勞春萍 楊承志
(昆明理工大學(xué)信息工程與自動化學(xué)院,云南 昆明 650500)
磨礦分級作業(yè)是選礦廠重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié),它直接影響后續(xù)工藝的效率及最終產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,其控制目標(biāo)是將礦漿溢流粒度穩(wěn)定在工藝要求范圍內(nèi),同時提高磨機效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。在磨礦分級系統(tǒng)中,球磨機的給礦量是重要的被控量,它直接影響控制目標(biāo),因此,應(yīng)對其實施有效的控制,以避免磨機出現(xiàn)欠載和“脹肚”的現(xiàn)象。
磨礦分級過程存在大慣性、參數(shù)時變和非線性等特點,磨礦分級系統(tǒng)是一個具有純滯后的多變量系統(tǒng),傳統(tǒng)控制算法難以取得滿意的控制效果。本文在總結(jié)這些經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,采用模糊推理和智能控制的思想,建立了一套先進(jìn)的給礦控制系統(tǒng)。實際應(yīng)用表明,系統(tǒng)取得了較好的控制效果。
某選礦廠采用二段球磨磨礦工藝,工藝流程如圖1所示。
圖1 磨礦分級工藝流程圖Fig.1 Flowchart of ore grinding and classification process
礦倉中的礦石經(jīng)振動給礦機、皮帶機送到球磨機,經(jīng)球磨機磨細(xì)后進(jìn)入分級機,粒度合格的礦漿溢流進(jìn)入泵池,粒度不合格的則返回一段球磨機再磨。進(jìn)入泵池的礦漿泵入高頻振動篩,經(jīng)高頻振動篩選擇后,合格礦漿直接進(jìn)入浮選作業(yè),粒度不合格的礦漿進(jìn)入二段球磨機再磨,再磨后的礦漿進(jìn)入泵池,形成一個循環(huán)。
根據(jù)磨礦分級給礦的控制目標(biāo)和對象特性,設(shè)計了串級給礦控制系統(tǒng)。控制系統(tǒng)原理如圖2所示。
圖2 控制系統(tǒng)原理圖Fig.2 Principle of the control system
首先由電流變送器檢測球磨機的電流,經(jīng)模糊運算后,得到當(dāng)前給礦量的最佳設(shè)定值。為了補償給礦機存在的給礦誤差,增設(shè)了給礦量反饋環(huán)節(jié),通過電子皮帶秤檢測實際給礦量,與經(jīng)過模糊計算得到的給礦設(shè)定值進(jìn)行比較,并對誤差進(jìn)行PID調(diào)節(jié),從而構(gòu)成一個模糊控制 +PID調(diào)節(jié)的串級回路控制系統(tǒng)[1]。系統(tǒng)主回路采用模糊控制算法實現(xiàn)給礦量設(shè)定值優(yōu)化,副回路采用PID控制器實現(xiàn)穩(wěn)定給礦。
由于原礦性質(zhì)變化等不確定性的干擾,給礦量的多少將直接影響球磨機的工作效率和溢流產(chǎn)品質(zhì)量,且磨礦分級過程時間滯后較大、干擾因素多,系統(tǒng)難以建立精確的數(shù)學(xué)模型,而選擇好被控量將大大簡化系統(tǒng)的控制過程。
本系統(tǒng)可以選擇粒度作為被控變量(溢流粒度由在線粒度儀測出),或者選用與球磨機負(fù)荷緊密相關(guān)的球磨機電流作為被控變量(球磨機電流由電流變送器檢測出)。
本文采用與球磨機負(fù)荷緊密相關(guān)的球磨機電流作為被控變量,通過模糊優(yōu)化算法得出最佳給礦量,避免了復(fù)雜的建模過程。
球磨機的電流量與負(fù)荷量(裝載量)具有動態(tài)峰值特性關(guān)系[2],如圖3所示。因此,根據(jù)球磨機的電流量,即可判斷其負(fù)荷量的大小。
