李濤
(中國石油化工股份有限公司天津分公司化工部,天津 300271)
蒸汽在石化企業(yè)中被廣泛應(yīng)用,是主要的能源和輔助工藝物流。隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,蒸汽系統(tǒng)的規(guī)模也日趨龐大、復(fù)雜,造成蒸汽管網(wǎng)和用戶之間存在許多不合理的用能狀況,如蒸汽降質(zhì)使用、蒸汽熱損失大、放空現(xiàn)象等,造成能源的極大浪費。
隨著計算機和信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,利用IT技術(shù)建立具有智能化的蒸汽模擬與實時監(jiān)測系統(tǒng)(簡稱PROSS系統(tǒng)),使生產(chǎn)管理人員能夠及時監(jiān)控蒸汽管網(wǎng)的運行工狀,對蒸汽生產(chǎn)、輸送和使用進行全過程分析,找出現(xiàn)有管網(wǎng)系統(tǒng)存在的不足,提出有針對性的系統(tǒng)優(yōu)化方案,提高蒸汽利用水平,從而達到節(jié)能降耗的目的。
管網(wǎng)模擬與實時監(jiān)控系統(tǒng),簡稱PROSS系統(tǒng),主要由管網(wǎng)系統(tǒng)、DCS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、模擬系統(tǒng)和監(jiān)測系統(tǒng)等五部分組成。其中模擬系統(tǒng)是PROSS系統(tǒng)的核心,模擬原理是根據(jù)蒸汽管網(wǎng)中各管線與各節(jié)點間的關(guān)系以及蒸汽的流向,應(yīng)用拓撲學原理自動識別管網(wǎng)結(jié)構(gòu),建立管網(wǎng)數(shù)學模型;通過基爾霍夫定律、水力學和傳熱學方法建立非線性聯(lián)立方程組,解算出作為方程應(yīng)變量的管網(wǎng)中所有參數(shù)。
PROSS系統(tǒng)是集計算機技術(shù)、信息技術(shù)、工程熱力學、化學工程、拓撲學、計算數(shù)學等為一體的工程設(shè)計軟件,能夠?qū)Υ笮蛷?fù)雜管網(wǎng)進行運行分析,模擬計算出不同操作參數(shù)條件下的工況,同時采用裝置因子進行“修正”,提高了數(shù)學模型與實際蒸汽系統(tǒng)的吻合度。
天津分公司的蒸汽管網(wǎng)包括12MPa、3.5MPa、1.8MPa、1.0MPa四個等級,承擔天津石化五個作業(yè)部(熱電部、煉油部、烯烴部、化工部以及動力部)和中沙石化(合資)的蒸汽供應(yīng)。蒸汽全部由熱電部鍋爐產(chǎn)生,通過管網(wǎng)輸送到各用戶,其中3.5MPa、1.8MPa和1.0MPa是主要的蒸汽管網(wǎng)。
由天津分公司3.5MPa、1.8MPa和1.0MPa蒸汽管網(wǎng)平衡數(shù)據(jù)作出夏季和冬季的蒸汽流量平衡表,分別見表-1和表-2。
根據(jù)天津分公司蒸汽管網(wǎng)流程和結(jié)構(gòu)參數(shù),開發(fā)了天津分公司蒸汽管網(wǎng)數(shù)學模型,建立蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng)(簡稱TJ-PROSS)。通過對蒸汽管網(wǎng)運行工況進行模擬,對管網(wǎng)運行狀況做出評估;提出管網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方案;分析熱損狀況,提出節(jié)能降耗措施。
根據(jù)表1和表2的統(tǒng)計數(shù)據(jù),利用PROSS軟件進行模擬計算,通過分析后發(fā)現(xiàn)目前天津公司的蒸汽管網(wǎng)運行存在以下幾方面的問題。
3.2.1 熱電部1.8MPa管網(wǎng)蒸汽流速過低,蒸汽的損耗較大。
熱電部1.8MPa蒸汽是由3.5MPa蒸汽減溫減壓后外送,母管管徑分別為DN400和DN350。近年來由于公司裝置更新,目前僅化工部芳烴裝置和溶劑油裝置使用該等級蒸汽,流量為20~35t/h,蒸汽平均流速僅為5m/s,遠低于20~30m/s的蒸汽經(jīng)濟流速,且管網(wǎng)運行時間較長,表面的散熱損失較大。
為了降低1.8MPa蒸汽管線的損失,可以取消由熱電部到化工部的1.8MPa蒸汽管線,改由3.5MPa和1.0MPa蒸汽通過汽汽射流混合器產(chǎn)生1.8MPa蒸汽,其中1.0MPa蒸汽可利用化工老區(qū)現(xiàn)有的1.0MPa低壓蒸汽,3.5MPa蒸汽由煉油新區(qū)的DN600中壓蒸汽管網(wǎng)提供,接出管徑為DN200。
通過PROSS軟件進行模擬計算,煉油新區(qū)3.5MPa蒸汽正常流量為240~300t/h,流速為9.7~13.2m/s,增加化工部35t/h的流量后,蒸汽流速提
