張 鵬
(秦山核電有限公司,浙江 海鹽 314300)
隨著科技的進(jìn)步,設(shè)備的功率越來越大,目前,核電站的裝機(jī)容量、運(yùn)行參數(shù)、系統(tǒng)回路數(shù)量也隨之提高,對系統(tǒng)及設(shè)備的狀態(tài)檢測的要求也越來越高。而這些信號可靠、穩(wěn)定、精確的測量傳輸主要載體就是現(xiàn)場安裝的一次就地儀表。就地儀表的維修方式也逐漸由讓設(shè)備一直運(yùn)行至故障時才進(jìn)行故障維修,演變至按照預(yù)定的時間間隔或檢修周期進(jìn)行計劃修理的維修。如今,基于設(shè)備可靠性維修原則而觸發(fā)的預(yù)防性維修成為現(xiàn)今最具價值的維修方式。但是,由于核電站的建造周期較長,一次就地儀表從安裝到正常使用時間跨度長。因此,如何保證儀表的性能就顯得尤為重要。本文著重介紹秦山核電有限公司變送器換型以及前后發(fā)生的事例,從測量原理、歷史狀態(tài)、換型的起因以及實施過程中發(fā)生的事件產(chǎn)生的原因結(jié)合現(xiàn)場情況進(jìn)行分析,并淺談就地儀控設(shè)備的管理以及改進(jìn)。
秦山核電有限公司的現(xiàn)場就地儀表按測量對象劃分,主要包括壓力、液位、流量、溫度以及部分專用儀控信號的測量。其中的壓力、液位、流量等重要信號主要是采用電容式差壓/壓力變送器測量,其信號送反應(yīng)堆保護(hù)、重要容器液位控制等系統(tǒng),涉及核電站各類水質(zhì)、各類溫度壓力,甚至于反應(yīng)堆壓力邊界。所以壓力變送器是秦山核電有限公司重要的就地一次測量儀表。
變送器的應(yīng)用最廣泛、最普遍,變送器大體分為壓力變送器和差壓變送器。變送器常用來測量壓力、差壓、真空、液位、流量和密度等。變送器有兩線制和四線制之分,兩線制變送器尤多,有智能和非智能之分,智能變送器漸多。秦山核電有限公司安裝各類電容式差壓/壓力變送器500余臺。1988年開始安裝,精度為±0.25%,安裝方式主要為分體式安裝,此分體式含義為變送器與隔離測量介質(zhì)的閥組中間用引壓管連接,沒有直接安裝在一起,即不是一體化安裝方式。一般變送器與閥組之間通過腰型法蘭、引壓管、1/4 in NPT接頭連接。以差壓變送器為例,其原理是:來自雙側(cè)導(dǎo)壓管的差壓直接作用于變送器傳感器雙側(cè)隔離膜片上,通過膜片內(nèi)的密封液傳導(dǎo)至測量元件上,測量元件將測得的差壓信號轉(zhuǎn)換為與之對應(yīng)的電信號傳遞給轉(zhuǎn)換器,經(jīng)過放大等處理變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)電信號輸出。差壓變送器的現(xiàn)場應(yīng)用通常用以下幾種測量方式[1,5]:
與節(jié)流元件相結(jié)合,利用節(jié)流元件的前后產(chǎn)生的差壓值測量液體流量,如圖1所示。
利用液體自身重力產(chǎn)生的壓力差,測量液體的高度,如圖2所示。
直接測量不同管道、罐體液體的壓力差值,如圖3所示。
圖1 液體流量測量Fig.1 Fluid influx measurement
圖2 液位高度測量Fig.2 Fluid height measurement
圖3 管路間差壓測量Fig.3 Measurement for differential pressure between pipelines
秦山核電有限公司現(xiàn)場安裝了500余臺電容式差壓/壓力變送器,在核電站運(yùn)行初期,依據(jù)設(shè)備維修手冊的技術(shù)要求,每個換料循環(huán)都對其進(jìn)行校驗,校驗時將變送器從安裝支架上拆除,工作量大,對設(shè)備及接頭等附件損壞概率較高。隨著設(shè)備管理體系的完善,制訂了變送器設(shè)備臺賬,臺賬中詳細(xì)記錄了變送器的型號、參數(shù)、安裝方式、生產(chǎn)廠家、出廠時間及編號,對測量重要信號的變送器進(jìn)行缺陷分析及跟蹤,并根據(jù)每臺變送器的測量對象的安全、經(jīng)濟(jì)性分級,優(yōu)化了檢修計劃,減少了設(shè)備維修損耗。
2.2.1 缺陷分析