圖3 電流與裝載量關(guān)系曲線Fig.3 Curve of relationship between load and current
磨礦開始時,隨著裝載量的增加,球磨機的電流逐漸增加,當(dāng)?shù)竭_(dá)某一極值后,隨著裝載量的增加,球磨機的電流值將不再增加反而下降。此極值點的電流最大,此刻的裝載量是球磨機裝載量的最佳裝載控制點。所以,為了提高球磨機的效率,應(yīng)使裝載量盡量控制在極值點附近。
圖3中,A區(qū)表示球磨機開始裝載時處于欠載狀態(tài),隨著裝載量的增大,球磨機的電流也逐漸增大,當(dāng)裝載量上升到一定程度時進(jìn)入B區(qū),即最佳工作區(qū),此時球磨機的電流最大,工作效率最高,但如果裝載量繼續(xù)增大,就會進(jìn)入C區(qū),即過載區(qū),此時磨機電流將逐漸減小,工作效率下降。我們期望使球磨機工作于B區(qū),但實際操作相當(dāng)困難,因為當(dāng)球磨機處于B區(qū)時,一旦有振蕩,很容易產(chǎn)生“脹肚”故障,所以選擇將磨機裝載量控制在球磨機最佳工作區(qū)B區(qū)稍前一點的地方。
在模糊控制方式下,對于漂移的動態(tài)特性,控制系統(tǒng)具有自動跟蹤功能,可保證“參考點”始終處在安全的最佳范圍內(nèi),同時可根據(jù)其變化趨勢和方向進(jìn)行綜合判斷,合理調(diào)節(jié)給礦量。
當(dāng)給礦量設(shè)定值確定以后,系統(tǒng)采用閉環(huán)PID控制方式實現(xiàn)給礦量的穩(wěn)定控制,保證磨機穩(wěn)定運行,達(dá)到最高工作效率。電子皮帶秤檢測出實際給礦量,并將它送回PID控制器與給礦量設(shè)定值相減,得出的誤差值根據(jù)磨礦給礦PID控制算法得出相應(yīng)的控制量,最終通過變頻器改變給礦電機的頻率,使磨機給礦量按給定值變化。給礦電機采用異步采樣控制方式,設(shè)給礦量設(shè)定值閉環(huán)優(yōu)化周期為T1,給礦控制周期為T2。若選擇的T1大于T2,則在一個給礦量閉環(huán)優(yōu)化周期內(nèi)實施穩(wěn)定的給礦控制是可行的[3]。
給礦量的多少直接影響著磨礦濃度、溢流濃度和磨機的狀態(tài),其時間滯后較大,過程干擾因素多,難以建立精確的數(shù)學(xué)模型,而磨機的電流量與負(fù)荷量有一個動態(tài)峰值的特性關(guān)系。因此,可根據(jù)磨機電流量的大小和變化趨勢來判斷磨機的負(fù)荷量。一般情況下,負(fù)荷量增加,設(shè)備電流量也增大。
通過對球磨機的電流進(jìn)行在線檢測,可以判斷磨機的負(fù)荷量狀態(tài)。因此,給礦量的設(shè)定和調(diào)整可以通過磨機電流的變化來確定和調(diào)整。在本系統(tǒng)中根據(jù)控制要求,結(jié)合工人的日常操作經(jīng)驗,利用模糊控制的理論,總結(jié)并設(shè)計出了一套磨機給礦量設(shè)定值的模糊控制規(guī)則。
為了提高系統(tǒng)性能,采用二維模糊控制器,即雙輸入單輸出結(jié)構(gòu)[4]。在本系統(tǒng)中選取磨機電流作為被控變量,模糊控制器的輸入選用磨機的電流變化率IP1和IP2,輸出為電流最終調(diào)整量ID。經(jīng)過反復(fù)調(diào)試,以6 s作為計算平均電流的一個周期,任取6 s為周期T1,則周期T1的前6 s為周期T2,周期T2的前6 s為周期T3,周期T1的平均電流為IA0,周期T2的平均電流為IA1,周期T3的平均電流為IA2,磨機的電流變化率IP1為平均電流IA0和平均電流IA1的差值,IP2為平均電流IA1與平均電流IA2的差值。
對電流變化率 IP1和 IP2,取模糊集為{NB,NS,PS,PB},論域為{-2,-0.9,0.9,2};對電流最終調(diào)整量ID,取模糊集為{NB,NS,PN,PS,PB},論域為{-2,-1,0,1,2}。根據(jù)模糊控制理論,得出模糊控制規(guī)則如表 1 所示[5-6]。
表1 模糊控制規(guī)則表Tab.1 The rules of fuzzy control
