張立利 江家京 顧鶴良
晉城煤業(yè)集團(tuán)趙莊煤礦礦井廢水處理廠原采用的工藝流程:礦井水→穿孔旋流斜板沉淀池→中間水池→瓷砂過濾器→RO系統(tǒng)→生產(chǎn)及生活水池。
原污水處理廠投入運(yùn)行后,確實(shí)減少了污染物的排放量,也為自身提供了豐富的再生水資源,并為當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)工作作出了很大的貢獻(xiàn)。
但自2007年年末以來,由于水量及水質(zhì)的急劇變化,整個(gè)處理系統(tǒng)已經(jīng)不能夠穩(wěn)定的運(yùn)行和處理。為了保證整個(gè)礦井水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,水質(zhì)達(dá)標(biāo),我們對整個(gè)處理系統(tǒng)的處理技術(shù)進(jìn)行了深入的研究,并將提高礦井水處理能力和效果的配套技術(shù)合理的應(yīng)用其中,效果十分顯著。
表1 原處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)與實(shí)際現(xiàn)狀運(yùn)行參數(shù)的比較
通過分析表1數(shù)據(jù)可知:
1)水量增加、水質(zhì)惡化,加大了絮凝沉淀池負(fù)荷。原污水處理廠系統(tǒng)前無調(diào)節(jié)池,使污水處理的瞬時(shí)流量較大,造成了絮凝沉淀池的表面負(fù)荷超過其設(shè)計(jì)最大負(fù)荷值。該池出水效果惡化后,直接影響著后續(xù)瓷砂過濾器的正常運(yùn)行。
2)污泥未經(jīng)濃縮,加大了污泥的處理難度。礦井污水的污泥主要是煤泥,系統(tǒng)未對其進(jìn)行濃縮處理,其中的含水率很高,輸送至煤場后,加大了煤場的處理負(fù)擔(dān)。通過估算,每天產(chǎn)生的泥量為400 m3/d。原污泥池容積僅為100 m3。污泥池不能有效的、及時(shí)的存貯污泥,直接影響著沉淀池的正常運(yùn)行。絮凝沉淀池?zé)o法及時(shí)排泥,導(dǎo)致絮凝沉淀池內(nèi)泥面升高,部分污泥隨上層清水流出,出水水質(zhì)惡化。
3)礦井廢水中含有大量高嶺土成分,影響了絮凝劑的處理效果。由于趙莊煤礦礦井廢水中不時(shí)出現(xiàn)含高嶺土成分較高的情況,而原設(shè)計(jì)中未考慮高嶺土對鋁鹽凈水劑絮凝效果的嚴(yán)重影響。
4)加藥系統(tǒng)的加藥量較小,不能滿足正常的加藥量。原加藥系統(tǒng)中設(shè)計(jì)水質(zhì)較好時(shí)只需投加PAC,在濁度大于500 NTU時(shí)加投PAM(聚丙烯酰胺)。然而現(xiàn)在進(jìn)水濁度偏大和進(jìn)水水量變大,致使原加藥裝置的加藥能力不足,需要增設(shè)新的加藥系統(tǒng)來彌補(bǔ)加藥量。
1)通過研究和應(yīng)用旋流澄清凈水技術(shù),徹底解決目前污水廠存在的出水水質(zhì)波動大,不能達(dá)標(biāo)的情況;
2)通過應(yīng)用改變污泥儲存容積,解決污泥系統(tǒng)不能滿足實(shí)際運(yùn)行的要求;
3)通過改變加藥系統(tǒng),解決水中高嶺土成分高影響水質(zhì)及加藥系統(tǒng)能力不足等問題;
4)通過在反滲透前端設(shè)置超濾系統(tǒng)進(jìn)行膜系統(tǒng)的預(yù)處理,實(shí)現(xiàn)延長反滲透裝置的使用壽命,提高整個(gè)處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
目前,對于礦井廢水水質(zhì)及排放特點(diǎn),處理工藝中往往存在以下問題:
1)調(diào)節(jié)池的設(shè)置。調(diào)節(jié)池內(nèi)停留時(shí)間和排水時(shí)間段及持續(xù)時(shí)間息息相關(guān),有無調(diào)節(jié)池會直接影響后續(xù)處理工藝系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2)絮凝沉淀池的池型選擇。絮凝區(qū)域的排泥措施一定要考慮周全,否則一旦積泥,清除困難。
3)過濾單元反洗。由于絮凝沉淀的效果沒有得到充分發(fā)揮,出水中的SS較高且極不穩(wěn)定,增加了后續(xù)過濾系統(tǒng)的進(jìn)水負(fù)荷,導(dǎo)致反沖洗頻繁,出水效率降低。
很多常規(guī)設(shè)計(jì)中并沒有考慮這些不利因素,總體效果并不理想。為了降低以上不利因素的影響,通過實(shí)驗(yàn)研究以及多年的工程經(jīng)驗(yàn),本項(xiàng)目采用了新型旋流澄清凈水裝置+過濾+超濾等的工藝。