在2007年1月17日03:01:49,秦山核電有限公司凝結(jié)水流量從1115 t/h陡降至908 t/h;凝結(jié)水壓0.85 MPa→0.89 MPa;凝結(jié)水旁路壓差0.14 MPa→0.11 MPa。03:01:53開始,凝結(jié)水流量在1011~1060 t/h,凝結(jié)水壓在0.86~0.88 MPa,凝結(jié)水旁路壓差在0.12~0.14 MPa之間波動。03:03:00凝結(jié)水流量從1036 t/h→1094 t/h;凝結(jié)水壓從0.88 MPa→0.85 MPa;凝結(jié)水旁路壓差0.12 MPa→0.14 MPa,基本回到正常值。當(dāng)時就地檢查NJS-35V未發(fā)現(xiàn)異常。2007年1月19日儀控人員經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)同時參與凝結(jié)水流量控制的1號及2號除氧器水位相差約30 cm(理論上二者應(yīng)相等),儀控檢修人員隨即更換了表現(xiàn)異常的1號除氧器水位LT4503A變送器后凝結(jié)水流量恢復(fù)正常。水位波動圖如圖4所示。
圖4 水位波動圖Fig.4 Water-level fluctuation
距1號除氧器水位LT4503A變送器更換后的第3天,凝結(jié)水流量再次出現(xiàn)波動,經(jīng)檢查是新更換上的1號除氧器水位變送器輸出嚴(yán)重漂移。該變送器是儀控從庫房里領(lǐng)出2003年11月出廠的上自一廠生產(chǎn)的1151變送器。經(jīng)調(diào)校合格后,于2007年1月19日晚安裝在現(xiàn)場,在2007年1月22日發(fā)現(xiàn)該變送器輸出異常,初步檢查為變送器輸出板損壞,廠家在儀控檢修實驗室更換輸出板后,變送器工作正常,經(jīng)進(jìn)一步檢測,缺陷出現(xiàn)原因是線路板上一個穩(wěn)壓二極管出現(xiàn)了故障。針對此故障,借助設(shè)備臺賬、缺陷分析以及事故狀態(tài)報告管理平臺,對核電站歷來發(fā)生的相似缺陷進(jìn)行了統(tǒng)計、分析,統(tǒng)計情況如下。
(1)ZTBG200603011:2006年2月28日20:10主控發(fā)現(xiàn)除氧器液位正緩慢下降,主控和就地檢查3號高加和MSR殼體到除氧器疏水均正常,查看solar機(jī)發(fā)現(xiàn),19:35左右凝結(jié)水流量突然下降了約20 t/h,之后流量較為穩(wěn)定,將NJS-35V投“手動”恢復(fù)除氧器水位。除氧器水位恢復(fù)后,重新將NJS-35V投“自動”,凝結(jié)水流量仍然下降,只能將NJS-35V投“手動”維持凝結(jié)水流量。23:10儀控人員進(jìn)廠檢查NJS-35V本體、壓空均正常,分析估計可能是調(diào)節(jié)卡件問題造成。2006年3月1日儀控人員開票處理NJS-35V自動調(diào)節(jié)失靈缺陷,依次測量NJS-35V三沖量調(diào)節(jié)輸入信號:1)除氧器液位;2)除氧器液位平均值;3)凝結(jié)水流量;4)遠(yuǎn)方定值信號;5)主給水流量。測量后發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水流量I/V卡后電壓超量程(量程范圍:0~10 V,測量值14 V),又赴現(xiàn)場測量凝結(jié)水流量變送器輸出信號,確認(rèn)凝結(jié)水流量變送器損壞,開票更換損壞變送器后,該閥自動調(diào)節(jié)正常。
(2)ZTBG200609012:主控操縱員發(fā)現(xiàn),在此次機(jī)組正常運(yùn)行以來,凝結(jié)水調(diào)節(jié)閥NJS-35V在主控操作器的閥位指示緩慢上升。從2006年7月21日至9月11日NJS-35V閥位由58%上升到71%,而就地指示一直保持在56%左右。9月11日對NJS-35V進(jìn)行了檢查處理,用機(jī)械手段固定閥門開度后,檢查發(fā)現(xiàn)其電/氣轉(zhuǎn)換器輸出氣壓有偏差,因此將電/氣轉(zhuǎn)換器更換。檢修結(jié)束將NJS-35V恢復(fù)到三沖量自動調(diào)節(jié)后,主控顯示閥門開度為68%,而就地閥位指示為53%。
由此可見,以上事件的發(fā)生都是由就地信號測量的變送器出現(xiàn)故障,導(dǎo)致控制系統(tǒng)失調(diào),使控制對象的狀態(tài)不穩(wěn)定。那么,這些變送器為什么會出現(xiàn)狀況呢?我們詳細(xì)對凝結(jié)水流量波動缺陷進(jìn)行了分析。
