王麗莉
(1.華北電力大學(xué),北京 102206;2.淳安縣供電局,浙江 淳安 311700)
隨著國家對綠色能源開發(fā)的扶持,近年來山區(qū)小水電建設(shè)力度不斷加大,小水電裝機容量增長快速,部分區(qū)域存在小水電裝機容量小、布點密集的特點。小水電系統(tǒng)一般直接就近接入10 kV公用線路或35 kV變電所。
山區(qū)配電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力普遍較薄弱,特別是在豐水期,小水電發(fā)出的電能無法就地平衡,部分小水電密集區(qū)域的高電壓問題已嚴(yán)重影響了居民的生產(chǎn)生活用電,如近年來淳安地區(qū)已發(fā)生多起由于電壓過高引起居民電器設(shè)備燒毀的案例,須盡快解決由于小水電接入而造成配電網(wǎng)的高電壓問題。
小水電引起高電壓問題主要發(fā)生在豐水期,由于部分區(qū)域小水電開發(fā)較為集中,總裝機容量較大,而水電資源豐富的區(qū)域一般經(jīng)濟都不發(fā)達,負(fù)荷密度小,豐水期小水電發(fā)出的電能無法就地進行平衡,引起線路末端電壓升高。以淳安地區(qū)為例,主要有以下情況:
(1)小水電接入10 kV公用線,引起區(qū)域性10 kV線路負(fù)荷倒送。10 kV公用線往往是首端線徑粗,末端線徑細(xì),而小水電一般接入10 kV公用線的末端。當(dāng)枯水期時,線路能保證末端供電需求,當(dāng)豐水期時,潮流發(fā)生變化,首末倒置,其末端線路線徑便成為負(fù)荷輸送瓶頸,從而導(dǎo)致高電壓。
(2)小水電總裝機容量較大時,會采取35 kV專線接入就近的35 kV變電所。當(dāng)小水電的負(fù)荷無法在本變電所供電區(qū)域就地平衡時,負(fù)荷將向上級電源倒送,從而抬高了變電所的35 kV側(cè)母線電壓,造成整片區(qū)域高電壓。
(3)小水電管理問題。小水電建設(shè)時,為獲準(zhǔn)接入10 kV公用線,有意將報裝容量降低,而實際安裝時則提高裝機容量,而供電線路的接入設(shè)計余量不足,從而造成高電壓。
小水電引起高電壓問題涉及面廣,采取單一調(diào)壓手段已無法滿足電壓調(diào)整需求,需充分利用系統(tǒng)各級設(shè)備的調(diào)壓裕度,充分利用新技術(shù)、新設(shè)備,克服單一調(diào)壓方式的局限性,提高農(nóng)網(wǎng)電壓調(diào)控能力,改善供電質(zhì)量。
以淳安宋村區(qū)域10 kV東方172線為例,在線路中部和末端有水電站7座,總裝機容量達到4 830 kW。據(jù)運行數(shù)據(jù)顯示,枯水期小水電停運,線路末端電壓根據(jù)壓降計算只有8.167 kV左右,不能滿足用戶的用電質(zhì)量需求。豐水期變電站出口電壓為11.045 kV,線路上的小水電除了滿足周邊用戶用電之外,還向主電網(wǎng)輸送一部分電能,末端電壓最高時超過12 kV,相應(yīng)提出安裝線路自動調(diào)壓器的治理措施。
雙向自動調(diào)壓器能針對雙向供電或多電源供電系統(tǒng)自動識別潮流方向,通過跟蹤輸入電壓的變化,來自動調(diào)整三相有載分接開關(guān)的檔位,在±20%的范圍內(nèi)對輸入電壓進行雙向自動調(diào)節(jié),保持輸出電壓穩(wěn)定。
一般自動調(diào)壓器安裝在距線路首端1/2處或2/3處,可以使裝置輸出側(cè)的電壓質(zhì)量得到保證。根據(jù)線路運行的實際情況,選取雙向調(diào)壓器安裝點定為東方172線主干線57號桿前。安裝位置如圖1所示。
圖1 東方172線自動調(diào)壓器安裝位置示意圖