高到 10.9~14.4m/s,壓力僅下降 0.08MPa,對煉油新區(qū)的蒸汽使用影響很??;而目前化工老區(qū)1.0MPa蒸汽量僅為3t/h,輸送管徑為DN350,當汽汽射流器產(chǎn)生1.8MPa蒸汽量為20~35t/h時,1.0MPa蒸汽用量為5~9t/h,老區(qū)1.0MPa蒸汽流量將提高到8~12t/h,流速達到4.9~8.7m/s,能夠有效的降低凝結(jié)水量,提高蒸汽的利用率。
表-1 夏季1.0MPa、1.8MPa和3.5MPa蒸汽平衡表
表-2 冬季1.0MPa、1.8MPa和3.5MPa蒸汽平衡表
3.2.2 冬季煉油部3.5MPa中壓蒸汽減溫減壓量較大
通過蒸汽平衡表可知,冬季煉油部1.0MPa蒸汽用量比夏季增加207t/h,而目前熱電部向煉油部的1.0MPa蒸汽輸送量為40t/h,冬季煉油新區(qū)自產(chǎn)1.0MPa蒸汽量約70t/h,因此煉油部低壓蒸汽的缺口有100t/h,目前這部缺口只能由3.5MPa蒸汽減溫減壓供給。
由于煉油部3.5MPa蒸汽用量增加,造成蒸汽的流速升高,管道的阻力損失增加,使煉油部3.5MPa蒸汽壓力降低,造成汽輪機的做功能力下降。針對冬季煉油部存在情況,應(yīng)用PROSS軟件對天津石化蒸汽管網(wǎng)進行分析,提出了冬季增加煉油部低壓蒸汽的優(yōu)化方案。
①利用熱電部為中沙石化輸送1.0MPa蒸汽的備用DN600管線,向煉油部輸送蒸汽。
②利用化工部原原1.8MPa管線向煉油部輸送1.0MPa蒸汽。
③熱電部利用化工老區(qū)的1.0MPa蒸汽管線向煉油部輸送蒸汽。
模擬計算可得,DN600管線可給煉油部供低壓蒸汽49t/h,原1.8MPa蒸汽線可供低壓蒸汽33t/h,化工老區(qū)1.0MPa蒸汽管線可25t/h,總量共107t/h,基本可以滿足煉油部冬季低壓蒸汽的需求,煉油部原減溫減壓器保持備用狀態(tài)運行。
3.2.3 夏季煉油部低壓1.0MPa蒸汽過剩利用不合理
夏季煉油新區(qū)自產(chǎn)1.0MPa蒸汽總量為110t/h,而自用求量為70t/h,因此1.0MPa蒸汽過剩量為40t/h。目前這部分蒸汽通過管線供給中沙石化。由于中沙石化1.0MPa蒸汽管網(wǎng)壓力較高,因此煉油新區(qū)蒸汽過剩量需要增壓才能并入中沙石化低壓管網(wǎng)。
PROSS計算結(jié)果表明,當熱電部汽輪機低壓蒸汽出口壓力為1.05MPa,中沙石化低壓蒸汽壓力為1.08MPa,而煉油新區(qū)低壓蒸汽并入中沙石化時,汽輪機出口壓力必須達到1.10MPa。因此煉油新區(qū)供汽量越多,熱電部相應(yīng)供的越少,中沙石化的管網(wǎng)壓力也越高,煉油新區(qū)供汽的壓力也越高。隨著煉油新區(qū)低壓蒸汽壓力升高,導致汽輪機的效率降低,3.5MPa中壓蒸汽消耗量增加,造成低壓蒸汽過剩更多,形成惡性循環(huán)。
因此優(yōu)化方案是煉油新區(qū)過剩量蒸汽停供給中沙石化,而是供給對蒸汽要求較低的化工老區(qū)、動力部、行政區(qū)、化工冷凍站等用汽點。
取消1.8MPa管線,減少直接散熱損失4.93GJ/h,相當于產(chǎn)生2.4t/h蒸汽的熱量。同時減少冷凝水0.45t/h??紤]疏水損失等因素,可以至少節(jié)約蒸汽3t/h,全年按8700小時,中壓蒸汽170元/噸計,可以節(jié)約蒸汽2.61萬噸/年經(jīng)濟效益443萬元/年。
(1)熱電部減少對煉油部的中壓蒸汽量100t/h,多供低壓蒸汽100t/h,可以增加發(fā)電功率4800KW,按冬季工況120天,每度電按0.556元計算,可多發(fā)電1382萬度電,效益769萬元/年。
(2)煉油部中壓蒸汽壓力提高0.1MPa,汽輪機功率平均增加3%。以汽輪機蒸汽用量122t/h計算,可節(jié)約中壓蒸汽4.88t/h。按冬季工況120天,中壓蒸汽170元/噸計算,可節(jié)約蒸汽1.41萬噸,經(jīng)濟效益239萬元/年。
經(jīng)模擬計算,由于煉油新區(qū)的過剩蒸汽停送中沙石化,煉油低壓蒸汽系統(tǒng)壓力降低0.1MPa,中壓蒸汽系統(tǒng)壓力提高了0.04MPa,汽輪機的透平效率增加3.3%,可以節(jié)省中壓蒸汽的量9.3t/h。每年夏季按6個月,中壓蒸汽按170元/噸計算,可以節(jié)省中壓蒸汽大4萬噸/年,,經(jīng)濟效益為683萬元。
天津分公司利用PROSS軟件,開發(fā)了蒸汽管網(wǎng)的數(shù)學模型,建立蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測(PROSS)系統(tǒng),并形成了蒸汽管網(wǎng)的電子檔案數(shù)據(jù)庫。通過PROSS對蒸汽管網(wǎng)進行離線模擬分析,找出了瓶頸管段,提出管網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方案,全部實施后年經(jīng)濟效益可達到2134萬元。因此PROSS是在蒸汽管網(wǎng)模擬優(yōu)化方面具有廣泛的應(yīng)用價值。