(1)通過變送器更換情況,從過程分析,產(chǎn)品使用時間會影響設(shè)備性能(見表1)。儀控設(shè)備內(nèi)的電子儀器產(chǎn)品會隨時間的增長,元件老化問題導(dǎo)致變送器性能下降。
表1 變送器的更換情況統(tǒng)計Table 1 Statistics on replacement of transmitter
(2)對測量信號漂移變送器以及損壞的變送器進(jìn)行線路檢測。信號漂移變送器性能故障的原因是線路板老化以及內(nèi)部微塵導(dǎo)致其內(nèi)部差壓測量放大,電路工作不穩(wěn)定。損壞的變送器的故障原因是電路板上精密基準(zhǔn)穩(wěn)壓管D11(型號1N4571)失效,由原定穩(wěn)壓值6.4 V降低到2.5 V左右且不穩(wěn)定,由此造成變送器正負(fù)遷移工作部分放大,電路基準(zhǔn)工作點電壓發(fā)生變化,直接導(dǎo)致變送器電流輸出范圍變?。ㄝ敵鰷p小75%),導(dǎo)致正負(fù)遷移不能正常進(jìn)行,輸出異常。
2.2.2 共性分析
通過對以上故障事件的原因分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致故障出現(xiàn)的原因有幾個相同的地方。
(1)設(shè)備老化。頻繁出現(xiàn)問題的變送器出廠時間都較早,參考其他儀控電子儀器產(chǎn)品由于設(shè)備設(shè)計使用年限(例如:I/P轉(zhuǎn)換器、SPEC200卡件等),進(jìn)行更換的事例,說明變送器已到了設(shè)備運(yùn)行壽期或者說是經(jīng)過長時間運(yùn)行,其本身故障率增加。意味著核電站內(nèi)相同狀況的變送器都存在著設(shè)備老化的故障隱患。
(2)元器件單體故障。變送器電路板穩(wěn)壓管損壞,有可能其他儀表的元器件也會出現(xiàn)問題,應(yīng)對其他相類似的電子產(chǎn)品的元器件篩選進(jìn)行調(diào)研,共同提高產(chǎn)品的質(zhì)量。
核電站的運(yùn)行要求是安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定,根據(jù)現(xiàn)場就地變送器的實際運(yùn)行狀況,對現(xiàn)場變送器的管理,不能以缺陷消除為手段,應(yīng)從設(shè)備種類、系列的角度上整體考慮性能管理。對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行普查,根據(jù)普查結(jié)果確定管理及解決方法。
根據(jù)上述的原因分析及管理思路,對現(xiàn)場變送器進(jìn)行設(shè)備普查,結(jié)果是有270臺,兩個品牌,4個系列的變送器已運(yùn)行10余年。根據(jù)設(shè)備管理經(jīng)驗,有必要對此類設(shè)備進(jìn)行更換。同時考慮到設(shè)備管理的有效性,需要對部分變送器進(jìn)行換型。秦山核電有限公司在2007年將變送器改造納入重大改造項目,并成立改造項目組整合全廠資源負(fù)責(zé)該項目的計劃與實施,該變更號為:J07-002《一、二回路系統(tǒng)部分測量變送器換型》[2]。
由于此次變更涉及系統(tǒng)多,且各測點系統(tǒng)的分布位置各異,設(shè)備安全分級也不同,其中部分變送器為核安全級設(shè)備。在變更實施前進(jìn)行了可行性調(diào)研,根據(jù)目前核電站運(yùn)行經(jīng)驗及業(yè)績,對變送器行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)廠家進(jìn)行調(diào)研,并了解當(dāng)今變送器的發(fā)展趨勢及主流產(chǎn)品。目前變送器有兩線制和四線制之分,兩線制變送器尤多,有智能和非智能之分,智能變送器漸多??紤]到電站設(shè)備管理的需要,設(shè)備型號盡量統(tǒng)一,這樣可以優(yōu)化備件結(jié)構(gòu),減少庫存閑置設(shè)備,提高資金利用率,選擇知名企業(yè)作為供貨商,同時在滿足技術(shù)要求的前提下,選擇廠家的數(shù)量盡可能少,因為這樣可以使設(shè)備質(zhì)量得到有效的控制和保證,同時提高生產(chǎn)廠家售后服務(wù)。經(jīng)過專家討論,確定項目可行,采用電容式差壓/壓力變送器繼續(xù)作為更換產(chǎn)品,以設(shè)備可靠性為原則,用以替換老化及使用年限超期設(shè)備??紤]到設(shè)備老化的期限以及浴盆效應(yīng)的時間跨度,在綜合生產(chǎn)廠家、同行電站以及其他電子設(shè)備的管理情況后,確定變送器老化更換時間為15 a。隨即進(jìn)行細(xì)致的設(shè)備統(tǒng)計分類、并根據(jù)安全要求向相關(guān)主管部門提出申請。在各項申請得到批準(zhǔn)后進(jìn)入變更設(shè)計、設(shè)備采購、驗收及實施過程。
