趙勇,胡賓生,田歡,王滄,貴永亮
(1. 河北理工大學 冶金與能源學院,河北 唐山063009;2. 唐山鋼鐵公司 煉鐵廠)
唐鋼煉鐵廠北區(qū)有一臺265 m2帶式燒結機、兩臺210 m2帶式燒結機和一臺180 m2帶式燒結機,燒結生產能力為880萬噸/年。燒結用的含鐵原料除本地磁精礦粉外,大部分是進口礦粉。目前,在唐鋼進口礦粉中,巴西CVRD礦粉(主要包括巴西精粉、中特粉和巴卡粉)的使用比例占38%左右[1-3]。本文結合唐鋼的實際原燃料情況,考察了巴西CVRD礦粉的基礎性能、燒結和冶金性能,并根據在唐鋼進行實際燒結生產,提出了一些對策和技術措施。
各種CVRD礦粉都取自唐鋼燒結生產現場,其化學成分、熔點和最低同化溫度見表1,其礦物組成及鐵礦物和脈石礦物的平均粒度見表2,為便于比較,表1和表2中還列出了本地精粉的結果。
表1 巴西CVRD礦粉的化學成分(%)及熔點和最低同化溫度(℃)
表2 巴西CVRD礦粉的礦物組成(%)
由表1和表2可以看出:(1)巴西精礦粉的含鐵品位非常高,SiO2比較低,鐵礦物以赤礦物為主,脈石礦物的數量非常少,以石英為主;(2)中特粉的含鐵品位一般,SiO2比較高,鐵礦物主要為赤鐵礦和磁赤鐵礦,脈石礦物主要為石英和硅酸鹽;(3)巴卡礦粉的含鐵品位很高,SiO2比較低,鐵礦物主要為赤鐵礦和磁赤鐵礦,還有少量的褐鐵礦,脈石礦物主要為石英和硅酸鹽;(4)三種CVRD礦粉的熔點都在1500℃以上,最低同化溫度也都在1250℃以上,同化性能較差,在燒結過程中不利于液相的形成,影響燒結礦的強度,因此,在燒結配礦中應注意與同化性能好的鐵礦粉搭配使用。
在保證燒結礦堿度2.0和MgO含量2.6%不變的條件下,將三種巴西CVRD礦粉和本地精粉進行單獨燒結試驗,考察其燒結和冶金性能。燒結杯內徑300 mm,混合料水份7%,圓筒混料機尺寸為 600 mm× 1200 mm,混勻造球時間7 m in。燒結料層厚度500 mm,燒結負壓12 000Pa。點火溫度1150℃,點火時間1.5 m in,點火負壓6000 Pa,將燒結廢氣溫度開始下降時定為燒結終點。燒結餅置于2米高自由落下至鐵板3次,取大于10 mm的百分比作為燒結成品率。
按照《燒結礦和球團礦轉鼓強度的測定方法》(YB/T5166-1993)考察燒結礦的轉鼓指數和抗磨指數。根據《鐵礦石低溫粉化試驗靜態(tài)還原后使用冷轉鼓的方法》(GB/T13242-91)測定燒結礦的低溫還原粉化性能。根據《鐵礦石的還原性測定方法》(GB/T13241-91)測試燒結礦的還原性能。
巴西CVRD礦粉的燒結及冶金性能見表3。從燒結過程來看,三種巴西CVRD礦粉的燒結成品率、燒結利用系數和燒結礦的轉鼓指數都很低,而抗磨指數卻很高,巴西精粉單獨燒結時的垂直燒結速度較低,而中特粉和巴卡粉的垂直燒結速度相對較高。
三種巴西CVRD礦粉單獨燒結的燒結礦中溫還原性能很好,尤其巴西精粉和巴卡粉燒結礦的中溫還原度(RI)高達89%左右,原因是這兩種燒結礦以鐵礦物為主,燒結礦中磁鐵礦和赤鐵礦之和達到了90%左右,粘結相數量比較少,而磁鐵礦和赤鐵礦的還原性能要優(yōu)于包括鐵酸鈣在內的各種粘結相,中特粉燒結礦中溫還原性能好的原因是其氣孔率較大,殘存赤鐵礦數量較多,硅酸二鈣和玻璃質含量比較高導致還原過程中的體積變化大。
由于巴西精粉和巴卡粉燒結礦的中的粘結相數量非常少,氣孔率較大,殘存赤鐵礦的數量較多,導致其還原粉化性能很差。中特粉燒結礦較高的垂直燒結速度、較大的熱應力、較高的硅酸二鈣和玻璃質含量比較高、較大的氣孔率也使其還原粉化性能很差。這三種巴西CVRD礦粉單獨燒結時都不能滿足唐鋼低溫還原粉化性能的指標要求。
表3 巴西CVRD礦粉的燒結和冶金性能
