冷卻水進出口溫度的穩(wěn)定,從而保證聚合釜反應溫度穩(wěn)定。因為夏季循環(huán)水溫高,110 m3釜冷卻水采用工業(yè)循環(huán)水及15℃冷凍水2條供水系統(tǒng),可根據(jù)不同氣溫條件進行切換,防止了夏季循環(huán)水溫高時,聚合熱不能及時移走,發(fā)生超溫超壓現(xiàn)象,使110 m3釜的冷卻水系統(tǒng)在夏季也能穩(wěn)定地控制聚合反應溫度在(±0.1)℃。該公司70 m3釜冷卻水系統(tǒng)采用的是非循環(huán)系統(tǒng)流程,即冷卻水由涼水塔提供,與聚合釜進行熱交換后,流回循環(huán)水池,當整個循環(huán)水系統(tǒng)用量、水壓不穩(wěn)定時,引起聚合冷卻水壓力波動,聚合反應穩(wěn)定性變差,特別是在夏季頻繁出現(xiàn)超溫、超壓現(xiàn)象。為了解決這一問題,將內(nèi)冷管中冷卻水在夏季改為7℃水,改善了超溫、超壓現(xiàn)象,單釜產(chǎn)能提高。
汽提塔采用有堰篩板塔,塔總高為18 m,7層塔盤,單塔處理能力為20萬t/a。該塔特點是脫析效果好、汽耗低、操作穩(wěn)定、不易堵塔。有堰篩板塔降低了塔高,每層都有人孔和視鏡,給安裝、巡檢、清理帶來便利。漿料在每層塔盤上沿折流板流動,充分與自下而上從塔盤篩孔上升的蒸汽進行傳熱、傳質(zhì),使?jié){料在各層塔盤上呈沸騰狀態(tài),經(jīng)溢流堰從下料管進人下一層塔盤。每層塔盤下均設(shè)有噴淋裝置,由DCS控制噴淋時間、水溫以及噴淋周期,防止塔盤堵塞。汽提塔塔頂控制為微負壓操作,從而極大地提高了漿料脫除單體的效率,噴淋水采用過濾后的離心母液水,降低了純水、蒸汽消耗。出塔漿料中單體含量為5 mg/kg以下,水蒸氣消耗為0.15 t/t PVC以下,能量消耗低。工藝技術(shù)和控制實現(xiàn)了DCS多變量智能化監(jiān)控,勞動強度極低,裝置操作簡便、穩(wěn)定、彈性大。該公司10萬t生產(chǎn)線采用的是無堰穿流塔,采用36層塔盤,塔高對安裝垂直度要求高,增加了安裝和清理難度,因樹脂需通過篩孔進行汽液熱交換脫析單體,易積料、堵篩孔。溢流堰篩板塔有效解決了這些現(xiàn)象。
離心干燥單元采用2臺螺旋沉降式離心機,內(nèi)熱式二室沸騰床干燥器,干燥后,采用羅茨風機稀相正壓輸送到料倉。此種干燥工藝最大的優(yōu)點是單套裝置生產(chǎn)能力大(20萬t/a),占地小,比較適合大型PVC裝置。干燥所需熱量分別由床內(nèi)加熱管和熱風所提供,前室加熱管是通過自力式調(diào)壓閥將蒸汽壓力降到0.08 MPa的低壓蒸汽加熱,為了防止蒸汽加熱溫度過高,通過靜態(tài)混合器在蒸汽中加入純水降溫;后室采用回收蒸汽冷凝水加熱。干燥熱風是采用2段加熱器加熱,一段采用冷凝水、母液水(可切換)預熱;二段采用蒸汽加熱,床溫控制在50℃左右。由于干燥樹脂采用低壓蒸汽,在較低的溫度下干燥,并充分循環(huán)利用了冷凝水、母液水的熱能,使得蒸汽消耗為0.45 t/tPVC以下,而產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。整個干燥床采用微負壓操作,操作彈性大,控制實現(xiàn)了多變量智力化監(jiān)控,操作簡單,能夠長期穩(wěn)定運行。