變送器的更換涉及同型號更換和換型更換,采用預(yù)防性維修和設(shè)備變更兩條路徑實施。在變更實施過程中,發(fā)現(xiàn)很多現(xiàn)場變送器的五閥組有內(nèi)漏現(xiàn)象。在對變送器進(jìn)行校準(zhǔn)過程中,由于五閥組的內(nèi)漏,使得很多打壓校準(zhǔn)工作難以進(jìn)行,原有的大部分國產(chǎn)五閥組其材料、密封性能也不是很好,所以變更內(nèi)容中增加了將變送器五閥組一起更換。
在對變送器和五閥組進(jìn)行調(diào)研的時候,主要考慮了變送器性能穩(wěn)定性及五閥組的密封性能和應(yīng)用業(yè)績,同時為了解決現(xiàn)場變送器在使用時有一個長期無法克服的問題,就是因變送器校準(zhǔn)引入的氣泡無法排除。對于流量變送器而言,引壓管內(nèi)有氣泡會嚴(yán)重影響變送器測量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,因此參考其他電站的經(jīng)驗,決定采用五閥組與變送器一體化安裝方式,盡可能減少引入氣泡的可能。由于設(shè)備涉及系統(tǒng)多,施工過程中管線接口變動大,決定部分更換,分步實施??紤]到實施工作量較大,將施工工作外委給安裝公司進(jìn)行,實施范圍包括變更范圍變送器和預(yù)防性維修內(nèi)同型號更換變送器。
實施過程中,密切跟蹤實施進(jìn)度,并加強(qiáng)質(zhì)量管理,制訂了詳細(xì)的施工計劃,并要求施工單位制訂施工方案。在設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)廠家已經(jīng)配裝好的一體化變送器與現(xiàn)場安裝的正、負(fù)壓腔位置正好相反,現(xiàn)場無法安裝。在經(jīng)過項目小組討論后,決定將已經(jīng)配裝好的一體化變送器拆開,反向后重新安裝,但此時原配裝中采用的聚四氟乙烯墊圈由于已經(jīng)壓變形,不能重復(fù)使用,而隨一體化變送器一起配套交貨中有一套氟橡膠墊圈(注:目前現(xiàn)場所使用的變送器大都是采用氟橡膠墊圈,而沒有采用過聚四氟乙烯墊圈),故施工負(fù)責(zé)人決定直接采用變送器原裝的氟橡膠墊圈作為密封材料。在變送器反向安裝完成后,對重新安裝的一體化變送器進(jìn)行打壓(150 kgf/cm2)試驗均合格后,隨后安裝到現(xiàn)場。變送器安裝圖如圖5所示。
圖5 變送器安裝圖Fig.5 Installation of transmitter
在變更實施結(jié)束后,進(jìn)入C11循環(huán),2008年2月5日00:20,主控CB-511火災(zāi)報警系統(tǒng)發(fā)報警,地點為01號18 m主泵上方,01號電視監(jiān)測系統(tǒng)顯示有蒸汽冒出,容控箱水位快速下降,初步計算主系統(tǒng)泄漏率達(dá)860 L/h,PIG/R27輻射監(jiān)測數(shù)據(jù)快速上升,01號廠房濕度明顯上升,判斷為01號廠房一回路冷卻劑泄漏,執(zhí)行《反應(yīng)堆冷卻劑泄漏》規(guī)程,降負(fù)荷停堆。
2008年2月5日00:26左右檢修人員接到主控通知后,于2月5日01:00左右檢修人員趕到主控室了解情況后,初步分析泄漏可能是由位于01號廠房18 m平臺的穩(wěn)壓器噴霧頭差壓變送器Pd0109泄漏造成的,因為該變送器測量的壓力是主系統(tǒng)壓力,且大修中做過變送器更換,安裝部位也在冒蒸汽的位置附近。搶修小組于是準(zhǔn)備緊急方案,決定進(jìn)入01號廠房盡快隔離變送器Pd0109,防止進(jìn)一步的泄漏。
由于當(dāng)時01號廠房空氣中的放射性持續(xù)上升(PIG-P顯示值在1000 Bq/m3以上),搶修人員沒有立即進(jìn)入01號廠房,于2008年2月5日11:35,反應(yīng)堆進(jìn)入冷停,01號空氣經(jīng)過凈化處理后,01號廠房人員閘門打開,運(yùn)行人員和檢修人員進(jìn)入01號廠房確認(rèn)了變送器Pd0109泄漏,在隔離了該變送器后,泄漏停止。2月6日在對01號廠房其他變送器全面檢查后未發(fā)現(xiàn)有泄漏痕跡。