巴西CVRD礦粉單獨燒結的燒結礦化學成分及礦物組成見表4。從化學成分上來看,三種巴西CVRD礦粉單獨燒結時燒結礦的含鐵品位都比較高,尤其是巴西精粉和巴卡粉燒結礦的品位達到了64%以上;巴西精粉、巴卡礦粉單獨燒結時燒結礦的SiO2含量很低,只有2.2%左右;另外,中特粉燒結礦的SiO2和FeO含量比較高,而巴卡粉和巴西精粉燒結礦的SiO2和FeO含量相對較低。
表4 巴西CVRD燒結礦的化學成分及礦物組成(%)
巴西精礦粉和巴卡礦粉單獨燒結時燒結礦中的鐵礦物比較多,以磁鐵礦(Fe3O4)為主,磁鐵礦和赤鐵礦(Fe2O3)之和達到了90%左右。這兩種燒結礦中的粘結相以鐵酸鈣(CaO·Fe2O3)、鈣鐵橄欖石(CaO·FeO·SiO2)為主,含有少量的硅酸二鈣(2CaO·SiO2)和玻璃質,粘結相的數量比較少,其中鐵酸鈣的含量低于10%。中特粉燒結礦中的鐵礦物以磁鐵礦為主,含有數量較多的赤鐵礦,粘結相以鐵酸鈣、硅酸二鈣和玻璃質為主,含有少量的鈣鐵橄欖石。CVRD礦粉的熔點高、同化性能差、燒結液相流動性小,燒結過程中成礦的速度慢,成礦過程進行得不完善,因而玻璃質含量比較高。硅酸二鈣主要是通過固相反應生成,高熔點為固相反應提供了有利的條件,過高的硅酸二鈣和玻璃質含量對提高燒結礦的強度十分不利。
根據實驗室研究結果,結合唐鋼實際生產和資源情況,2005-2009年在燒結混合料中一直使用不同比例的巴西CVRD礦粉,其配比和燒結生產指標見表5。
表5 2005-2009年巴西CVRD礦粉在唐鋼燒結混勻礦中的配比及燒結生產指標
巴西精粉成球性能不好,配比超過10%時,在其它工藝條件不變的情況下,燒結礦產量指標及部分質量指標會受到一定程度的影響。但提高巴精的使用配比,對降低燒結礦Al2O3含量、提高燒結礦品位有明顯的作用。提高巴卡粉配比(相應降低巴精的配比)對于改善燒結產質量指標有較好的效果,但在使用過程中要綜合考慮增加巴卡粉對燒結成本的影響,平均配比提高到15%左右最佳。中特粉的品位比巴卡粉和巴精低 2~3個百分點,對于燒結而言,粒級組成不如巴卡粉合理,但其價格較低,因此其適宜的配比在現有的基礎上也可適當提高。鑒于三種CVRD礦粉不同的燒結性能和價格,考慮到唐鋼燒結增產的實際需要和礦粉資源情況,2010年,混勻礦中巴西精粉的配比控制在10%以內,巴卡粉的配比提高到15%左右。
通過近幾年唐鋼使用巴西CVRD礦粉的生產實踐發(fā)現,隨著CVRD礦粉在燒結混合料中配比的增加,燒結礦的 RDI-3.15指標有所變差,隨著巴西精粉配比的增加,對改善燒結料層的透氣性不利,但對降低燒結礦Al2O3含量、提高燒結礦品位有明顯的作用。針對這些情況,唐鋼采取了下列措施:(1)提高FeO含量,目前控制在8.5%~10.5%之間;(2)在成品燒結礦表面噴灑3%-5%的CaCl2水溶液;(3)燒結生產采用均勻燒結技術,采用自動加水、混合機內襯改造、采用多輥布料器等措施,提高了燒結過程的穩(wěn)定性;(4)采用高效的混合料礦槽蒸汽預熱技術,提高混合料料溫到 40℃以上;(5)改造燒結機臺車、大煙道噴涂及燒結機頭機尾采用新型密封板等措施,大幅度降低了燒結機抽風系統的漏風率。
巴西CVRD礦粉,作為唐鋼燒結燒結混合料的主要礦種,燒結性能優(yōu)良,配加CVRD礦粉可以提高燒結礦品位,改善燒結礦粒度組成,提高燒結礦強度。巴西精粉配加比例過大,會使得燒結礦低溫還原粉化指標變差,通過采取一定的工藝和技術措施,可以改善這一指標。
[1] 王滄,胡賓生,時越,等. 唐鋼進口鐵礦燒結性能研究及生產應用[J]. 南方金屬, 2009 (2):35-37
[2] 張玉柱,耿明山,黎剛,等.巴西CVRD和印度高對燒結礦質量的影響[J]. 河北理工學院學報, 2005, 27(3):11-17
[3] 周蓮士. 巴西CVRD公司鐵礦產品簡介[J]. 馬鋼技術, 1994 (3):44-47