曹 磊,亓雪華,尤 華
(華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)
鄒縣發(fā)電廠三期 2×600 MW、四期 2×1 000 MW、一二期4×335 MW機(jī)組脫硫系統(tǒng)先后于2006年、2007年、2009年相繼正式投運(yùn),真空皮帶脫水系統(tǒng)同步運(yùn)行。但由于設(shè)計、設(shè)備選型、安裝工藝等原因,造成真空皮帶脫水機(jī)頻繁發(fā)生濾布跑偏、支輥卡澀及皮帶磨損等故障,缺陷發(fā)生率居高不下,不僅危害脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行,還影響石膏品質(zhì)及生成率,同時檢修維護(hù)費(fèi)用大幅增加,給企業(yè)造成極大經(jīng)濟(jì)損失。
真空皮帶機(jī)自投運(yùn)以來,運(yùn)行狀況一直不穩(wěn)定。根據(jù)2009年對三、四期真空皮帶脫水機(jī)的運(yùn)行記錄分析統(tǒng)計,主要缺陷集中在以下幾點(diǎn):
(1)濾布跑偏。此缺陷發(fā)生最為頻繁,共發(fā)生82次,占缺陷總數(shù)的64.1%。
(2)支輥卡澀。共發(fā)生28次,占缺陷總數(shù)的21.9%。
(3)皮帶磨損。共發(fā)生10次發(fā)生率約占總發(fā)生率7.8%。
(4)其他缺陷,如驅(qū)動機(jī)構(gòu)故障、濾液罐液位高報警等。共發(fā)生8次,占缺陷總數(shù)的6.2%。
由上統(tǒng)計可知,從分布情況來看,濾布跑偏、下料管堵塞與支輥卡澀缺陷占了脫硫管道全部缺陷次數(shù)的93.8%,是影響真空皮帶脫水系統(tǒng)安全運(yùn)行的三大主要癥結(jié)。
濾布跑偏是真空皮帶機(jī)常見的問題,也是最難解決的問題。鄒縣電廠三、四期共用3臺真空皮帶脫水機(jī),其中C皮帶機(jī)濾布長期跑偏,基本處于停運(yùn)狀態(tài),導(dǎo)致機(jī)組高負(fù)荷時無備用設(shè)備,A、B兩臺設(shè)備一旦發(fā)生故障,必須停系統(tǒng)進(jìn)行搶修。
一般的皮帶機(jī)都會有濾布跑偏報警裝置,并有自動糾偏裝置。自動糾偏裝置一般由電動或是氣動兩種方式,鄒縣電廠三、四期脫硫采用氣動自動糾偏裝置。氣動糾偏裝置由傳感器、氣源分配器、調(diào)節(jié)氣囊組成。當(dāng)濾布走偏時,氣源分配器會根據(jù)濾布走偏的方向向兩個調(diào)節(jié)氣囊分配壓縮空氣,進(jìn)而調(diào)節(jié)輥筒角度,達(dá)到糾正濾布走向的作用。一般情況下,調(diào)整好的糾偏裝置能夠保證濾布自動糾偏。但原有糾偏裝置的氣囊糾偏行程過大,糾偏不精確,經(jīng)常不動作或動作較慢,濾布就發(fā)生跑偏過度,觸碰到自動報警保護(hù)裝置,引起皮帶機(jī)保護(hù)停運(yùn)。皮帶糾偏限位輥軸承損壞或自動保護(hù)失靈時,起不到限位作用,濾布就會嚴(yán)重跑偏,最終導(dǎo)致撕裂。
在真空皮帶脫水機(jī)中,無論濾布還是皮帶,都是在依靠主從動輥及支輥的轉(zhuǎn)動來進(jìn)行循環(huán)傳動,如果支輥發(fā)生卡澀等故障,皮帶和濾布只能在支輥上進(jìn)行滑動摩擦,致使磨損加劇、出力增大,進(jìn)而造成皮帶、濾布撕裂,嚴(yán)重時將引起皮帶機(jī)跳閘。
根據(jù)現(xiàn)場跟蹤,發(fā)現(xiàn)原真空皮帶脫水機(jī)由于采用鋸齒式橡膠裙邊,在機(jī)頭、機(jī)尾等轉(zhuǎn)彎處,裙邊的鋸齒凹處受應(yīng)力較大,運(yùn)行不長時間就發(fā)生破裂,造成石膏漿液沿裂口處流下,落在支輥上,由于支輥軸承為普通軸承,很容易發(fā)生銹蝕卡澀。此外,濾布沖洗水量及壓力嚴(yán)重不足,不能及時沖掉濾布上的殘留石膏,造成石膏漿液附著在支輥上,影響支輥的正常轉(zhuǎn)動,造成異常卡澀。
皮帶是真空皮帶脫水機(jī)最主要的傳動部分,它是依靠減速機(jī)主動輥的帶動在平臺 (材質(zhì)為硬質(zhì)聚乙烯板)上滑動,上面承載濾布及大量的石膏漿液,摩擦力非常大。當(dāng)工藝水系統(tǒng)提供的密封潤滑水量不足時,皮帶與平臺沒有了水分子的潤滑,兩者之間形成干磨,很容易造成減速機(jī)出力增大,引起變頻器跳閘、軸承損壞等缺陷,在2009年,先后有A、B兩臺皮帶機(jī)的減速機(jī)發(fā)生運(yùn)行中跳閘缺陷,解體檢查發(fā)現(xiàn)軸承均抱死,盤車不動,可見其負(fù)荷已嚴(yán)重超載,是造成皮帶磨損的最重要原因。