造成上述事件及現(xiàn)象的直接原因是因為變送器與五閥組之間的密封墊圈破損產(chǎn)生泄漏,最終導(dǎo)致電站被迫降負(fù)荷停機(jī)停堆。
但是從其根本上分析原因主要是變送器與閥組一體化安裝時,兩者之間的密封處產(chǎn)生了泄漏,導(dǎo)致主系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)從引壓管內(nèi)流出,引壓管線溫度升高達(dá)到主系統(tǒng)溫度,在高溫高壓的情況下,密封墊片徹底損壞,泄漏量增大。詳細(xì)分析如下。
4.2.1 密封圈選擇不合適
在2月4日和2月5日連續(xù)兩次出現(xiàn)變送器墊圈破損導(dǎo)致的泄漏事件發(fā)生后,檢修人員對五閥組與變送器之間的密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,認(rèn)為新采用的五閥組墊圈安裝槽與變送器原來配裝腰型法蘭墊圈安裝槽存在深度不同的情況,五閥組安裝槽偏淺(五閥組安裝槽深度約2.1 mm,腰型法蘭槽的深度約2.8 mm)。此時如果安裝變送器廠家配備的氟橡膠墊圈,則墊圈高出安裝槽較多,密封墊圈的尺寸與五閥組的安裝槽不是很匹配,成為導(dǎo)致密封墊圈破損的隱患。后經(jīng)生產(chǎn)廠家技術(shù)人員確認(rèn)隨變送器廠家配備的氟橡膠墊圈尺寸不適合五閥組與變送器之間的密封。雖然壓力邊界上的密封墊圈經(jīng)生產(chǎn)廠家技術(shù)人員確認(rèn),已換成原出廠時的配制聚四氟乙烯墊圈,且目前運(yùn)行狀況穩(wěn)定。但由于更換的聚四氟乙烯墊圈的耐高溫性能一般(小于180 ℃),在變送器存有其他滲漏情況下,引壓管內(nèi)的水流動起來后,溫度會迅速上升,將會導(dǎo)致墊圈受熱而變形,從而產(chǎn)生泄漏隱患。
4.2.2 密封墊圈安裝不規(guī)范
在下面的幾種不當(dāng)安裝情況下,都會造成密封墊圈處泄漏的產(chǎn)生。
(1)墊圈壓得過緊。在緊固五閥組與變送器之間的連接螺栓時,緊固力過大,造成墊圈過壓變形,使得墊圈產(chǎn)生裂紋。
(2)墊圈沒有完全安裝到位。由于氟橡膠墊圈與新五閥組之間配合不緊密,給墊圈安裝造成一定的難度,可能在放置墊圈時沒有完全到位,有部分墊圈從安裝槽內(nèi)突出,在系統(tǒng)高壓力的情況下,也易造成泄漏。
(3)引壓管安裝不到位。在系統(tǒng)連接完成后,給五閥組造成一定的應(yīng)力,使得五閥組與變送器之間的墊圈受力不均衡,造成墊圈泄漏。
現(xiàn)場拆下來的密封圈:從上下兩排密封圈對比可以看出,安裝不當(dāng)與安裝較好的墊圈形變差異明顯,安裝較好的墊圈拆下后截面略呈橢圓形,無明顯壓損痕跡(見圖6)。
圖6 安裝對比圖Fig.6 Comparison of installations
4.2.3 施工方案不合適
施工方案是由承包商編寫,由我公司技術(shù)人員進(jìn)行校驗和審批,而承包商自己沒有相應(yīng)的審批流程和技術(shù)監(jiān)督。所以在施工人員發(fā)現(xiàn)五閥組被安裝反之后,需要對變送器與五閥組進(jìn)行重新安裝,此時施工增加了一體化變送器拆裝的內(nèi)容,就需要在施工方案中明確變送器安裝過程中所需要的密封圈材料及各密封螺栓的緊固力矩等關(guān)鍵技術(shù)要求,但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不能按照原施工方案執(zhí)行的問題后,并沒有對原施工方案進(jìn)行補(bǔ)充,也沒有通過施工方案審批流程重新報批。
變更后除了常規(guī)的缺陷消除外,還對缺陷產(chǎn)生的源頭進(jìn)行分析,即原因因子分析,通過對原因因子的查找,可以從更深層次發(fā)現(xiàn)缺陷的起因,并在以后的工作及其他相關(guān)工作中作為借鑒。原因因子分析如下。
(1)該變更由于替換后的變送器是將五閥組與變送器組合在一起的一體化安裝方式,該替換項目涉及閥組的變更及變送器安裝方式的變化,沒有將其納入變更管理的范疇,說明安排預(yù)維工單的設(shè)備管理人員對變更管理制度理解不夠。
(2)檢修人員對于《系統(tǒng)、設(shè)備變更管理制度》理解不夠。
