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(福建省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 福州 350001)
福清東壁島圍墾工程位于福建省福清灣的西南部,是福建省目前建成的的最大圍墾項(xiàng)目,圍墾面積4.34萬畝,海堤總長4820m。工程級(jí)別為3級(jí),防潮標(biāo)準(zhǔn)為50年一遇,堵口設(shè)計(jì)潮型為20年一遇。海堤分為北堤 (長3247.5m)和東堤 (長1572.5m)兩段,總長4820m;工程共布置水閘5座,其中能參與堵口分流的有4座 (分流總凈寬180m)。堵口設(shè)在東堤,大口門寬度1020m,其中深港處小口門寬度450m。
工程區(qū)平均每年有2~3次臺(tái)風(fēng)影響,多出現(xiàn)在7~9月份,以東北風(fēng)為主,實(shí)測(cè)東北風(fēng)最大風(fēng)速34m/s。圍墾工程區(qū)潮型為正規(guī)半日潮,潮位特征值為:50年一遇高 (低)潮位5.14m (-3.65m)(黃零,下同);堵口期20年一遇高 (低)潮位分別為:農(nóng)歷8月大潮4.54m (-3.15m),公歷11~12月潮位3.69m (-2.81m),公歷1~3月潮位3.83m (-3.00m)。
口門根據(jù)灘涂地形的不同分為深港及高灘兩部分(見圖1)。深港部分灘涂-5.0m高程以下寬度約250m,最深處高程為-12.8m;深港范圍基礎(chǔ)為淤泥夾粉細(xì)砂,厚度3~10m,下部為中粗砂及殘積砂質(zhì)粘土。高灘部分灘涂高程在-3.3~-4.5m之間;高灘處基礎(chǔ)表層 (粉)細(xì)砂厚度1.8~4.9m,下部為淤泥夾粉細(xì)砂 (厚度5~14m)及淤泥質(zhì)粘土 (厚度2~4m),兩層均為力學(xué)指標(biāo)較差的軟弱土層,再下部為中粗砂及殘積砂質(zhì)粘土。
圖1 堵口地形及合龍實(shí)際施工程序圖
堵口截流堤下部采用擴(kuò)展斷面,上部采用密集斷面,截流拋投材料為塊石與鐵籠,考慮到基礎(chǔ)淤泥夾沙層有一定的排水作用,經(jīng)比較,截流堤基礎(chǔ)不進(jìn)行專門處理,對(duì)表面為淤泥的灘面,采用拋中粗砂墊層加速基礎(chǔ)的排水固結(jié),在砂墊層表面鋪高強(qiáng)機(jī)織土工布保護(hù),同時(shí)起加筋作用,小口門截流堤典型斷面見圖2。
圖2 堵口小口門截流堤斷面圖
本工程堵口合龍難度主要表現(xiàn)為:龍口合龍潮差7.69m、龍口水流吞吐量1.2億m3、龍口水深19m、龍口軟基淤泥最大厚度18m。通過對(duì)大型圍墾工程深港堵口水流特性的系統(tǒng)性研究,制定深港堵口護(hù)底及截流的綜合措施,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況的變化,及時(shí)修正堵口施工程序及堵口護(hù)底和截流材料,順利實(shí)現(xiàn)了在大庫容、大潮差、大水深、深軟基上的高難度條件下大型圍墾工程一次性堵口合龍成功,節(jié)約工程投資1000多萬元。工程于2004年3月全面開工,口門于2005年5月23日順利合龍成功,墾區(qū)于2005年9月即開始水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)揮效益,創(chuàng)造了從開工到實(shí)現(xiàn)堵口合龍只用不到15個(gè)月、較同等工程縮短一半施工工期的奇跡。
根據(jù)水量平衡原理,采用寬頂堰公式計(jì)算過流能力,共計(jì)算了14種不同的工況,從方便陸上施工及避開較大的龍口流速角度考慮,推薦了以立堵為主、平堵為輔 (先抬高深港段口門,然后先堵大口門,再堵小口門)的堵口合龍施工程序。
河海大學(xué)堵口整體水工模型試驗(yàn)共進(jìn)行了11個(gè)工況的全潮試驗(yàn),從避開較大的龍口流速角度考慮,推薦了以平堵為主、立堵為輔 (先抬高深港段口門,然后大、小龍口同時(shí)平堵抬高,兩龍口高差1.0m)的堵口合龍施工程序。