未反應單體經(jīng)聚合釜、出料槽、混料槽、汽提塔通過旋風分離器分離夾帶樹脂后,直接排到3 000 m3聚合獨立氣柜。旋風分離器進口管線裝有自控閥,以調(diào)節(jié)排氣速度和排氣壓力,這樣,旋風分離器能很好地處理排放單體中樹脂的夾帶,控制氣柜高度。排到氣柜的單體,采用3臺950 m3/h(工作狀態(tài)下)壓縮機組,2開1備,壓縮后經(jīng)過2段冷凝,一段采用7℃水;二段采用-35℃水,回收未反應單體到單體回收儲槽,不能回收的尾氣送到變壓吸附裝置處理,最后實現(xiàn)達標排放。為了防止自聚,回收管線加入阻聚劑,回收單體與新鮮單體按比例加入聚合釜再利用。
110 m3釜生產(chǎn)裝置采用錦化機LF110型聚合釜,釜體內(nèi)徑為4 200 mm、高徑比為2.03、設(shè)計壓力為1.47 MPa、設(shè)計的生產(chǎn)強度為400 t/m3。攪拌型式為底伸式二層三葉平漿攪拌器,電機采用YB450-4/ 8 240 kW/60 kW 4P/8P,雙極數(shù)電機,可按工藝要求調(diào)整攪拌轉(zhuǎn)速,正常轉(zhuǎn)速為62.5/125.0 r/min。LF110型聚合釜傳熱系統(tǒng)由釜體傳熱系統(tǒng)、內(nèi)冷擋板傳熱系統(tǒng)、體外冷凝器傳熱系統(tǒng)3部分組成,換熱面積釜體為87.9 m2、底封頭為8.8 m2、內(nèi)檔板為52 m2、釜頂冷卻器為132 m2。釜體冷卻是由釜體外壁上的半管夾套和設(shè)置在釜底的夾套封頭2部分組成,多進多出半管夾套結(jié)構(gòu)使傳熱介質(zhì)沒有短路現(xiàn)象,提高了總體傳熱系數(shù)。釜內(nèi)設(shè)置6組內(nèi)冷檔板,在改變傳熱的同時,改變攪拌流型[2]。
該生產(chǎn)裝置采用出料槽、混料槽、離心槽各1臺。工藝中采用了出料預混技術(shù),出料槽、混料槽體積大,分別為250 m3、243 m3,通過槽底攪拌的混合作用大大減少了產(chǎn)品的批次差距,提高了產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。出料槽、混料槽頂部的氣相VCM與氣柜相通,聚合來的含有大量VCM氣體的漿料切線進入槽后迅速泄壓,漿汽分離,使?jié){料中VCM的殘留量降低,減輕了汽提塔的負擔??刂瞥隽喜?、混料槽為微正壓,配有安全液封保護裝置,以防止超壓。3個槽為常壓容器,采用現(xiàn)場制作安裝,降低了大容器的制作成本和安裝難度。容積的增大,減少了槽的數(shù)量及配套機泵、管線數(shù)量,裝置投入少、占地小。因為槽的體積大,攪拌采用的是底伸式二層漿板式攪拌,轉(zhuǎn)速為83 r/min,機械密封采用的是雙端面,攪拌底部有機封注水,可有效防止樹脂沉降和研磨物產(chǎn)生。3臺槽的沖洗采用的是經(jīng)過濾后的母液水,用泵送到3個槽上部圓環(huán)型噴淋管,主控DCS通過自控閥控制噴淋量。
壓縮機采用鶴見真空工程(上海)有限公司EC364液環(huán)式壓縮機組成套裝置,在吸氣壓力為常壓,排氣壓力為0.7 MPa時,單臺處理氣量為950 m3/h(工作狀態(tài)下),2開1備。采用外沖洗式雙端面密封,結(jié)構(gòu)緊湊,無泄漏。供水系統(tǒng)閉路循環(huán),分離器液位、吸排氣壓力、排氣溫度、循環(huán)氣量、工作液流量引入DCS自動控制,在DCS實現(xiàn)顯示、報警、連鎖,裝置運行穩(wěn)定、故障率低。