安裝點之后的配變?nèi)萘繛? 775 kVA,發(fā)電機的容量為4 830 kVA,考慮到枯水期和豐水期時的最大容量,調(diào)壓器的容量選擇為4 000 kVA(調(diào)壓器不能過載運行)。
枯水期時安裝點的電壓在8.8 kV左右,豐水期線路電壓最高為12 kV左右,安裝點處的電壓約11.5 kV,此時需要降低調(diào)壓器的二次側(cè)輸出端電壓(調(diào)壓器靠近變電站的一側(cè)是一次側(cè),靠近水電站的為二次側(cè)),小水電站出口電壓即可相應(yīng)降低,保證線路上的電壓合格。綜合考慮枯水期和豐水期的實際情況,調(diào)壓器調(diào)節(jié)范圍可選擇為-15%~+15%。豐水期時,通過調(diào)節(jié)后調(diào)壓器輸出端最低可以調(diào)節(jié)至10 kV,因此調(diào)壓器二次側(cè)輸出端的電壓只需達到10 kV既可保證將電能向主網(wǎng)輸送,小水電站又不必將電壓升得很高,同時可保證沿線用戶的電壓合格。
此方案既能解決由于線路半徑過長引起的低電壓問題,又能解決小水電引起的高電壓問題,同時相對于線路改造來說,投資較小、安裝簡單,可以解決區(qū)域性電壓質(zhì)量問題。但是采用自動調(diào)壓器在解決高電壓問題時,其二次側(cè)電流要增大,需要對線路載流量進行計算,避免發(fā)生線路超載引起故障。
線路調(diào)壓方式適用于小范圍內(nèi)小水電比較集中、裝機總?cè)萘枯^大且區(qū)域內(nèi)負(fù)荷倒送引起的高電壓問題。其改造方案適用于供電半徑較長(大于 15km),線徑較細(xì),功率因數(shù)大于0.9,暫無線路改造計劃,或改造代價過大,短期內(nèi)暫無資金實施35 kV變電站布點改造,末端配電臺區(qū)低壓用戶枯水期電壓偏低,豐水期電壓高,采用變電站調(diào)壓方式難以滿足供電質(zhì)量要求的10 kV線路。
方案實施前需對居民客戶端電壓情況進行詳細(xì)監(jiān)測和認(rèn)真分析,研究確定調(diào)壓器安裝位置及容量。其次,在充分利用原有鐵芯、夾件等器部件基礎(chǔ)上,對變壓器箱體、繞組線圈、變壓器油進行適當(dāng)改造和處理,加裝有載分接開關(guān)后,將老舊的35 kV變壓器或10 kV配電變壓器改造為線路自耦調(diào)壓器,開展設(shè)備的梯度利用,提高設(shè)備綜合利用率。也可購置成套線路調(diào)壓器,進行柱上安裝,縮短建設(shè)周期。
變電所通過采用寬幅有載調(diào)壓主變,增大變壓器自身調(diào)壓范圍,克服傳統(tǒng)主變調(diào)壓范圍無法滿足電壓調(diào)整需求的缺點,提升電壓調(diào)控能力。
以淳安縣臨岐區(qū)域為例,由于臨岐小水電資源豐富,采用35 kV專線接入就近的35 kV變電所的小水電1座,裝機容量5 000 kW;采用10 kV公用線接入的小水電10座,總裝機容量3 855 kW。據(jù)監(jiān)控顯示,豐水期35 kV臨岐變負(fù)荷倒送達5 600 kW,變電站35 kV母線電壓為39.217 kV,10 kV母線電壓為11.273 kV,線路末端小水電低壓側(cè)電壓500 V,臨岐全范圍電壓質(zhì)量都不能滿足用戶的用電質(zhì)量需求。
臨岐變原主變調(diào)壓范圍為32.375~37.625 kV,由于35 kV母線最高電壓達到39.217 kV,超出了調(diào)壓范圍,需更換主變。選用了調(diào)壓范圍為32.375~41.125 kV的變壓器,能滿足當(dāng)豐水期和枯水期電壓檔位調(diào)整需求,確保10 kV側(cè)電壓穩(wěn)定,改造后臨岐全區(qū)域的高電壓問題得到解決。
采用寬幅有載調(diào)壓主變,適用于主變負(fù)荷倒送引起變電所母線的高電壓,主變一次輸入電壓較高造成大范圍低壓用戶電壓偏高,無法滿足首末端低壓用戶供電質(zhì)量的問題。
