李育蕾,補忠勇,霍金華
(1.四川煙草工業(yè)有限責任公司,四川成都610066;2.四川大學建筑與環(huán)境學院,四川成都610021)
根據(jù)我國經(jīng)濟社會發(fā)展的客觀要求,一切生產(chǎn)建設活動都應執(zhí)行國家環(huán)保法律法規(guī),實現(xiàn)達標排放是企業(yè)遵循環(huán)保要求的基本準則。卷煙生產(chǎn)工藝的機械化和自動化程度都非常高,煙草加工業(yè)廢水產(chǎn)生量不是很大,不易引起人們的重視,但其含有高濃度有害物質如焦油、尼古丁、酚、苯并芘等,直接排放嚴重污染環(huán)境[1]。據(jù)對我國卷煙廠的廢水排放狀況調查統(tǒng)計,卷煙廠廢水排放量為每箱煙0.35~0.60m3[2,3],大中型卷煙廠的廢水排放量也相當大。
卷煙廠排放的綜合污水包括車間生產(chǎn)廢水和生活污水,其中生產(chǎn)廢水成分復雜,處理難度較大,直接排放對水體危害嚴重。隨著煙草行業(yè)競爭的加劇,以及節(jié)水意識和環(huán)保要求的提高,越來越多的卷煙廠已經(jīng)意識到全面治理綜合污水的重要性。然而,國內(nèi)外廢水處理領域尚無煙草生產(chǎn)廢水的定型處理工藝,對綜合污水全面治理及再生回用的實例更不多見。目前國內(nèi)卷煙廠在污水處理方面已采用的處理方法主要有物化處理、生化處理以及兩者相結合的處理等[4~6]。尋找一種先進成熟、可靠性高的處理方法十分必要。筆者在對四川某大型卷煙企業(yè)的原有污水處理工藝進行改造時,針對其該廢水的水質和水量及其變化特性,設計上采用厭氧-接觸氧化綜合處理的辦法,解決了長期困擾企業(yè)的污水處理排放問題,實現(xiàn)了穩(wěn)定達標排放。
廢水主要有卷煙生產(chǎn)洗梗廢水、洗膠缸廢水、香精香料間產(chǎn)生的廢水、各種盛裝及生產(chǎn)煙草制品設備的清洗廢水、生產(chǎn)過程熱交換后產(chǎn)生的冷凝水等,此外還有空壓機、制冷機、除異味設備的冷卻水、鍋爐排水、生產(chǎn)現(xiàn)場地坪沖洗水和辦公樓、職工日常洗浴、用餐等排放的生活廢水。
因卷煙生產(chǎn)的計劃性和間歇性,廢水排放具有集中性和水量的較大波動性,廢水中含有大量的膠體物質,有毒物質如煙堿、焦油、亞硝胺類,以及一些有機物如糖類、芳香烴及雜環(huán)類物質,另外還有大量的煙葉、煙絲碎料等固體懸浮物。廢水中一般不含重金屬及有毒化學物質。
該廠廢水在注入處理工程前先進入化糞池,其對污染物濃度起到消減作用,進水水質是在正常生產(chǎn)時對調節(jié)池前水樣的監(jiān)測。出水是根據(jù)企業(yè)對處理水質的使用要求進行設計的。設計進出水水質見表1。
表1 設計進出水水質
通過了解該廠生產(chǎn)過程中廢水排放點以及廢水成分、水質特點,并結合廢水的排放標準,確定厭氧-接觸氧化法處理工藝,具體工藝流程見圖1。
車間和生產(chǎn)廢水排放進入化糞池后,到達集水井,經(jīng)過泵提升至格柵井,去除廢水的懸浮物后,流入調節(jié)池。在調節(jié)池內(nèi)水質得到均和,水量得到調節(jié)。之后由潛污泵將廢水分別提至到2套并聯(lián)的厭氧池中,經(jīng)過該池的反應區(qū),利用池內(nèi)厭氧細菌的作用,對廢水中的有機物進行初步的分解消化。然后廢水依次進入2套串聯(lián)的好氧池,在充氧條件下,利用好氧菌的作用,對廢水中的有機分子進行進一步的氧化分解,廢水中的大部分COD、BOD5等有機污染物進一步得到降解。降解后的廢水流入沉淀池,一部份需要使用的廢水經(jīng)過濾池、消毒池進行懸浮物的過濾和消毒后,進入回用水池,用于廠區(qū)綠化,不使用的廢水則經(jīng)沉淀池后達標排放。沉淀池產(chǎn)生的污泥通過污泥泵進入好氧池或厭氧池進行回用,無污泥外排。過濾池產(chǎn)生的反沖污水進入集水進,進行再次處理,無污水外排。
圖1 廢水處理工藝流程圖
該工程主要涉及的構筑物和設備組成分另見表2、表 3。
表2 廢水處理工藝主要構筑物
表3 主要設備
集水井內(nèi)采用三級液位的自控方式進行控制,實行聲光報警提示;調節(jié)池泵后總程安裝超聲波流量計和電動調節(jié)閥,池內(nèi)設置5個的控制點,經(jīng)過PLC控制器進行程序運算,控制調節(jié)水泵和水泵出口電動閥。