從表1中可以看到,在IP1一定的情況下,隨著IP2的不斷增大,電流最終調(diào)整量ID也在不斷地增加。
本系統(tǒng)中,磨機的最佳處理量取為35~45 t/h。因此,當(dāng)計算調(diào)整的給定值高于45 t/h時,把給定值設(shè)為45 t/h。當(dāng)計算調(diào)整的給定值低于35 t/h時,則限定給定值為35 t/h,從而充分發(fā)揮磨機的工作效率,保證磨機既不發(fā)生“脹肚”現(xiàn)象,也不會出現(xiàn)欠載現(xiàn)象,保證磨機的正常工作。如果發(fā)生“脹肚”現(xiàn)象,則將電量累加和計數(shù)器清零,重新開始進(jìn)行電量累加和計數(shù)工作。當(dāng)計算調(diào)整的給定值在35~45 t/h之間時,則給礦量設(shè)定值根據(jù)式(1)進(jìn)行計算。
當(dāng)磨機正常工作時,搜索步長(Length)為電流最終調(diào)整量(ID)×0.8;當(dāng)磨機出現(xiàn)“脹肚”時,搜索步長(Length)為0。
由于球磨機的電流量與球磨機的裝載量存在一個動態(tài)峰值特性關(guān)系,因此,可以通過檢測球磨機的電流來間接判斷球磨機的工作狀況是否正常,其判斷方法及步驟如下。
①將檢測的磨機電流數(shù)據(jù)每6 s做一次平均,存入IA0。
②當(dāng)某時刻的平均電流IA0小于參考電流IREF(參考電流IREF按式(2)進(jìn)行計算),或者當(dāng)電流變化率IP1和IP2都小于-2時,設(shè)立“脹肚”標(biāo)志,并停止給礦。
③在“脹肚”開始時進(jìn)行計時,當(dāng)脹肚處理時間t>2 min且該時刻的電流值IA0大于參考電流IREF時,恢復(fù)給礦。
④“脹肚”期間計算的參考電流不能作為電流參考值,此時,將“脹肚”前的上一個參考值作為電流參考值。
通常情況下,球磨機在第一次運行時半小時內(nèi)很少會出現(xiàn)“脹肚”的情況,為保險起見,可以根據(jù)以往經(jīng)驗設(shè)定一個電流值作為第一個電流參考值。當(dāng)磨機正常工作時,計算的電流參考值可作為實際參考值;當(dāng)磨機“脹肚”時,計算的電流參考值不能作為實際參考值,而應(yīng)取上一個參考值作為電流參考值。
系統(tǒng)在硬件上可以采用西門子PLC作為主控制器,完成數(shù)據(jù)的采集、處理以及控制算法的實現(xiàn),通過通信卡實現(xiàn)PLC與上位監(jiān)控管理計算機的通信[7]。在軟件上采用西門子的Step7編程軟件,采樣周期設(shè)為0.1 s,利用OB35中斷模塊進(jìn)行調(diào)用。將檢測的磨機瞬時電流進(jìn)行累加,計算電流平均值IA0、IA1、IA2及電流變化率IP1和IP2,然后根據(jù)模糊規(guī)則進(jìn)行“脹肚”判斷和處理,確定給礦量的最佳設(shè)定值。
本文以某選礦廠磨浮作業(yè)自動控制為背景,針對磨礦分級給礦過程具有滯后大、干擾因素多、非線性和時變性嚴(yán)重等特點,且數(shù)學(xué)模型很難精確描述的特性及控制要求,提出了模糊控制與傳統(tǒng)PID控制相結(jié)合的串級回路控制方案。主回路采用模糊控制算法實現(xiàn)給礦量設(shè)定值優(yōu)化,副回路采用PID控制器實現(xiàn)穩(wěn)定給礦。該技術(shù)不依賴于控制過程的數(shù)學(xué)模型,且模糊控制器具有結(jié)構(gòu)簡單、易于實現(xiàn)的優(yōu)點。
實際應(yīng)用結(jié)果表明,該方法能有效地避免磨機發(fā)生“脹肚”現(xiàn)象和欠載現(xiàn)象,提高磨機的工作效率,穩(wěn)定磨機的各項工作指標(biāo),對提高磨礦作業(yè)生產(chǎn)效率和降低能耗具有實際指導(dǎo)意義。
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