檢修人員在工單準(zhǔn)備時,沒有認(rèn)識到更換一體化變送器工作內(nèi)容中五閥組更換和安裝方式的變化屬于變更范疇,超出預(yù)維工單的工作范圍。在實際的操作過程中,設(shè)備管理人員和檢修人員在碰到五閥組有變動時,均未意識到這超出了預(yù)維項目的工作范圍,需要走變更程序,對“變送器和五閥組合在一起的一體化變送器”與“單體變送器”的區(qū)別及安裝方式的差異未引起足夠的重視。
(3)變更中,質(zhì)量控制人員對于《系統(tǒng)、設(shè)備變更管理制度》理解不夠。
質(zhì)量控制人員在對檢修工作實施過程中超出預(yù)防性維修范疇的工作,沒有及時提出疑義并予以制止,對于一體化變送器的更換與檢修人員理解相同,同樣出于對變更管理制度中變更的定義和范圍理解不夠。
(4)實施人員沒有嚴(yán)格執(zhí)行《系統(tǒng)、設(shè)備維修或改造質(zhì)量控制制度》的規(guī)定。
實施人員在重新拆裝一體化變送器時,發(fā)現(xiàn)墊圈需要更換,沒有根據(jù)《系統(tǒng)、設(shè)備維修或改造質(zhì)量控制制度》[3]中“對需要更換的重要零部件必須進(jìn)行檢查和確認(rèn),如檢驗合格證,標(biāo)志與物項的一致性以及該物項與原物項的互換性等。對自行加工或裝配的重要零部件或組件也必須進(jìn)行檢查和確認(rèn),如加工工藝,檢驗標(biāo)準(zhǔn),物件與圖紙的一致性等”的要求,來對需要更換的墊圈的互換性進(jìn)行充分的檢查和確認(rèn)。檢修人員在發(fā)現(xiàn)五閥組裝反時,沒有就維修中發(fā)現(xiàn)的影響到維修質(zhì)量的異常和缺陷及時提交不符合項或QDR,也沒有提交狀態(tài)報告和更改施工方案。
(5)設(shè)備管理人員在變更設(shè)備采購過程中,沒有嚴(yán)格按照《生產(chǎn)用備件/重要材料管理制度》進(jìn)行設(shè)備采購,沒有將五閥組、安裝方式變化的設(shè)備,納入變更管理程序,為質(zhì)量控制造成了隱患。
(6)合同執(zhí)行不到位。
在變送器采購合同中,明確規(guī)定“由生產(chǎn)廠商技術(shù)人員在現(xiàn)場對變送器安裝進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)”,但在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一體化變送器正負(fù)壓腔安裝方式與現(xiàn)場不符的情況下,由于沒有及時通知供貨商派遣技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),致使施工人員在使用密封墊片時選擇了不合適的氟橡膠墊圈。
在變送器改造項目中,對外委承包商施工人員的監(jiān)管不到位。因為在施工過程中發(fā)現(xiàn)部分施工人員技術(shù)素質(zhì)偏低、現(xiàn)場經(jīng)驗缺乏、責(zé)任心較差,出現(xiàn)過質(zhì)量問題,如現(xiàn)場文明施工問題、施工中放射性污染擴(kuò)散問題、設(shè)備損壞、違反安裝要求等。在狀況發(fā)生后沒有根據(jù)《承包商安全管理規(guī)定》[4]采取強(qiáng)硬的手段來管理,沒有控制好施工單位。也沒有依據(jù)《系統(tǒng)、設(shè)備維修或改造質(zhì)量控制制度》及時提出停工令或整改通知,也是導(dǎo)致了此類事件發(fā)生的原因之一。
(7)產(chǎn)品驗收控制不全面。
由于在對Rosemount公司供貨的一體化變送器驗收時,沒有要求供貨商提供對變送器與五閥組配裝的技術(shù)條件,所以施工人員在施工過程中完全憑個人經(jīng)驗,導(dǎo)致部分密封墊圈壓得過緊而損壞,雖然經(jīng)過短暫的打壓試驗沒有發(fā)現(xiàn)泄漏,但是在長期經(jīng)受高壓力情況下,密封墊圈出現(xiàn)滲漏進(jìn)而導(dǎo)致破損加劇,最終發(fā)生泄漏。由于之前一直認(rèn)為變送器更換是同類產(chǎn)品更換不涉及變更,因此沒有驗收大綱。驗收的主要內(nèi)容是變送器數(shù)量、型號、材料和密封性試驗,沒有考慮到密封圈和正負(fù)壓腔反向的問題。
(8)項目小組缺乏儀表機(jī)械密封知識的專業(yè)指導(dǎo)。
