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尾水管水位信號在調(diào)相壓水過程中的影響

2011-05-16 09:08:34樊志偉鄭心勤朱文娟劉軒宇王青亞
水電站機(jī)電技術(shù) 2011年2期
關(guān)鍵詞:桐柏壓水氣閥

樊志偉,鄭心勤,朱文娟,劉軒宇,王青亞

(1.華東桐柏發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江天臺 317200;2.中國水電五局機(jī)電制造安裝分局桐柏項(xiàng)目部,浙江 天臺 317200)

尾水管水位信號在調(diào)相壓水過程中的影響

樊志偉1,鄭心勤2,朱文娟1,劉軒宇1,王青亞1

(1.華東桐柏發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江天臺 317200;2.中國水電五局機(jī)電制造安裝分局桐柏項(xiàng)目部,浙江 天臺 317200)

調(diào)相壓水過程是抽水蓄能機(jī)組在水泵工況啟動時,其工況轉(zhuǎn)換過程中的一個重要組成部分。通過介紹華東桐柏抽水蓄能電站投產(chǎn)時機(jī)組在同步調(diào)相運(yùn)行的壓水邏輯自動控制流程,分析尾水管水位信號對機(jī)組在調(diào)相壓水過程中的影響,以及調(diào)相壓水控制邏輯的完善過程。

調(diào)相壓水過程;控制邏輯;完善

0 引言

華東桐柏抽水蓄能電站共安裝4臺單機(jī)容量300MW立軸單級混流可逆式水泵水輪機(jī)組,在2006年底全部投產(chǎn)發(fā)電,以二回500kV出線接入華東電網(wǎng),承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相、緊急事故備用任務(wù)。

抽水蓄能機(jī)組在水輪機(jī)或水泵轉(zhuǎn)向作同步調(diào)相運(yùn)行時,為減少機(jī)組的功率損耗,在水泵工況啟動時,要在水泵水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪室中強(qiáng)制注入壓縮空氣,將水泵水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪室中的水位壓離轉(zhuǎn)輪,使轉(zhuǎn)輪在空氣中運(yùn)轉(zhuǎn),這樣不但能減小啟動力矩,還可以降低啟動過程中的機(jī)組震動。桐柏機(jī)組調(diào)相壓水用壓縮空氣系統(tǒng),工作壓力為8MPa,該系統(tǒng)主要由空氣壓縮機(jī)、貯氣罐、配管及閥門等組成,在桐柏采用了組合式的供氣運(yùn)行方式,即,4臺機(jī)組總共配置了7臺由英國hamworthy公司生產(chǎn)的大容量的壓縮機(jī),每臺水泵水輪機(jī)單獨(dú)設(shè)置2個12m3的貯氣罐,在貯氣罐之間安裝有連通閥。按照相關(guān)規(guī)定,從壓水開始至尾水管內(nèi)的水面壓到規(guī)定水位為止的1次壓水操作過程,由貯氣罐供氣,此后的補(bǔ)氣和在一定時間內(nèi)恢復(fù)儲氣罐壓力由空氣壓縮機(jī)完成。水泵水輪機(jī)壓水運(yùn)行用主壓水閥采用的是液壓式蝶閥,由壓水控制邏輯控制打開和關(guān)閉,而壓水補(bǔ)氣閥采用的是電磁閥,由尾水管水位信號在壓水控制邏輯中實(shí)現(xiàn)其打開和關(guān)閉。兩閥門的開、關(guān)信號均由安裝在閥體上面的感應(yīng)式傳感器來完成。

1 桐柏電站機(jī)組投產(chǎn)時調(diào)相壓水邏輯的控制過程

抽水調(diào)相開機(jī)后,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速>10%時,啟動機(jī)組調(diào)相壓水控制邏輯。邏輯在執(zhí)行時,下迷宮環(huán)冷卻水閥打開、導(dǎo)葉關(guān)閉、蝸殼排氣閥關(guān)閉、轉(zhuǎn)輪室排氣閥關(guān)閉,以上狀態(tài)必須滿足要求。首先,調(diào)相壓水主壓水閥打開,延時15s后關(guān)閉;在1s內(nèi),如果尾水管水位太高信號和尾水管水位高信號為“否”,蝸殼泄壓閥打開,進(jìn)入壓水保持。否則主壓水閥就會再次打開,直到出現(xiàn)尾水管水位太高信號和尾水管水位高信號為“否”,為止。進(jìn)入壓水保持后,當(dāng)出現(xiàn)尾水管水位太高或尾水管水位高信號,打開調(diào)相壓水補(bǔ)氣閥,進(jìn)行補(bǔ)氣,直到水位低信號時,則立即關(guān)閉補(bǔ)氣閥。當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速>98%后,機(jī)組進(jìn)入調(diào)速器調(diào)相模式。