采用1臺巴工業(yè)TRH084離心機和1臺國產(chǎn)博瑞康LW1100B離心機,單臺能力為15 t/h(干基),離心機實現(xiàn)了連續(xù)運行、連續(xù)進出料,操作簡便、單機生產(chǎn)能力大。離心后濾餅含水率為20%~25%,母液中含固量100 mg/kg左右,澄清度高。在DCS提供連鎖、指示及控制信號。
為了安全可靠,聚合裝置原料泵采用的是合資或進口泵。單體泵采用的是大連深藍泵業(yè)的離心泵;分散劑、引發(fā)劑的加入采用的是格蘭富的高揚程立式多級離心泵,該泵的特點是體積小、安裝方便、不用機封水、無噪音、無振動、揚程高;消泡劑、pH調(diào)節(jié)劑、涂釜劑、終止劑的計量加入采用米頓羅的隔膜式計量泵,計量精度為(±0.1)%。該泵的特點是安裝操作方便、揚程高、流量可調(diào),能滿足輔助助劑加入計量要求,減少了流量計的安裝。這3類泵耐用性高,干燥單元物料的輸送采用旋轉(zhuǎn)加料器,保證了加料的穩(wěn)定,防止串風,能很好地保持干燥床及管線壓力穩(wěn)定。
為確保進料精度,保證產(chǎn)品質(zhì)量的重現(xiàn)性與裝置運行的安全性,單體、軟水入料計量采用進口質(zhì)量流量計;分散劑入料采用容積式流量計;而其他要求不高的循環(huán)水、冷凍水總管等計量采用電磁流量計;蒸汽、回收VCM、釜冷卻水等均采用渦街流量計;少數(shù)采用孔板流量計,均良好地滿足生產(chǎn)需要。
(1)聚合釜出現(xiàn)超溫、超壓時,設(shè)置有泄放自動排氣閥、除遙控手動放空閥外,為了增加安全性,110 m3采用雙安全閥實現(xiàn)自動排空。
(2)先進的控制系統(tǒng)可實現(xiàn)聚合過程滿釜、超溫、超壓、過熱、循環(huán)水故障以及粗料的早期判斷、報警、預測和處理。
(3)110 m3聚合釜在遇到緊急事故時加入的終止劑有2種:a.遇到生產(chǎn)中溫度、壓力升高,難以正常溫控時,可以向釜內(nèi)加入適量的正常終止劑,消耗一定的自由基,使反應強度下降,控制溫度以使生產(chǎn)能順利進行;b.每臺聚合釜配有緊急事故終止劑罐,當出現(xiàn)停電之類事故時,自控開關(guān)閥打開,氮氣貯槽1.8 kg氮氣將終止劑壓入反應釜中,緊急終止聚合反應。
(4)廠房四周設(shè)置可燃氣體報警儀,一旦泄漏,可第一時間報警。
(5)每臺釜各有1臺備用氣動馬達與底部攪拌軸相連,做為備用動力裝置。當電力驅(qū)動出現(xiàn)故障時,氣動馬達立即啟動,保證終止劑打入并充分攪拌終止反應,DCS設(shè)備設(shè)有不間斷電源,保證控制系統(tǒng)暢通。
本裝置產(chǎn)生的廢水進行有效處理和回收再利用。
(1)干燥單元蒸汽冷凝水及蒸氣管線冷凝水采用背壓式疏水閥,收集到熱水槽,用作干燥床二室加熱水、空氣預熱器加熱水、聚合升溫熱水槽補充水及冬季取暖用水等。
(2)離心母液采用以色列亞美特水處理公司AF-806XLP全自動水動網(wǎng)式過濾器回收夾帶的樹脂后,含固量降為40×10-6,用作聚合釜、汽提塔、出料槽、離心槽、混料槽沖洗水及管線沖洗水、干燥旋風分離器伴熱用水等,使母液水最大限度回用。
(3)通過回收管線機泵將冷卻水回收到循環(huán)水系統(tǒng)重復利用,基本杜絕廢水排放。