此方案能解決大范圍高電壓問題,同時改造面小,只需更換主變即可,相對于線路改造來說,其投資較小,見效快。
在主變選擇前要詳細(xì)分析母線電壓波動情況及變化規(guī)律,充分利用電壓自動采集系統(tǒng)準(zhǔn)確掌控電壓最大波動范圍,明確主變調(diào)壓區(qū)間,并根據(jù)母線電壓波動及時調(diào)整分接頭,使二次側(cè)輸出電壓處于合格范圍。
新建10 kV線路,將小水電密集區(qū)域內(nèi)的小水電負(fù)荷集中轉(zhuǎn)接入附近小水電較少的10 kV公用線,通過負(fù)荷轉(zhuǎn)移就地平衡的方式,解決高電壓問題。
以淳安縣白馬區(qū)域為例,由于該區(qū)域小水電非常密集,采用10 kV公用線接入的小水電有7座,總裝機容量3 690 kW,而10 kV輸電線路線徑為LGJ-50導(dǎo)線。根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示,豐水期時末端低壓用戶電壓達到495 V,高電壓問題嚴(yán)重。
通過分析小水電分布情況,新建1條10 kV線路,將其中1條10 kV支線(掛接了3座小水電,總裝機容量2 160 kW)改接至距離最近的10 kV夏峰線(夏峰線離變電所10 km,距白馬6 km,配變?nèi)萘? 500 kVA,沒有小水電掛接)。將白馬區(qū)域3座小水電負(fù)荷改接入夏峰線進行負(fù)荷就地平衡,從而降低小水電出口電壓。新建線路采用LGJ-120導(dǎo)線,提高線路輸送能力。項目改造完成后,根據(jù)現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)顯示,在豐水期低壓用戶電壓為405 V,改造效果非常好,解決了白馬區(qū)域整體的高電壓情況。同時通過負(fù)荷就地平衡,夏峰線用戶的電壓質(zhì)量也有所提高,并降低了線路損耗。
此方案通過負(fù)荷轉(zhuǎn)移進行就地平衡,不僅能解決高電壓問題,同時還能提高其他線路的電壓質(zhì)量,降低線損,在解決高電壓的同時還能獲得一定的經(jīng)濟效益。
采用轉(zhuǎn)移小水電負(fù)荷解決高電壓問題,適用于小水電分片布置,具備負(fù)荷轉(zhuǎn)移條件的區(qū)域,同時轉(zhuǎn)接入線路與小水電距離不能太遠(yuǎn),負(fù)荷與小水電負(fù)荷要相匹配,能夠?qū)崿F(xiàn)負(fù)荷就地平衡。新建轉(zhuǎn)接線路不能太長,距離不要超過10 km。
在實施前要充分論證負(fù)荷轉(zhuǎn)移可行性,對轉(zhuǎn)移線路通道進行勘查,確定具體轉(zhuǎn)移的小水電范圍。其次要對接入線路的負(fù)荷情況進行分析,確保負(fù)荷能就地平衡,避免引起另一條線路高電壓。同時,要對改造工程進行經(jīng)濟性分析,在提升電壓質(zhì)量同時力求產(chǎn)生經(jīng)濟效益。
采用寬幅無載調(diào)壓配電變壓器,增大配電變壓器自身調(diào)壓范圍,克服傳統(tǒng)配電變壓器調(diào)壓范圍無法滿足電壓調(diào)整需的缺點,提升配電臺區(qū)電壓調(diào)控能力。
以淳安縣唐村區(qū)域為例,由于該區(qū)域小水電非常密集,分布較廣,有5座小水電,總裝機容量6 100 kW,大部分小水電都接在1條10 kV線路上,而這條線路的公變非常少,只有3臺,共568 kVA。監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示,豐水期末端低壓用戶電壓達到477 V?,F(xiàn)場查勘后發(fā)現(xiàn)這些公變電壓調(diào)節(jié)區(qū)間太小,無法滿足調(diào)壓需求,根據(jù)計算將配變更換為寬幅無載調(diào)壓配變。更換配變后,豐水期只要調(diào)節(jié)變壓器檔位就能保證居民用戶的電壓質(zhì)量。