施工負(fù)責(zé)人在工作準(zhǔn)備過程中,發(fā)現(xiàn)供貨商提供的一體化變送器使用的墊圈與更換前現(xiàn)場變送器安裝大量采用的墊圈有差異,沒有對此變化產(chǎn)生警覺,而是按照個人的經(jīng)驗做出選擇;項目小組也沒有對變送器安裝技術(shù)條件進(jìn)行詳細(xì)討論,在審核施工方案時沒有提出安裝力矩要求,單純認(rèn)為打壓試驗是檢驗機(jī)械密封的有效方法,說明項目小組缺乏相應(yīng)的儀表機(jī)械密封知識的現(xiàn)場專業(yè)指導(dǎo)。
盡管變送器變更改造目前分步實施的第一階段順利完成,但是通過整個過程的總結(jié),認(rèn)為依據(jù)現(xiàn)場設(shè)備性能、設(shè)備管理的要求,在后續(xù)階段還需要注意并改進(jìn)。
4.4.1 針對目前的現(xiàn)場設(shè)備
盡管現(xiàn)場更換了與Pd0109泄漏存在共性問題的變送器密封圈,更換非壓力邊界的一體化變送器墊圈,使用的是符合廠家的設(shè)計要求的聚四氟乙烯墊片,但是其耐溫指標(biāo)低于某些事故情況的要求,從深層防御的要求來看,應(yīng)盡量提高該處密封墊片的技術(shù)性能。與廠家聯(lián)合,進(jìn)行材料調(diào)研,尋找有耐高溫特性的墊圈進(jìn)行更換,進(jìn)一步提高設(shè)備性能。
4.4.2 設(shè)備管理改進(jìn)
盡管變送器變更改造目前分步實施的第一階段順利完成,但是通過整個過程的總結(jié),認(rèn)為還有以下工作在后續(xù)階段以及其他設(shè)備管理中需要注意并改進(jìn)。
(1)針對變更涉及的專業(yè),在施工前,對相應(yīng)的文件審查應(yīng)安排相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行會審,避免知識點盲區(qū),保證施工的質(zhì)量以及設(shè)計的正確性。
(2)嚴(yán)格審查施工人員的資質(zhì)。壓力/差壓電容式變送器在電站應(yīng)用廣泛,加之安裝、使用、維護(hù)人員專業(yè)技術(shù)性強(qiáng),因此對現(xiàn)場儀表維護(hù)人員的技術(shù)水平要求高。只有資質(zhì)合格、有經(jīng)驗的施工人員才能進(jìn)行設(shè)備安裝。例如:變送器與閥組之間的密封墊片的檢查、安置;閥組與引壓管之間的接頭連接、密封,都需要有相關(guān)豐富的工作經(jīng)驗。
(3)對于設(shè)備安裝要求高的設(shè)備,應(yīng)在設(shè)備選型、出廠驗收等階段對相應(yīng)的安裝方法、安裝標(biāo)準(zhǔn)、安裝手冊、工具要求等信息進(jìn)行考慮并收集完善。使設(shè)備的安裝、檢查都有相應(yīng)程序,以便質(zhì)量控制及檢查,保證在施工過程中有章可循。
(4)加強(qiáng)核電站管理制度的理解學(xué)習(xí),并在使用執(zhí)行中落實。例如此次故障的發(fā)生,很重要的原因就是閥組及安裝方式的變化,沒有納入變更管理的范疇,以至在實施過程中缺少了程序管理,為缺陷產(chǎn)生埋下了隱患。
(5)設(shè)備管理人員加強(qiáng)對設(shè)備的學(xué)習(xí),深入了解設(shè)備技術(shù)要求,盡可能全面了解相關(guān)專業(yè)知識。了解設(shè)備至關(guān)重要。只有對設(shè)備了解,在設(shè)備管理以至改造中才能針對設(shè)備要求有的放矢。例如:設(shè)備安裝位置、設(shè)備安全、重要性、設(shè)備安裝方式,了解了這些才能在改造方案決策、施工計劃安排、出廠驗收時抓住重點。針對現(xiàn)場要求將工作做在實施前,為下一步工作打好基礎(chǔ)。設(shè)備管理還需全面的專業(yè)知識,因為現(xiàn)在的設(shè)備不僅僅是單一屬性的機(jī)械、電氣或儀控設(shè)備,設(shè)備性能的保證是在各領(lǐng)域技術(shù)緊密配合下才能達(dá)到的。例如:引壓管接頭的制作標(biāo)準(zhǔn)、配合公差等在設(shè)備驗收及安裝時都非常重要,雖然單項設(shè)備驗收合格,但是配裝是由于加工公差傾向不一致,使設(shè)備安裝還是不能達(dá)到密封要求。
