繆 濤
重慶建峰三聚氰胺生產(chǎn)裝置反應(yīng)器給料泵為國外某知名品牌,系臥式三缸高壓隔膜泵,輸送介質(zhì)熔融尿素,泵設(shè)計進口操作壓力 0.18MPa(1.8bar),出口操作壓力 8MPa(80bar),一開一備。一旦因單向閥出現(xiàn)故障,該泵在檢修過程中由于其進口單向閥安裝難度大,安裝精度不易保證,造成檢修返工率高,增加了檢修工作量及勞動強度,而且影響備用泵不能及時投入正常備用以保證裝置的長周期穩(wěn)定運行。
該泵結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊,由動力端和液力端兩大部分組成,其中液力端三個缸體并排,呈臥式結(jié)構(gòu)。進口單向閥缸體布置朝下,由彈簧座、支撐彈簧、閥芯、復(fù)位彈簧、閥座、閥座體、碟簧、固定法蘭組成(圖1)。
設(shè)備出廠前進口單向閥整個缸體可以調(diào)頭,零件從上向下,逐件放入缸體進行裝配,因此安裝精度很容易保證。然而,設(shè)備安裝到生產(chǎn)現(xiàn)場后,在檢修過程中若仍然采取設(shè)備出廠前裝配方法,就需要投入更多的人力,將隔膜泵液力端全部解體,重新組裝一遍,同時還要拆除與系統(tǒng)連接的高壓法蘭、進出口管道、保溫夾套、伴熱管等,不僅檢修時間、勞動強度劇增,還需要對隔膜、O型環(huán)等密封件進行更換,造成不必要的浪費。
因此生產(chǎn)現(xiàn)場檢修更換單向閥時,就只能所有零件依次安放在閥座體及固定法蘭上,由下向上一并套入進行裝配。由于原始設(shè)計為了保證閥芯、閥座工作時的同軸度和密封性,彈簧座與缸體周向配合間隙僅有0.02~0.04mm,加之彈簧座的最終位置是依靠支撐彈簧壓在缸體上,所以裝配過程中彈簧座極易在此配合處發(fā)生卡澀和偏斜,而這只在檢修試車時才能發(fā)現(xiàn)。
經(jīng)分析研究后,決定將彈簧座、閥芯復(fù)位彈簧、閥芯、閥座由分體式結(jié)構(gòu)改進為自定位組合式結(jié)構(gòu),預(yù)先裝配成套(圖2)。
改進后彈簧座不再使用支撐彈簧,而是通過螺栓、定位止口固定在閥座上,成為剛性支撐。彈簧座與缸體周向配合間隙加大,有效消除了改進前彈性支撐出現(xiàn)的裝配卡澀導(dǎo)致的故障,降低了裝配難度,確保閥芯與閥座配合精度。
同時,為防止出現(xiàn)置換盲區(qū),導(dǎo)致介質(zhì)結(jié)晶,檢修時單向閥不易取出問題,在彈簧座周向設(shè)計了排液孔。為延長彈簧座使用壽命,降低備件投入,在彈簧座與閥芯配合部位設(shè)計了耐磨導(dǎo)向套,每次只更換襯套,彈簧座可重復(fù)使用。
改進后的自定位組合式單向閥在實際檢修中裝配方便,保證了安裝精度,未再發(fā)生因單向閥裝配質(zhì)量導(dǎo)致的返工檢修現(xiàn)象。
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