此方案能直接解決低壓臺區(qū)的高電壓問題,同時投資小,只需更換配變,改造簡單、見效快。但是由于小水電發(fā)電負(fù)荷由雨水量決定,其發(fā)電負(fù)荷波動較大,導(dǎo)致電壓波動也較大,需要及時停電調(diào)節(jié)配變檔位,影響用戶供電可靠性,日常工作量較大。
適用于主要以小水電接入為主的10 kV線路,公變臺區(qū)較少,配變一次輸入電壓較高,末端帶高電壓,采用常規(guī)±5%或±2×2.5%無載配電變壓器調(diào)壓,無法滿足首低壓用戶供電質(zhì)量的配電臺區(qū),可以一次性投資更換配變。
方案實施前,要詳細(xì)分析配電臺區(qū)所帶負(fù)荷的特性及變化規(guī)律,充分利用配變綜合參數(shù)監(jiān)測終端或人工定期監(jiān)測等手段,準(zhǔn)確掌控配電臺區(qū)電壓的最大波動范圍,選取定制寬幅無載調(diào)壓配電變壓器。根據(jù)配變一次側(cè)電壓輸入和負(fù)荷波動的情況,及時調(diào)整分接頭,使配變二次側(cè)輸出電壓處于合格范圍。同時應(yīng)根據(jù)配變負(fù)荷變化的規(guī)律和特點,制定相關(guān)的管理制度和辦法,及時調(diào)整配變分接頭。
除了以上所述通過線路改造和設(shè)備更換進行調(diào)壓的措施外,從管理上通過改變線路輸送的無功功率也可以進行調(diào)壓。
線路電壓決定于線路輸送無功功率的多少,無功過剩則電壓升高,無功不足則電壓降低。正常運行時,其負(fù)荷是呈感性的,所以水電站發(fā)電機吸收系統(tǒng)過剩的感性無功(或稱發(fā)出容性的無功功率),使其運行在進相狀態(tài)也是降低線路電壓的措施之一。一般情況下,設(shè)計時已考慮了發(fā)電機的這種運行情況,允許發(fā)電機作短時的進相運行。但不同的發(fā)電機在作進相運行時可能表現(xiàn)出較大的差異。發(fā)電機進相運行后,發(fā)電機端部的漏磁比正常情況下有所增加,由此引起的損耗比滯相運行時還要大,故定子端部附近各金屬部件溫升會較高,容易發(fā)熱,端部振動也會增加。進相運行時可將發(fā)電機超前的功率因數(shù)控制在1~0.85之間,并注意監(jiān)視母線電壓,保證其安全。小水電進相運行對發(fā)電機的要求較高,應(yīng)該獲得制造廠家允許或經(jīng)過專門試驗確定。
電網(wǎng)調(diào)度部門應(yīng)每年下達小水電各時段的力率指標(biāo),嚴(yán)格考核小水電站。由于目前電力部門對小水電力率和無功考核是采取按月總量計算,這就使部分平時全發(fā)有功功率的小水電站為了完成月度無功考核任務(wù),會在月底接近電費結(jié)算日的時段全發(fā)無功,這也會造成這一時段小水電多的線路電壓偏高。因而加強力率和無功考核制度,改變考核辦法,采用時段性力率指標(biāo),也能起到改善線路電壓的作用。
目前電力部門在簽訂《小水電并網(wǎng)經(jīng)濟合同》時,往往忽略對電壓質(zhì)量考核,造成對其考核缺乏依據(jù)。所以在簽訂合同時,對容易引起高電壓問題的小水電站,應(yīng)重點突出電壓質(zhì)量的考核,將電壓質(zhì)量和經(jīng)濟效益掛鉤,讓小水電的業(yè)主在電站運行時關(guān)注電壓指標(biāo),確保電能質(zhì)量。
小水電引起配電網(wǎng)高電壓問題的因素較多,需要認(rèn)真分析其關(guān)鍵所在,綜合考慮各方面的原因,才能采取有針對性的措施,從而有效地解決高電壓問題。
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