于仁波,王慶柱,馮義平
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司型鋼煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)
高爐上料系統(tǒng)設(shè)備故障分析及改進(jìn)
于仁波,王慶柱,馮義平
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司型鋼煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)
針對(duì)高爐上料系統(tǒng)設(shè)備壽命低、故障率高等問題,分析認(rèn)為主要是料斗、料槽等部位的襯板受料流沖刷、磨損快。針對(duì)不同工況,在稱量斗下料口部位采用耐磨陶瓷襯板;在焦炭稱量斗受料線部位采用鎢鉻鉬合金耐磨襯板;在燒結(jié)礦、球團(tuán)礦稱量斗受料點(diǎn)應(yīng)用裝甲板合金襯板;同時(shí)改進(jìn)下料漏斗結(jié)構(gòu)。改進(jìn)后,上料系統(tǒng)襯板使用壽命提高3倍以上,高爐休風(fēng)率由6.2%降至1.3%。
高爐;上料系統(tǒng);耐磨襯板;漏斗
萊鋼型鋼煉鐵廠3座高爐上料系統(tǒng)設(shè)備主要由皮帶運(yùn)輸設(shè)備、卸料車設(shè)備、篩分設(shè)備、稱量斗設(shè)備組成。上料系統(tǒng)每天轉(zhuǎn)運(yùn)物料近4.5萬t,由于設(shè)備連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),受大量物料沖刷,設(shè)備堆焊的耐磨襯板耐磨性差、磨損速度快,遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)需要,經(jīng)常導(dǎo)致物料外漏、襯板脫落等設(shè)備故障。一旦脫落的襯板卡阻爐頂上料設(shè)備,高爐無法正常布料,將直接導(dǎo)致高爐休風(fēng)事故的發(fā)生。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2007~2009年,因上料系統(tǒng)設(shè)備故障導(dǎo)致的高爐休風(fēng)率高達(dá)6.2%。具體故障點(diǎn)主要表現(xiàn)在3個(gè)區(qū)域:皮帶機(jī)系統(tǒng)機(jī)頭、機(jī)尾漏斗內(nèi)料流沖擊面;稱量斗下料口周邊區(qū)域;卸料車導(dǎo)料槽內(nèi)部襯板受料流沖擊點(diǎn)部位。
普通堆焊耐磨襯板具有高韌性和高耐磨性,一直被應(yīng)用于生產(chǎn)中,但隨著高爐冶煉強(qiáng)度的不斷提高,上料設(shè)備長期處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),致使其中的這種襯板不能滿足生產(chǎn)需要。具體磨損原因:1)高爐上料系統(tǒng)設(shè)備受大量的料流連續(xù)沖刷,導(dǎo)致襯板磨損速度加快;2)上料系統(tǒng)中主要物料有焦炭、生礦、球團(tuán)、燒結(jié)礦等,因其中夾雜大量P、S化合物,對(duì)襯板產(chǎn)生化學(xué)侵蝕,導(dǎo)致襯板磨損速度加快。3)皮帶機(jī)漏斗機(jī)構(gòu)存在設(shè)計(jì)缺陷。
3.1 耐磨襯板材料選擇
通過對(duì)高爐上料系統(tǒng)中主要設(shè)備耐磨形式及情況的分析,依據(jù)各種耐磨材料的耐沖擊、磨損、腐蝕性能試驗(yàn),針對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)差異及對(duì)襯板性能要求的不同點(diǎn),合理選擇襯板材料。