干燥單元尾氣料通過引風機送到尾氣洗滌塔,通過沖洗水和消沫器除塵后可達標排放。干燥后的樹脂通過羅茨風機稀相輸送到料倉,送料風經(jīng)旋風分離器和袋式除塵器回收尾氣料后達標排放。
干燥單元引風口是經(jīng)過21 m高的引風塔引入,取風口高,有效地降低了燥音,保證了引風源的清潔。放空是通過12 m尾氣洗滌塔排放,降低了噪音污染。
(1)在聚合反應降到0.5 MPa后,單體回收直接排到氣柜,沒有經(jīng)過自壓回收,增加了能源消耗和氣柜的投入。可考慮改進VCM回收壓縮單元直接全部進氣柜后,再壓縮冷凝的過程,充分利用回收氣體的壓能,回收氣體壓力高時直接冷凝,壓力稍低時增壓冷凝,取消氣柜,節(jié)約設(shè)備投資和電耗。
(2)聚合釜的噴淋采用釜頂4個小噴頭和釜頂冷凝器所帶的可伸到釜內(nèi)的大噴頭進行噴淋,噴淋面積小、效果較差,進行涂釜操作時易堵塞大噴頭噴淋管。采用釜頂噴淋閥能改善釜的噴淋效果。
(3)在電源供應中斷的情況下,聚合釜攪拌備用氣動馬達在應急氣源儲罐提供的2.0 MPa氮氣減壓至0.6 MPa氮氣驅(qū)動下,通過離合器與聚合釜攪拌器嚙合,繼續(xù)保持攪拌器的連續(xù)運轉(zhuǎn),保證緊急終止劑均勻分布在聚合釜中,終止反應,使聚合釜不出現(xiàn)超壓現(xiàn)象。為此,需經(jīng)常檢查氣路及氣動閥,否則離合器不能很好地嚙合,容易損壞。有條件時可考慮增加保安電源。
(4)本裝置機封冷卻用高壓水是通過管線增壓泵,壓力容易波動,易損壞雙端面機封。聚合物料泵機封水的上水采用的是無離子水,回水通過回收管到循環(huán)水系統(tǒng),造成無離子水消耗量增加。通過改造,增加1個水槽、冷卻器及循環(huán)泵,組成機封水自循環(huán)系統(tǒng),可降低純水的使用量,保證機封水壓力穩(wěn)定。
(5)國產(chǎn)離心機與進口離心機固相與液相下料口正好反相,增加了配管難度,機器性能、參數(shù)、自控和連鎖的差異也不利于操作。選擇同型號的離心機有利于安裝、維護和操作。
(6)因為安裝位置限制,干燥風送系統(tǒng)的管道彎道多,加料口直管段不夠長,造成輸送阻力增加,羅茨風機電流過保護頻繁跳閘。為此,在原設(shè)計基礎(chǔ)上并聯(lián)了1臺小功率羅茨風機,產(chǎn)量大時,2臺同時啟動,解決了送風量不足的問題。
該公司20萬t/a PVC生產(chǎn)線一次開車成功,通過近1年的運行,整套裝置運行平穩(wěn),產(chǎn)品優(yōu)級品率達90%以上。
Operation summary of 110 m3vinyl chloride polymerizer
XIAO Jing
(Henan Shenma Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd.,Pingdingshan 467001,China)
The process characteristics,device arrange,security,environmental measures and operational state of 110 m3vinyl chloride polymerizer was introduced.
PVC;110 m3polymerizer;process characteristics;operation
TQ325.3
B
1009-1785(2011)01-0015-04
2010-10-12