在機(jī)組跳閘邏輯中,機(jī)組調(diào)相壓水運(yùn)行時,如果出現(xiàn)過度壓水,即,當(dāng)尾水管水位太低,延時420s會轉(zhuǎn)機(jī)械事故停機(jī)。

2 機(jī)組投產(chǎn)時尾水管水位信號對機(jī)組在調(diào)相壓水過程中的影響

機(jī)組在調(diào)相壓水運(yùn)行時,水面雖然在壓水保持,仍會在轉(zhuǎn)輪的作用下做周期的旋轉(zhuǎn),會發(fā)生上下的波動,當(dāng)水面上升與轉(zhuǎn)輪有接觸時,水位太高或高傳感器動作,隨即進(jìn)入壓水補(bǔ)氣階段,所以說壓水時,尾水管的水位測量很重要,它直接影響到壓水過程的成功與否。尾水管的水位測量,桐柏電站采用的是MOBREY Squitch 2超聲波液位開關(guān),安裝于尾水管進(jìn)人孔處,其壓水水位測量系統(tǒng)見圖1。傳感器是以超聲波為主的信號開關(guān),其內(nèi)部有選擇動作狀態(tài)撥碼開關(guān)(WET狀態(tài)與DRY狀態(tài)),在壓水過程中測量尾水管水位時,采用的動作狀態(tài)為DRY,當(dāng)聲波傳送橫跨缺口只有空氣存在時是沒有信號的,表示此時水位已在該傳感器以下,傳感器外殼的LED燈在常亮狀態(tài),顯示一個干燥狀態(tài)發(fā)出信號,該信號直接送入機(jī)組控制單元,完成壓水邏輯自動控制過程。

圖1 壓水水位測量系統(tǒng)圖

尾水管水位傳感器,在安裝前,要進(jìn)行模擬試驗(yàn),接線如圖2,試驗(yàn)電壓為DC 24V,根據(jù)實(shí)際的工作狀態(tài),把傳感器的狀態(tài)撥碼放在“DRY”位置,接通電源后,接點(diǎn)①~②之間電阻為0.984Ω,傳感器置水中,接點(diǎn)①~②斷開,之間有電壓DC 20.9V左右,此時,傳感器LED燈閃亮,拿離水面后,接點(diǎn)①~②閉合,之間電壓DC6.3V左右,此時,傳感器LED燈常亮。現(xiàn)場安裝時傳感器的“U”型橫跨缺口必須跟連通管平行,即傳感器固定螺帽上面的開口槽與連通管平行。

圖2 尾水管水位傳感器接線圖

根據(jù)投產(chǎn)時的調(diào)相壓水控制邏輯,如果,機(jī)組在調(diào)相壓水過程中,出現(xiàn)尾水管水位高信號拒動時,會造成尾水管過度壓水,并且會造成機(jī)組壓水失敗而轉(zhuǎn)停機(jī),引發(fā)調(diào)相壓水開機(jī)不成功;尾水管水位過高或高信號抖動時,也會造成補(bǔ)氣閥頻繁開、關(guān),造成過度壓水,并且還會縮短補(bǔ)氣電磁閥的壽命。

在調(diào)相壓水開機(jī)過程中,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)輪在空氣中旋轉(zhuǎn),由于“風(fēng)扇效應(yīng)”的影響,在轉(zhuǎn)輪以下的水仍會作周期的旋轉(zhuǎn),水位作上下的波動,在尾水管處會產(chǎn)生一定程度的震動,由于液位計所安裝的連通管上面,設(shè)置了上下部隔離閥,在機(jī)組運(yùn)行過程中,隔離閥的開度也會影響到壓水的質(zhì)量,隔離閥開度過小會造成震動過大,使安裝在尾水管處的液位開關(guān)自身內(nèi)部元件損壞,使其動作失效。這需要運(yùn)行人員格外關(guān)注,如有信號異常情況,應(yīng)立即通知檢修人員及時檢查,元件損壞,應(yīng)立即更換,防止造成調(diào)相壓水開機(jī)不成功。