原真空皮帶脫水機(jī)糾偏裝置反應(yīng)較慢,氣囊動作不及時。更換靈敏度較高、工作穩(wěn)定性更好的濾布糾偏裝置。同時,可以在糾偏開關(guān)的上部加裝玻璃鋼擋水板,大大減少飛濺的漿液對糾偏開關(guān)的影響;在皮帶機(jī)尾部安裝糾偏開關(guān)控制器,精確控制糾偏氣囊糾偏行程,有效避免濾布橫向來回跑偏;更換皮帶糾偏限位立輥,確保皮帶居中穩(wěn)定運(yùn)行。
對濾布擋板進(jìn)行改造,將真空皮帶脫水機(jī)原有的橡膠裙邊拆除,更換為聚乙烯擋板,擋板固定在皮帶機(jī)兩側(cè)(圖1),避免了裙邊脫落,調(diào)整擋板傾斜角度,避免分配槽下料口處漿液外溢、腐蝕托輥軸承等部件。
同時對濾布支輥包膠進(jìn)行重新修復(fù),改造為磨損性較弱的材料,并將舊軸承及軸承座改造為帶骨架油封的軸承座和防水軸承。
圖1 原有的橡膠裙邊更換為聚乙烯擋板
原皮帶支撐系統(tǒng)摩擦力過大的問題,通過改變皮帶的支撐方式解決:用均勻布置的托輥取代原有的硬質(zhì)聚乙烯板皮帶支撐平臺。具體方案:在與過濾膠帶接觸面上布置相當(dāng)量的托輥 (一般托輥間距為300~400 mm),托輥采用高分子PE管制成。這種支承方式結(jié)構(gòu)簡單,可靠,不需要水及任何監(jiān)測設(shè)施,采用了內(nèi)裝軸承的芯軸式結(jié)構(gòu),且采取了特殊密封結(jié)構(gòu)(專利產(chǎn)品),軸承的使用壽命很長。而且能夠使皮帶運(yùn)行在托輥上,最大限度的減少摩擦阻力 (皮帶承受的是滾動摩擦),減少皮帶的磨損,有利于延長皮帶的使用壽命,降低減速機(jī)出力,徹底杜絕跳閘現(xiàn)象。
改造前,三、四期脫硫真空皮帶脫水機(jī)缺陷平均每年發(fā)生64條,改造后缺陷銳減至23條,平均缺陷控制在每月2條以內(nèi),確保了真空皮帶脫水機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,投運(yùn)率達(dá)到97%以上。
改造前,因皮帶機(jī)出力大引起減速機(jī)頻繁跳閘,已造成減速機(jī)損壞。運(yùn)行1年間共更換偏心軸承兩套 (1.1萬元/套),減速機(jī)1臺 (9.5萬元/臺)。改造后皮帶機(jī)未出現(xiàn)跳閘現(xiàn)象,延長了減速機(jī)使用壽命,減速機(jī)電機(jī)電流由原來的25 A降到了10A,節(jié)約檢修費(fèi)用11.7萬元,廠用電10萬kw·h。通過改造,減少了軸承、真空盒、濾布、裙邊等備品的更換,每年可節(jié)約維護(hù)費(fèi)用支出10余萬元。真空皮帶脫水系統(tǒng)泄漏量降低,減少漿液清理、檢修架子搭設(shè)等委托工程,每年可節(jié)約委托費(fèi)用2.5萬元改造后石膏脫水系統(tǒng)漿液泄漏量減少,設(shè)備投運(yùn)率明顯上升,避免了石膏漿液外排,保護(hù)了環(huán)境,節(jié)約了石膏資源。石膏脫水效果明顯變好,石膏品質(zhì)得到保障,減少了廢料排放,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保。
目前,火電企業(yè)節(jié)能減排工作日益重要。而因設(shè)計安裝等原因造成的系統(tǒng)設(shè)備缺陷在一定程度上制約了脫硫設(shè)施投運(yùn)率、脫硫效率,企業(yè)的環(huán)保形象面臨極大的威脅。根據(jù)鄒縣電廠8臺機(jī)組脫硫系統(tǒng)的檢修維護(hù)經(jīng)驗(yàn),對影響火電廠脫硫系統(tǒng)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的真空皮帶脫水機(jī)頻繁故障的問題進(jìn)行分析,找出癥結(jié)所在,提出了解決問題的方案并進(jìn)行實(shí)施,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。