郗大來,張雄康,蔡衛(wèi)東
(1.西北有色金屬研究院,陜西西安710016)
(2.西部鑫興金屬材料有限責(zé)任公司,陜西商洛726100)
鉬酸銨(分子式:(NH4)2Mo4O13·2H2O)是石油化學(xué)工業(yè)和高分子合成工業(yè)催化劑、陶瓷彩釉和顏料、特殊分析試劑和藥物以及生產(chǎn)金屬鉬絲、片等的重要原料。
鉬精礦經(jīng)焙燒、酸洗、氨浸、凈化、酸沉、轉(zhuǎn)型、篩分合批、包裝等一系列工藝流程加工成鉬酸銨產(chǎn)品。
在酸洗過程中,每生產(chǎn)1 t鉬酸銨大約產(chǎn)生3.6 m3的廢液,在廢液中大約含有0.7~1.3 g/L的鉬,如果能采用有效的手段對其進(jìn)行回收,不但會(huì)產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益,而且還具有顯著的環(huán)保效益。
現(xiàn)采用大孔弱堿性陰離子交換樹脂對廢液中的鉬進(jìn)行定向回收,開發(fā)了一種具有經(jīng)濟(jì)、環(huán)保雙重效益的工藝。
針對鉬酸銨生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢液特點(diǎn),對樹脂有下列要求:
a)交換容量大、交換速度快、相應(yīng)地有較大的工作交換容量(亦稱穿透交換容量);
b)選擇性好,有利于鉬的定向分離;
c)解吸速度快,即用少量解吸液即可將吸附的離子解吸;
d)穩(wěn)定性好,壽命長。
根據(jù)上述要求,并考慮酸洗鉬焙砂后的廢液為酸性,并伴隨有其他雜質(zhì)元素,我們進(jìn)行了多種樹脂對廢液中鉬的吸附性能的試驗(yàn),決定選用大孔型弱酸性陰離子樹脂,該樹脂具有以下特點(diǎn):
a)具有較高交換容量和較快交換速度;
b)可以在氯根、硫酸根較高濃度下優(yōu)先吸附鉬酸根;
c)在同樣的再生條件下,具有較高再生度和高洗脫率;
d)轉(zhuǎn)型可逆性好,機(jī)械強(qiáng)度高、壓碎強(qiáng)度高;在運(yùn)行時(shí)樹脂的顆粒完整率好,破碎率低,樹脂的年補(bǔ)充率低。
鉬焙砂在酸洗槽中加入硝酸和酸沉母液進(jìn)行洗滌,除去大部分銅、鐵、鉛、鋅、鉀、鈉、鈣、鎂等雜質(zhì),少量二硫化鉬、二氧化鉬被氧化為鉬酸留在鉬焙砂中,SiO2也留在濾餅中。
化學(xué)反應(yīng)為:
MoS2+6HNO3→H2MoO4↓+2H2SO4+6NO↑
MeMoO4+2 HNO3→H2MoO4↓+Me(NO3)2
Me:Cu、Fe、Pb、Zn、K、Na、Ca、Mg等。
固液比:1∶4
反應(yīng)終點(diǎn)pH值:1.0。
對廢液中的鉬含量進(jìn)行分批測定,結(jié)果見表1。
表1 廢液中的鉬含量 g/L
根據(jù)前期試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),以下幾個(gè)方面會(huì)對樹脂的吸附效果產(chǎn)生影響:
a)廢液pH值會(huì)對樹脂的吸附效果產(chǎn)生影響,pH值在2.5~3.0時(shí),樹脂的吸附率較高,對廢液繼續(xù)中和至pH值4.0吸附率有所下降,具體見表2,所以確定對廢液進(jìn)行中和處理,中和后的廢液pH值在2.0~3.0之間。
表2 pH值對樹脂吸附鉬的影響
在進(jìn)行廢液中和處理過程中由于pH值的升高,隨之產(chǎn)生部分懸浮狀沉淀。
b)廢液的溫度會(huì)對樹脂的吸附效果產(chǎn)生影響,具體見表3。
表3 溫度對樹脂吸附鉬的影響
可見隨著廢液溫度的降低,尤其是降低到5℃以下時(shí),吸附率明顯下降。
根據(jù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),用氨水解吸時(shí),氨水濃度會(huì)對解吸液鉬含量產(chǎn)生影響,隨著氨水濃度的提高,解吸液鉬含量升高,但氨水濃度>10%后,未見解吸液鉬含量顯著升高,具體見圖1。
圖1 氨水濃度與解吸液鉬含量
隨著解吸過程的繼續(xù),排出的解吸液鉬含量隨之下降,直觀反應(yīng)為解吸液比重下降。
根據(jù)上述工藝試驗(yàn)結(jié)果確定使用大孔型弱酸性陰離子樹脂對廢液中鉬進(jìn)行回收的工藝如下:
將樹脂裝入離子交換柱并對樹脂進(jìn)行預(yù)處理
a)將廢液或酸沉母液中和至2.5~3.0(以下通稱母液),如出現(xiàn)可見性懸浮沉淀,則先通過板框壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾,打入母液罐;
b)打開母液罐出液閥門,按順序依次將母液注滿離子交換柱,其間注意排出空氣;
c)待母液注滿離子交換柱后,調(diào)整流速為1~2.5 m3/h。
a)待樹脂顏色由米白色變?yōu)榈S或黃色,肉眼可見直徑明顯增大,并檢測排出液鉬含量>0.1 g/L時(shí),則樹脂已經(jīng)飽和;
b)將離子交換柱中母液排空,并用純水沖洗離子交換柱,至無可見機(jī)械雜質(zhì);
c)配置氨水,濃度控制在10%~11%;
d)配置好的氨水通入離子交換柱,浸泡3 h后將解吸液打入儲(chǔ)罐,直到解吸液比重下降至1.03以下(解吸液中鉬含量已經(jīng)很低,且該比重的解吸液在后續(xù)生產(chǎn)鉬酸銨產(chǎn)品過程中使用比較困難);
e)用純水清洗離子交換柱,至排出沖洗液pH<8.0。
再生步驟基本同樹脂預(yù)處理。
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