(6)應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備老化管理。核電站建造周期長,投入大,為了提高電站經(jīng)濟(jì)性,要求設(shè)備可用率較高,電站主設(shè)備設(shè)計壽命長,而與之配套的設(shè)備卻不能達(dá)到電站全壽期使用要求,而為了到達(dá)其可用率,在電站服役期間,部分配套設(shè)備必然需要更換。所以應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備老化管理,引入以可行性維修為目標(biāo)的管理手段,充分利用預(yù)防性維修了解維護(hù)設(shè)備,優(yōu)化維修計劃,合理變更方案。充分挖掘設(shè)備潛力,提高電站安全性和經(jīng)濟(jì)性。
(7)深入學(xué)習(xí)質(zhì)保要求,將四個“凡是”落實到實際工作中,項目的執(zhí)行首先要明確方案、目的,將整個實施工作納入制度管理,認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行項目相關(guān)文件,核電站目前已有完善的制度管理體系,制度中明確了工作的方式、方法,只有理解制度、執(zhí)行制度,才能使工作有目的、有依據(jù)、有監(jiān)督,盡量避免不可控或沒有控制的情況發(fā)生。
(8)對外包項目的選擇應(yīng)更加規(guī)范,同時加強(qiáng)其施工人員的從業(yè)資質(zhì)及水平考核,只有素質(zhì)良好,技術(shù)過關(guān)的人員才能將各個規(guī)章制度及技術(shù)要求落到實處,真正完成工作目的,符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)過總結(jié),根據(jù)核電站生產(chǎn)與運(yùn)作的特點及相關(guān)理論[6],認(rèn)為如圖7所示的這個程序可以在設(shè)備管理中參考。
圖7 設(shè)備管理流程Fig.7 Equipment management process
設(shè)備是生產(chǎn)企業(yè)賴以生存和發(fā)展壯大的根本,隨著科技的進(jìn)步,新技術(shù)、新工藝、新材料的廣泛應(yīng)用,對原有設(shè)備經(jīng)驗及管理也提出新的要求。秦山核電有限公司就地變送器改造,在現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜、影響設(shè)備性能的不確定因素多,設(shè)備分級跨度大等問題,依靠專業(yè)管理及人員的反復(fù)探討和摸索,得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家的關(guān)心和技術(shù)支持,通過不斷的試驗論證,完成了變更方案設(shè)計和實施,經(jīng)過一個循環(huán)的運(yùn)行檢驗,測量數(shù)據(jù)快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定,實現(xiàn)了變更目的,效果良好,提高了設(shè)備可用率和可靠性。回顧整個過程,對以后工作的意義表現(xiàn)在:
(1)深入了解了就地儀表在核電站中的重要地位,深入了解了設(shè)備技術(shù)要求及特性;
(2)加深理解了安全與危險的關(guān)系;
(3)提高了現(xiàn)場儀表的設(shè)備管理水平;
(4)提高了專業(yè)人員的知識水平,進(jìn)一步理解了各工種協(xié)同工作的重要性;
(5)加深了現(xiàn)場管理的重要性,也提高了現(xiàn)場實施的管理水平;
(6)對設(shè)備維修外包的理解與選擇等方面有了切實的實踐經(jīng)驗;
(7)變更的實施,對設(shè)備老化管理及實施的時間選擇進(jìn)行了實踐,為以后設(shè)備管理積累了經(jīng)驗。該設(shè)備變更與管理也是經(jīng)驗積累的過程,認(rèn)真總結(jié)分析變更及實施過程中的成功與不足,可以將其工作方法、經(jīng)驗應(yīng)用到其他設(shè)備的缺陷分析及設(shè)備管理當(dāng)中去。同時根據(jù)經(jīng)驗的反饋在新建核電站的就地儀表的設(shè)備選型及設(shè)備管理上進(jìn)行應(yīng)用。例如:設(shè)備信息收集、儀表信息管理、設(shè)備選型、設(shè)備安裝方式、設(shè)備安全分級、設(shè)備管理分級、狀態(tài)分析等,為新電站管理系統(tǒng)、管理方式的建立以及電站的順利運(yùn)行打下良好的基礎(chǔ)。
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