對(duì)上述兩種方法邊界條件基本相同的堵口工序流速分析表明,口門最大流速差值在5%以內(nèi),吻合性很好。由于兩種方法推薦的堵口程序不盡相同,取相近堵口工序進(jìn)行對(duì)比可知,水工模型試驗(yàn)推薦的堵口程序龍口最大流速要比水量平衡原理計(jì)算法推薦的堵口程序小20%左右。
根據(jù)省水利廳堵口技術(shù)方案審查意見,設(shè)計(jì)采用了龍口最大流速較小的水工模型試驗(yàn)推薦堵口程序,即深港段需先抬高底檻高程至-3.0m高程,然后以平、立堵相結(jié)合的方法進(jìn)行施工,南尾高灘段比深港段高1m交錯(cuò)抬高底檻,待深港段底檻抬高至0.0m高程后,以立堵為主、平堵為輔的方法進(jìn)行堵口合龍。按該程序制定的施工進(jìn)度為:在2004年農(nóng)歷8月大潮來臨前,北堤應(yīng)全線貫通擋水;東堤應(yīng)完成口門護(hù)底工作,即堵口深港段部位應(yīng)填筑至-5.0m高程,高灘部位應(yīng)護(hù)底至-2.0m高程,以便東堤口門安全度過年內(nèi)農(nóng)歷8月大潮,水閘于2004年12月底通水參與口門分流,東堤口門在農(nóng)歷8月大潮過后即開始堵口,于2005年3月左右實(shí)現(xiàn)合龍。
2.2.1 修正的必要性
在實(shí)際施工過程中,工地屢次受群眾阻撓而停工,施工進(jìn)度緩慢,同時(shí)施工單位認(rèn)為用船拋平堵需二次倒運(yùn),會(huì)增加成本,投入拋石的船只也無法滿足小口門先行抬高的要求。到2004年11月11日為止,北堤尚留缺口寬度為1300m,底檻高程為1.0m;東堤深港段部位只填筑至-7.0m高程,高灘部位才護(hù)底至-2.0m高程。
若按原定堵口合龍程序進(jìn)行施工,需增加大量的拋投船只,才能滿足深港段從-7.0m迅速抬高至-3.0m高程,然后方可開始高灘段用汽車拋填、深港段用船只拋填,必然影響整個(gè)工程的堵口施工進(jìn)度。為此,在2004年11月中旬對(duì)堵口合龍程序作了適當(dāng)?shù)男拚?/p>
2.2.2 修正的可能性
修正的可能性主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。
(1)堵口分流條件較好。目前北堤還有1300m的口門可進(jìn)行分流,該段海堤需到2005年1月份左右才能全線貫通擋水;接下來,總凈寬達(dá)180m的四座水閘將可參與堵口分流。
(2)后續(xù)潮型有利于堵口合龍施工。按目前施工進(jìn)度,堵口合龍時(shí)間將推遲到年內(nèi)高潮位較低、潮差較小的4~5月份,如此可部分改善口門的水流條件,對(duì)堵口截流堤合龍較為有利。
(3)基礎(chǔ)地質(zhì)條件較好。基礎(chǔ)表層為 (粉)細(xì)砂,下部為淤泥夾粉細(xì)砂,淤泥內(nèi)的粉細(xì)砂夾層有利于消除孔隙水壓力,經(jīng)穩(wěn)定計(jì)算分析,深港段基礎(chǔ)可滿足較快的加荷速率要求。
2.2.3 修正思路
為加快施工進(jìn)度,克服缺少船只的影響,把停工損失的時(shí)間爭取回來,修正的思路為加大施工強(qiáng)度,采用陸上車拋與水上船拋平堵相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行施工。
2.2.4 修正后的堵口合龍程序
圖3 堵口合龍程序修正圖
按以上思路修正后的堵口合龍程序見圖3。堵口合龍程序修正后,采用水量平衡原理計(jì)算方法重新復(fù)核龍口水力要素。
堵口合龍程序適當(dāng)修正后,南尾高灘段采用車拋立堵方式進(jìn)行抬高口門底檻,速度較快,而深港段用有限的船只進(jìn)行拋投平堵抬高口門底檻,速度較慢,如此,深港段處流速必然增加較大,如:堵口工序2大口門底檻由-0.5m抬高到1.5m時(shí),漲落潮最大流速分別由原設(shè)計(jì)方案3.80m/s(-3.08m/s)增加到4.35m/s (-3.18m/s);另外,工序2和3在小口門底檻從-5.0m抬高到-0.5m過程中,漲落潮最大流速也分別由原設(shè)計(jì)方案3.46~4.69m/s (-2.83~ -3.85m/s)增加到5.22~5.51m/s (-4.71~-4.96m/s);最大流速增加幅度在11~17%之間,經(jīng)分析,口門縮窄后可通過大型平面鐵籠及特大塊石來抵抗高流速的沖刷,以確保截流堤的水力穩(wěn)定。