圖1 趙莊煤礦礦井水處理改造工藝流程
具體工藝流程如圖1所示。
1)預(yù)處理階段的核心處理工藝先進(jìn)。確定了以旋流澄清工藝為預(yù)處理核心工藝,該工藝將絮凝和沉淀有機(jī)結(jié)合,提高了分離效率,節(jié)省了占地和投資成本。
2)深度處理預(yù)處理保險(xiǎn)性提高。確定了以超濾為深度處理(RO系統(tǒng))的預(yù)處理單元,使得反滲透系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定,產(chǎn)水率大大提高,降低了反滲透膜元件的污染,減少了化學(xué)清洗及更換膜元件的頻率,從而大大降低了運(yùn)營成本。
1)配水箱:1座。結(jié)構(gòu)為鋼結(jié)構(gòu)。
2)旋流斜管澄清池:4座,圓柱形,錐斗底部鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。直徑 6.0 m,HRT 2 h,表面負(fù)荷(上升流速)2.2 m3/(m2·h)。
3)罐式混合器:2臺。罐式,直徑1.5 m。
4)加藥間:1 座,20.0 m ×5.5 m ×4.2 m。彩鋼結(jié)構(gòu)。
5)污泥濃縮池:2座。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。直徑6.0 m。
6)緩沖池:1座。11.0 m×4.5 m ×4.0 m。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。清液泵:2臺(1用1備)。流量:100 m3/h,揚(yáng)程:15 m,功率:7.5 kW。
7)超濾系統(tǒng):2 套,50 m3/h。
8)中間水池:1座,15.0 m ×5.0 m ×4.0 m。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
9)超濾間:1座。15.0 m ×6.5 m×4.0 m。彩鋼結(jié)構(gòu)。
該工程于2008年12月試水調(diào)試,2009年1月正式投產(chǎn)至今運(yùn)行穩(wěn)定,處理出水水質(zhì)優(yōu)于設(shè)計(jì)要求,處理后的廢水回用于生產(chǎn)及生活補(bǔ)水,該工程調(diào)試期間主要處理單元(改造部分)處理效果見表2(主要以SS為例)。
1)加藥量和上升流速的調(diào)節(jié)是控制旋流澄清凈水系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素。由于沒有調(diào)節(jié)池,要求旋流澄清系統(tǒng)必須具備較強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷能力。
表2 調(diào)試期間主要處理單元(改造部分)處理效果
2)藥劑的性質(zhì)也是影響預(yù)處理效果的關(guān)鍵,通過各種藥劑的加藥絮凝試驗(yàn),確定了一種高效的絮凝及助凝劑。藥劑的性質(zhì)也必須滿足后續(xù)深度處理系統(tǒng)的衛(wèi)生要求和對后續(xù)膜處理系統(tǒng)的影響,不能過度投加。
3)旋流澄清池排泥間隔不宜過短。該工藝要求有較穩(wěn)定的泥渣懸浮層,合適的排泥周期較容易形成該層,其截留污染物的能力較強(qiáng),但排泥周期太短不易形成該層,會出現(xiàn)礬花上浮的情況。
本工程在原有處理站圍墻范圍內(nèi)進(jìn)行改造,工程總投資358.0萬元,包括土建投資85.53萬元,設(shè)計(jì)及安裝231.89萬元,其他40.58萬元。投產(chǎn)后,運(yùn)行成本0.336元/t水(新增部分的運(yùn)行成本)。其中,藥劑費(fèi)0.258元/t水,電費(fèi) 0.028元/t水,人工費(fèi)0.05元/t水。該工程回收水資源372.3萬t/年,按照2元/t計(jì)算,可獲效益744.6萬元/年。
旋流澄清凈水技術(shù)作為提高礦井廢水處理能力配套技術(shù)得以應(yīng)用,煤礦礦井廢水出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到企業(yè)回用的水質(zhì)要求,SS的去除率不小于99.9%。
該技術(shù)與膜處理技術(shù)結(jié)合并應(yīng)用于工程后,使得水處理系統(tǒng)操作靈活,運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行費(fèi)用較低,適合于煤礦礦井水處理或懸浮物濃度與其接近的其他廢水處理工程。
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