2套并聯(lián)的厭氧池內(nèi)均懸掛ZS組合式多孔環(huán)填料,組合式多孔環(huán)填料由塑料環(huán)片和醛化絲組成。塑料環(huán)片四周均置40個方孔,八束醛化絲均勻布在四周。該填料比表面積大,掛膜快,脫膜容易,生物膜生長更新良好,耐高負荷沖擊,可對氣泡進行多層次碰撣,密集型切割,可大大提高氧的轉移和利用,截留吸附廢水中的固體物質和膠物質,厭氧池設計容積負荷為3kgCOD/(m3?d),COD去除率≥60%,降解廢水中的大分子物質。
2套好氧池內(nèi)懸掛ZS組合式多孔環(huán)填料,串聯(lián)使用,池內(nèi)采用微孔曝氣的供氧方式,微孔曝氣器采用進口三元乙丙(EPDM)橡膠加工制作,規(guī)格¢200,共392套,0.25~0.55m2/個,具有優(yōu)越的耐酸堿、抗老化、抗撕裂性能,獨特的開孔方式可產(chǎn)生大量直徑≤3mm的有效均勻的氣泡,在水深4m,氣量為4m3/h的條件下,此類曝氣器充氧能力可達0.283kgO2/h),配置兩臺3L52WD變頻羅茨風機供氧,電機功率為30kW,進口流量為 19.8m3/min,升壓49kPa,池內(nèi)設置在線溶氧儀,能過改變風機運行頻率使好氧池溶氧量保持穩(wěn)定。
沉淀池采用豎流式,中心進水,周邊出水,重力排泥,表面負荷1.0m2/(m2?h),池徑水深比為2;外置污泥回流泵,減小池內(nèi)的水力攪動,增加沉淀效果,同時便于設備檢修。采用電動閥對好氧池、備用厭氧池的污泥回流管進行控制。沉淀池至過濾池的出水管道外置,在池子外側設置電動閥門,優(yōu)先滿足中水回用水量,不需要使用的廢水達標外排。
進入過濾池的需回用水,通過濾料層(卵石、石英砂和活性炭),采用氣水混合反沖,水的沖洗強度為4~5L/s2,氣的沖洗強度為10~15L/s2沖洗時間5~10min/次,降低水質指標,減輕后續(xù)消毒負荷。消毒池出水口外的余氯探頭檢測接觸消毒30min后的余氯指標,處理合格的中水至回用水池,用于企業(yè)綠化使用。
3.4.1 調試運行
厭氧池、好氧池完成池內(nèi)安裝工程后使用消防水試水2d,分別投入菌種和培養(yǎng)基進行現(xiàn)場微生物培養(yǎng),活化期 8d,階段進水期 12d,進水量由5m3/h逐漸達到30m3/h,滿負荷40m3/h運行18d,設定兩好氧池溶氧量分別為4×10-6、7×10-6,污泥泵回流運行時間360s、停止時間 1 800s。
調試中,因生物系統(tǒng)進行活性污泥篩選,有少量懸浮物上升,呈絮狀顆粒,加入物化絮凝劑控制生物系統(tǒng)波動,添加營養(yǎng)劑,溶氧值穩(wěn)定在設定值±0.5×10-6范圍內(nèi)波動,好氧活性污泥沉降為30%,回流污泥為 98%。消毒 30min后的余氯指標≥1.0m g/L,中水管路末端余氯指標≥0.2mg/L,調試前5~10d出水水質有部分波動,但后期水質開始逐漸穩(wěn)定,進水為灰色、煙葉味,沉淀池出水微黃、弱煙味,回用中水清澈、無異味。
3.4.2 運行效果
該工程調試完成后,經(jīng)過2個月的試運行,由當?shù)丨h(huán)保部門進行了為期2d的取樣監(jiān)測驗收,監(jiān)測結果如表4所示。由表4可以看出,該系統(tǒng)處理效果優(yōu)良,排放污水COD去除率為97.83%、BOD5去除率為95.76%、懸浮物去除率為70.69%、氨氮去除率為 79.96%,達到了《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準,回用中水COD去除率為95.66%、BOD5去除率為94.04%、氨氮去除率為83.19%,達到了《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)綠化標準。
表4 工程驗收監(jiān)測結果
工藝設計上采用厭氧-接觸氧化法。經(jīng)過一段時間的調試運行,出水水質穩(wěn)定,一次性通過了當?shù)丨h(huán)保部門的監(jiān)測驗收。污水處理站處理量為1 000 m3?d-1,運行費用約為3元/m3,其中人工費0.6元/m3,電費1.3元/m3,藥劑費1.1元/m3;
厭氧-接觸氧化法處理煙草加工廢水具有處理效果好,抗負荷沖擊力強,無排放污泥的特點。整個系統(tǒng)能很好地適應卷煙加工生產(chǎn)不均衡及保養(yǎng)不定時情況下水質、水量的變化,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。該工程把各處理構筑物設計為一體的半地上式聯(lián)合建筑,不僅節(jié)省了空間和占地,而且使整個工藝流程簡潔順暢,操作和維護保養(yǎng)方便。
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