3 調(diào)相壓水邏輯的完善過程

機(jī)組投產(chǎn)時,由于部分壓水邏輯設(shè)計時不夠完善,為了提高機(jī)組抽水調(diào)相開機(jī)的成功率,解決因尾水管水位傳感器信號原因造成的抽水調(diào)相開機(jī)不成功問題,決定對機(jī)組調(diào)相壓水邏輯進(jìn)行完善。

(1)在調(diào)相壓水開機(jī)過程中,若尾水管水位高信號拒動,會造成主壓水閥再次打開,造成過度壓水,引發(fā)抽水調(diào)相開機(jī)不成功。投產(chǎn)時壓水保持預(yù)條件邏輯圖具體見圖3,通過動作邏輯圖可知,當(dāng)收到尾水管水位太高信號和尾水管水位高信號同時為“否”,主壓水閥才關(guān)閉,蝸殼泄壓閥才打開,進(jìn)入壓水保持,如果某一信號出現(xiàn)異常,將會導(dǎo)致壓水失敗。因多次出現(xiàn)以上情況,造成壓水失敗,經(jīng)過分析后,在進(jìn)入壓水保持的預(yù)條件前,增加了當(dāng)尾水管水位低(DFT_W_L_L)或過低(DFT_W_L_TL)信號動作時。即,在主壓水閥打開(AIV_OP),1s內(nèi)如果收到尾水管水位太高信號(DFT_W_L_TH)和尾水管水位高(DFT_W_L_H)信號為“否”,或者,尾水管水位低和過低信號任一動作時,都會將主壓水閥關(guān)閉并進(jìn)入壓水保持。修改后的壓水保持預(yù)條件邏輯具體見圖4。

圖3 機(jī)組投產(chǎn)時的壓水保持預(yù)條件邏輯

圖4 修改后的壓水保持預(yù)件邏輯

(2)在機(jī)組投產(chǎn)時的壓水補(bǔ)氣閥打開邏輯條件中,只有水位低信號出現(xiàn)后,才會去復(fù)歸,使壓水補(bǔ)氣閥關(guān)閉,但是水位高或太高某一信號抖動,將會造成補(bǔ)氣閥頻繁開、關(guān),造成過度壓水的現(xiàn)象,并且縮短補(bǔ)氣電磁閥的壽命。動作邏輯見圖5修改前的壓水補(bǔ)氣閥打開條件,為了消除以上各方面的不足,經(jīng)過分析,在原邏輯的基礎(chǔ)上,作了部分修改,在進(jìn)入壓水保持時(DEWAT_K)后,當(dāng)水位高或太高動作,壓水補(bǔ)氣閥打開,收到水位低信號時延時60s關(guān)閉補(bǔ)氣閥,如果水位太低信號動作則立即關(guān)補(bǔ)氣閥。動作邏輯見圖6修改后的壓水補(bǔ)氣閥打開條件。

圖5 機(jī)組投產(chǎn)時的壓水補(bǔ)氣閥打開條件

圖6 修改后的壓水補(bǔ)氣閥打開條件

(3)為了防止出現(xiàn)過度壓水現(xiàn)象去跳機(jī)。做了一小部分修改,在原機(jī)組的跳閘邏輯中,如果出現(xiàn)尾水管水位太低,延時420s會轉(zhuǎn)機(jī)械事故停機(jī)。現(xiàn)取消該跳閘信號,改為延時180s發(fā)紅色報警。

4 結(jié)束語

經(jīng)過對機(jī)組的調(diào)相壓水過程控制邏輯的討論分析,對其中的存在不足之處,作了相應(yīng)的完善。解決了機(jī)組在調(diào)相開機(jī)過程中,因尾水管水位測量信號問題,造成的調(diào)相開機(jī)不成功。從而提高了桐柏機(jī)組調(diào)相開機(jī)的成功率。為電站在華東電網(wǎng),承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相、緊急事故備用任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

[1]韋應(yīng)發(fā).水輪機(jī)調(diào)相壓水過程分析及其水位測量[J].通用機(jī)械,2009,(1):74.

TK734

B

1672-5387(2011)02-0035-03

2011-01-06

樊志偉(1981-),男,助理工程師,從事水電站技術(shù)管理工作。

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