曹佩永,程 浩
淮北海孜煤電公司,安徽淮北 235000
淮北海孜煤電公司位于安徽省淮北市濉溪縣境內(nèi)。礦井范圍東南以大馬家斷層與淮北臨渙煤電公司毗鄰,西以大劉家斷層為界,北至3煤層-800m水平投影線,呈一不規(guī)則三角形。整個井田被吳坊斷層自然切割為兩個區(qū),即西部井(斷層以南三角區(qū))和大井,礦井核定生產(chǎn)能力為年產(chǎn)169萬噸。
大井主采煤層有中煤組7、8、9煤及下煤組10煤層,且均為突出煤層。因此做好防突工作是礦井安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定突出煤層的開采必須堅持區(qū)域和局部的“四位一體”綜合防突措施,在區(qū)域防突措施中應(yīng)優(yōu)先采用開采保護(hù)層,在無保護(hù)層開采的前提下,采掘前的區(qū)域瓦斯治理必須采用穿層鉆孔對煤層瓦斯進(jìn)行區(qū)域預(yù)抽已達(dá)到解突的目的。因此,穿層鉆孔的施工成為礦井防突工作中一項最常規(guī)的工作。
海孜煤電公司含煤地層為二疊系,其中山西組(P1s)、下石盒子組(P1xs)和上石盒子組(P2ss)為主要含煤組??刹擅簩佑?、7、8、9、10煤層等5層,可采總厚10.23m。4、10煤層為較穩(wěn)定煤層,7、9煤層為不穩(wěn)定-極不穩(wěn)定煤層, 8煤層為極不穩(wěn)定煤層。海孜礦井下地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、斷層、褶曲發(fā)育,因此造成煤層在走向或傾向上起伏變化大,煤層賦存不穩(wěn)定,厚度變化頻繁。
另外受到施工、鉆孔下沉等諸多原因影響,穿層鉆孔終孔位置與設(shè)計存在偏差
穿層鉆孔施工是突出煤層區(qū)域解突一種重要手段,因此按照設(shè)計要求把穿層鉆孔施工到位,是瓦斯治理能否取得良好效果的前提。
穿層鉆孔設(shè)計是在明確要保護(hù)的煤層范圍前提下,根據(jù)煤層底板等高線圖及煤厚計算出鉆孔終孔點標(biāo)高,終孔點與開孔點標(biāo)高差為鉆孔的垂直高度,然后從圖上量出鉆孔開孔點到終孔點的平面距離,利用三角函數(shù)即可計算得出鉆孔的角度和孔深參數(shù),然后繪制出圖表,交付施工。海孜煤煤礦由于煤層賦存不穩(wěn)定,斷層、褶曲發(fā)育給鉆孔的設(shè)計和施工帶來了很大的困難,鉆孔終孔后偏離設(shè)計位置,造成重復(fù)補孔,統(tǒng)計顯示2009年在86采區(qū)和Ⅱ102采區(qū)施工的70個穿層鉆孔中,經(jīng)實測和上圖分析后滿足設(shè)計要求的只有45%,有55%鉆孔偏離設(shè)計位置2m以上,其中又有47%落在保護(hù)范圍以外(見圖1)。
1)科學(xué)設(shè)計是鉆孔精確定位的前提, 由于礦井地質(zhì)條件復(fù)雜使得作為設(shè)計主要依據(jù)的煤層底板等高線圖,難以真實反映出礦井煤層變化情況,特別是局部煤層福村的真實情況,因此影響了設(shè)計的科學(xué)性;
2)鉆孔施工過程中鉆機工操作不當(dāng),鉆機旋轉(zhuǎn)與給進(jìn)力未根據(jù)巖性變化及時調(diào)整,使鉆孔偏離設(shè)計方位;
圖1 技改前穿層鉆孔施工效果圖
3)鉆孔的開孔位置、角度和方位未嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計,從而使終孔點出現(xiàn)偏差。
先設(shè)計少量定位孔對一定區(qū)域進(jìn)行控制,然后根據(jù)定位孔施工結(jié)果確定煤層位置,再根據(jù)新確定的煤層位置調(diào)整鉆孔設(shè)計。走從設(shè)計到實踐再修改設(shè)計再實踐的技術(shù)路線。
確定定位鉆孔:采用“十字定位”法,即先施工控制范圍內(nèi)中軸線上的鉆孔4到6個作為鉆孔精確定位的基礎(chǔ)孔。
定位煤層位置:采用“回歸校正”法,即把定位孔的施工結(jié)果上圖分析,再進(jìn)行等高線的校正。
修改鉆孔設(shè)計:根據(jù)“回歸校正”結(jié)果,重新修改鉆孔設(shè)計。
打鉆結(jié)果分析:把打鉆結(jié)果上圖分析,對偏差大于2m的補孔。
1)通過實踐總結(jié)出在不同巖性施工中,鉆機給進(jìn)力和旋轉(zhuǎn)力的變化范圍,提高鉆機操作的科學(xué)性;
2)對區(qū)域施工的穿層鉆孔,技術(shù)人員做出地質(zhì)柱狀圖,然后根據(jù)巖性的變化讓鉆工有目的操作,避免盲目性;
3)完善管理制度 加強綜合技能培訓(xùn),強化現(xiàn)場管理,嚴(yán)格質(zhì)量考核,增強鉆工的責(zé)任意識。
圖2 鉆孔方位快速定位儀
推廣應(yīng)用穿層鉆孔開孔快速定位法,通過研究改進(jìn)制作了“鉆孔方位快速定位儀 ”,有效的解決了原“引線法”精度控制差、耗時長的缺點,提高了鉆孔開孔方位的準(zhǔn)確性(見圖2)。
調(diào)整和優(yōu)化開孔的位置和角度,合理布置鉆場(見圖3), 從原來的鉆場一側(cè)布置鉆孔向依鉆場為中心向兩側(cè)發(fā)散布置,增大鉆孔的角度、縮短鉆孔長度。
圖3 鉆孔調(diào)整示意圖
1)在原穿層鉆孔施工中前,存在鉆孔偏差大,不合格鉆孔多,補孔數(shù)量大。通過一系列技術(shù)改進(jìn),穿層鉆孔一次成孔率由原45%提高到現(xiàn)在的95%以上,補孔率由55%下降到現(xiàn)在的5%。從2008年至今,平均每施工穿層鉆孔約83 700m,通過技術(shù)改進(jìn)后每年可節(jié)約工程量約41 850m,可節(jié)約直接經(jīng)濟(jì)效益為1 255.5萬元;
2)鉆孔的精確定位,實現(xiàn)了終孔的均勻布置,從而能有效提高抽放效果,如86三區(qū)段單個鉆場相比較抽放純量提高了一倍;
3)通過“十字定位”、“回歸校正”方法對煤層等高線修改調(diào)整,完善了地質(zhì)資料,精準(zhǔn)確定了煤層等高線,更有利于指導(dǎo)生產(chǎn)。
穿層鉆孔施工直接關(guān)系到煤層瓦斯預(yù)抽效果,加強穿層鉆孔施工技術(shù)研究,是一項切實有效的工作,不但提高了鉆探效率,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益,更主要的瓦斯治理技術(shù)水平的提高,為礦井的安全生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。