1)結(jié)合稱量料斗內(nèi)部結(jié)構(gòu),在稱量斗下料口內(nèi)側(cè)壁部位,采用尺寸為120 mm×150 mm(長×寬)、厚度30 mm的陶瓷耐磨板。耐磨陶瓷主要技術(shù)指標(biāo):①主要成分為Al2O3,氧化鋁含量≥95%;抗壓強(qiáng)度≥850 MPa,耐磨性能好,抗沖擊性能較低,其洛氏硬度為HRA 80~90,硬度僅次于金剛石,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過耐磨鋼和不銹鋼的耐磨性能,其耐磨性相當(dāng)于錳鋼的266倍、高鉻鑄鐵的171.5倍。②重量輕,其密度為3.5 g/cm3,可大大減輕設(shè)備負(fù)荷。③粘接牢固、耐熱性能好。耐磨陶瓷片采用耐熱強(qiáng)力膠粘貼在設(shè)備內(nèi)壁。在350℃下可長期運(yùn)行不老化,用于粘固型產(chǎn)品的無機(jī)粘合劑耐溫750℃。④尺寸小,施工方便,能有效避免卡堵高爐上料閘、下料閘等部位和避免撕裂皮帶等惡性事故的發(fā)生。
2)對(duì)于上料系統(tǒng)設(shè)備中長時(shí)間受料流沖擊的部位,采用抗沖擊性、耐腐蝕性、耐磨性都較強(qiáng)的鎢鉻鉬合金耐磨襯板,應(yīng)用于焦炭稱量斗內(nèi)部的受料線部位。經(jīng)試驗(yàn)證明,鎢鉻鉬合金襯板使用周期可達(dá)2 a以上。
3)裝甲板合金襯板:高強(qiáng)度合金襯板具有較強(qiáng)抗沖擊性能及耐磨損性,試驗(yàn)證明可應(yīng)用于燒結(jié)礦、球團(tuán)礦稱量斗受料點(diǎn)位置,使用周期達(dá)16個(gè)月以上,相當(dāng)于4個(gè)定修周期,經(jīng)與供貨廠家協(xié)商,將其尺寸定為400 mm×400 mm× 50 mm,且與同種材料的沉頭螺栓、墊圈等配套使用,取得了良好的效果。
3.2 下料漏斗結(jié)構(gòu)改進(jìn)
1)將漏斗結(jié)構(gòu)形式改為箱式漏斗。利用料流的流動(dòng)性,采用積料的耐磨方式替代原各種耐磨襯板。2)增加下料漏斗的有效容積,將漏斗下部積滿碎料,從而抵御料流的沖擊,有效減緩?fù)ㄟ^漏斗中的料流速度,降低料流對(duì)漏斗底部、側(cè)面沖刷點(diǎn)的沖擊力。3)進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)尾漏斗的尺寸,漏斗直段尺寸由原來的800 mm×800 mm改為1 400 mm×1 200 mm,避免因料斗內(nèi)部長期焊補(bǔ)而產(chǎn)生的通頸變小,導(dǎo)致積料、懸料、料流堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。4)將原有漏斗壁厚加大,由原來10 mm的鋼板改為16 mm的鋼板,增加漏斗的抗沖擊、抗腐蝕強(qiáng)度,避免漏斗長期受料流沖擊而產(chǎn)生局部變形。5)為避免由于料線上漏斗襯板脫落而導(dǎo)致的皮帶損傷及引起的高爐休、慢風(fēng)事故,漏斗內(nèi)部無需安裝任何襯板。
通過高爐上料系統(tǒng)設(shè)備耐磨材料的合理選擇及部分設(shè)備結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改造,提高了設(shè)備使用壽命和設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。據(jù)統(tǒng)計(jì),2010年高爐上料系統(tǒng)襯板使用壽命較原有堆焊耐磨襯板提高3倍以上,設(shè)備檢修周期由原來的1個(gè)月增加到6個(gè)月,因上料系統(tǒng)設(shè)備故障導(dǎo)致的高爐休風(fēng)率由2009年的6.2%降到2010年的1.3%,明顯降低了設(shè)備的故障停機(jī)率,保障了高爐上料系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性。
TF321.3
B
1004-4620(2011)04-00479-01
2011-05-31
于仁波,男,1963年生,1984年畢業(yè)于山東冶金學(xué)院機(jī)械工程專業(yè)?,F(xiàn)為萊鋼煉鐵廠副廠長,高級(jí)工程師,從事機(jī)動(dòng)設(shè)備管理工作。