高灘部位大口門1.5m高程處,漲落潮最大流速分別為4.35m/s (-3.18m/s),用普通的鐵籠(5m×1.5m×0.8m,單個(gè)重10.5t)難以抵御如此大的流速。經(jīng)分析,在深港小口門底檻高程為-2.5m時(shí),高灘部位-0.5m高程處,每個(gè)潮水有2~3h的露灘時(shí)間,非常適合人工趕潮排鐵籠施工。為加快施工進(jìn)度及提高鐵籠的抗沖能力,提出了人排大型平面鐵籠的新工藝。該工藝將現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備的用于編織原普通鐵籠的鐵絲網(wǎng)連接成片,采用機(jī)械裝石,人工綁扎的方法,形成長度約10m、寬度為5m、高度為1m的大型平面鐵籠,如此單個(gè)鐵籠重量超過80t,足以抵抗高流速水流的沖刷。要求在小口門左右兩側(cè)計(jì)200m范圍大口門段截流堤內(nèi)外側(cè)1.0m高程處均鋪設(shè)一道此大型平面鐵籠,鐵籠長度方向沿堤軸線布置。
深港小口門底檻從-5.0m抬高到-0.5m過程中,最大流速達(dá)5.51m/s,如采用普通鐵籠(5m×1.5m×0.8m)進(jìn)行護(hù)底,需集中拋投大量鐵籠,利用鐵籠間的相互嵌合作用,方能抵御如此大的流速,如此必然增加工程投資及施工難度;如采用零星的鐵籠進(jìn)行護(hù)底,則單個(gè)鐵籠重量需超過18t,如此重的鐵籠在船拋施工時(shí),鐵籠極易損壞。根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)存在大量的特大塊石 (單個(gè)重量在2~6t)的情況,提出了采用特大塊石來代替一部分普通鐵籠的辦法,經(jīng)分析,大塊石與大塊石或鐵籠間可相互嵌合形成一個(gè)整體,可以抵擋超過5m/s的水流沖刷。特大塊石主要采用大型液壓開體船進(jìn)行拋投施工。
根據(jù)修正后的堵口程序及采用的合龍新工藝,堵口合龍實(shí)際施工程序見圖1。施工過程中東堤大口門兩側(cè)于2004年6月8日全斷面填筑到4.0m高程,4座水閘于2005年2月全部通水分流,北堤于2005年1月15日全線貫通擋水。堵口主要過程簡述如下。
深港段采用大型船只拋石,結(jié)合吹砂船拋砂,使深港小口門從-12.8m拋填到-7.0m;高灘段采用大型自卸汽車拋石護(hù)底到-2.0m高程 (施工時(shí)段:2004.6.9~2004.11.11)。
深港段采用大型船只拋普通塊石、特大塊石及鐵籠,結(jié)合吹砂船拋砂,使深港小口門從-7.0m平堵到-3.5m;高灘段壓縮口門,底檻高程抬高到1.5m高程??陂T寬度壓縮到600m,小口門主要由特大塊石及普通鐵籠護(hù)底,大口門由大型平面鐵籠護(hù)底,見圖1中①、②工序 (施工時(shí)段:2004.11.12~2005.2.24)。
采用汽車為主、船只為輔拋填普通塊石,口門壓縮到小口門寬度450m,小口門底檻從-3.5m抬高到1.5m,變?yōu)閷挸ㄊ娇陂T,見圖1中③工序(施工時(shí)段:2005.2.25~2005.4.17)。該階段最艱難時(shí)刻為小口門剩余寬度約200m,底檻從-3.0m左右抬高到1.5m過程中,施工時(shí)間選擇在月內(nèi)小潮的農(nóng)歷3月9日 (公歷4月17日),集中工地所有運(yùn)輸設(shè)備在一個(gè)白天內(nèi)完成。
該階段口門剩余寬度450m,底檻高程已抬高至1.5m,由于是小潮期,龍口實(shí)際流速已比較小,采用汽車拋石立堵進(jìn)占及拋填山土閉氣,低灘部位仍采用吹砂船拋填海泥沙閉氣,見圖1中④、⑤工序 (施工時(shí)段:2005.4.18~2005.6.10),其中小口門于2005年5月23日順利實(shí)現(xiàn)合龍。
本大型圍墾工程高難度堵口能迅速順利的合龍,總結(jié)采用的綜合技術(shù)有:
①應(yīng)用大型施工機(jī)械設(shè)備 (如大型液壓開體船等)進(jìn)行施工;
②采用大型平面鐵籠 (長10m×寬5m×厚1m)和特大塊石 (塊重達(dá)2~6t)進(jìn)行堵口;
③制定合理的堵口程序從而避開不利的水流條件;
④利用有效的分流措施 (如北堤與東堤互相分流、水閘參與分流);
⑤充分利用有利小潮期 (4、5月份)進(jìn)行合龍。