任務(wù)描述
某大型行車采用SINUMERIK 840D控制系統(tǒng),實現(xiàn)四軸控制,其中縱向X1/X2為龍門結(jié)構(gòu),橫向為Y1,垂直方向為Z1。原來行車控制完全在控制室通過西門子標(biāo)準(zhǔn)MCP面板實現(xiàn),現(xiàn)在用戶要求能夠在操作現(xiàn)場通過一自制的手持操作盒實現(xiàn)行車的手動控制。要求能夠?qū)崿F(xiàn)軸的使能、軸的選擇、運行快速和慢速兩擋速度、急停功能。
現(xiàn)場手操控制行車運行任務(wù)說明:(1)將控制模式選擇開關(guān)打到“手操快速或慢速”擋,行車處于手操控制模式;(2) 旋轉(zhuǎn)復(fù)位急停按鈕,行車處于急停狀態(tài);(3)按下使能按鈕,行車處于就緒狀態(tài);(4)分別按下運行按鈕,可實現(xiàn)行車各軸的正負(fù)方向運行,松開運行按鈕,行車即停止運行;(5)運行按鈕為雙速按鈕,輕按和重按分別實現(xiàn)兩端運行速度,同時配合控制模式選擇開關(guān)的“手操慢速”和“手操快速”兩擋位;(6)將控制模式選擇開關(guān)打到“控制室”擋,行車處于控制室操作模式。
硬件配置與連接
功能要求需通過NC-PLC接口信號來實現(xiàn),因此需增加一信號模塊?,F(xiàn)場的NCU為571.4(6FC5 357-0BB12-0AE0),可通過NCU上面X111接口(SIMATIC IM360接口)連接一個IM361模塊及一個SM信號模塊;也可通過X102接口(PROFIBUS DP接口) 連接一個遠(yuǎn)程從站單元及SM信號模塊。通過了解現(xiàn)場,用戶原來的系統(tǒng)并未使用IM361接口模塊,但是已經(jīng)有PROFIBUS DP的從站單元實現(xiàn)外部的輔助功能,只不過是剩余的點數(shù)不多。因此,從方便且節(jié)約的角度出發(fā),可直接在PROFIBUS DP從站下面增加一SM321信號模塊(6ES7321-1BL00-0AA0),用于控制手持操作盒。
STEP 7程序?qū)崿F(xiàn)
在SINUMERIK 840D數(shù)控系統(tǒng)中,外部輸入輸出信號與NC之間的通信連接通路就是“接口信號”,通過接口信號可實現(xiàn)機床控制的功能,也可獲得數(shù)控系統(tǒng)運行的狀態(tài)。在該案例中,通過編程相應(yīng)的接口信號來實現(xiàn)用戶所需功能,圖1說明了外部信號與內(nèi)部接口信號如何通過STEP 7的PLC程序來實現(xiàn)。程序中涉及到的接口信號如下:手動控制模式:DB11.DBX 0.2;軸的負(fù)方向運行:DB31-34.DBX 4.6;軸的正方向運行:DB31-34.DBX 4.7;軸的進給倍率:DB31-34.DBB 0;軸的快速倍率修調(diào):DB31-34.DBX 4.5;軸的脈沖使能:DB31-34.DBX 21.7;軸的控制使能:DB31-34.DBX 2.1;軸的測量系統(tǒng):DB31-34.DBX 1.5;軸準(zhǔn)備好信號:DB31-34.DBX 93.5;進給倍率激活:DB21.DBX6.7;快速進給倍率激活:DB21.DBX6.6;急停接口信號:DB10.DBX 56.1;急停響應(yīng)接口信號:DB10.DBX 56.2。
故障現(xiàn)象
自動換刀時刀套無法送到位,刀具先夾緊。當(dāng)進行到自動換刀程序時,刀庫調(diào)刀程序開始運行,但頻繁卡刀,刀庫停止運行。3min后機床自動報警。
分析處理
FZ12W巨浪立式加工中心原來的數(shù)控系統(tǒng)是西門子810M系統(tǒng),由于數(shù)控系統(tǒng)使用年限長,元器件老化且故障率高,須改造升級。上海寶歐工業(yè)自動化有限公司把該數(shù)控系統(tǒng)改造成FANUC 0I-MD全數(shù)字?jǐn)?shù)控系統(tǒng),采用三軸聯(lián)動,刀庫是啄木鳥系列刀庫,每把刀具上的機械刀臂是獨立的,共20把刀具和機械臂。機床的換刀過程是:當(dāng)執(zhí)行M6和T代碼時,程序會調(diào)用O9000的刀庫宏程序,通過O9000的程序自動判斷當(dāng)前主軸刀具狀況,并作出相應(yīng)的邏輯判斷進行換刀動作:刀具松開、刀盤向下并吹氣、刀臂返回、譯出所要的T碼、更換當(dāng)前T碼、執(zhí)行T碼并刀臂送入、刀盤向上并主軸旋轉(zhuǎn)、主軸定向(刀具定向過程是X 6.1信號是高、低、高)、刀具夾緊。由上述故障查報警知是換刀時間超出。經(jīng)檢查,故障是由于機械控制部分過于磨損導(dǎo)致頻繁故障,這部分在主軸刀具定向的一個定向塊上,定向塊在裝刀過程中由于主軸是旋轉(zhuǎn)定向,所以長時間使用磨損量會增大,這樣就會出現(xiàn)定向的信號誤動作,造成刀具未到位就提前夾緊,使刀具無法送到位,換刀就會出現(xiàn)超時報警。更換定向塊設(shè)計到主軸的精度等系列問題,難度極大。為此只有在PMC程序方面解決這個問題,通過修改程序,已經(jīng)徹底把故障排除。