鄢仁成,王 洲
(珊溪水力發(fā)電廠,浙江 溫州 325304)
珊溪水力發(fā)電廠裝機(jī)容量4×50 MW,混流式發(fā)電機(jī)組,通過220 kV系統(tǒng)接入浙江電網(wǎng),擔(dān)負(fù)調(diào)峰、調(diào)相及事故備用任務(wù)。
2010年10月,2號(hào)機(jī)組進(jìn)行A修。在對(duì)發(fā)電機(jī)定子進(jìn)行例行檢查和清洗時(shí),發(fā)現(xiàn)部分定子上擋風(fēng)板與線棒上端周圍的表面有燒灼跡象,燒灼部位呈現(xiàn)白色,線棒上還附有少量淡黃色油泥狀和粉狀的物體。
定子線棒是發(fā)電機(jī)內(nèi)部的關(guān)鍵部件,除定期預(yù)防性試驗(yàn)外,發(fā)電機(jī)內(nèi)部異常情況很難被發(fā)現(xiàn)。因此,電廠未將A修時(shí)發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象簡(jiǎn)單定性為油污和粉塵,而充分利用A修機(jī)會(huì)仔細(xì)檢查了發(fā)電機(jī)內(nèi)部情況,深入查找發(fā)電機(jī)內(nèi)部可能存在的問題。
珊溪電廠水輪發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF-J50-24/6200,鐵芯外徑為6200 mm,定子由機(jī)座、鐵芯、線圈、端箍、銅環(huán)及基礎(chǔ)螺桿等部件組成。定子機(jī)座由二辨組成,現(xiàn)場(chǎng)組裝成圓形整體,固定于混凝土基礎(chǔ)。機(jī)座及基礎(chǔ)板、定位銷、固定螺栓符合廠家規(guī)定的各種情況下的位移要求和應(yīng)力承受。定子繞組由安裝單位在現(xiàn)場(chǎng)立式嵌線,采用分支繞組,定子共342槽,雙Y形接線,絕緣等級(jí)為F級(jí)。
水輪發(fā)電機(jī)定子采用全封閉雙路徑循環(huán)空氣冷卻系統(tǒng)。運(yùn)行時(shí),發(fā)電機(jī)內(nèi)部的空氣在轉(zhuǎn)子支架、磁軛、磁極等部件旋轉(zhuǎn)形成的壓力作用下,通過空氣間隙、定子鐵心、定子機(jī)座和空氣冷卻器冷卻后,流經(jīng)定子機(jī)座的上/下兩端返回到轉(zhuǎn)子支架。發(fā)電機(jī)端部安裝擋風(fēng)板,目的是為了減少定子端部冷風(fēng)風(fēng)量和風(fēng)壓的損失,提高發(fā)電機(jī)端部的冷卻效果。上/下端部擋風(fēng)板各由15段搭接而成,擋風(fēng)板與線棒之間用Φ12綁扎帶直接捆綁。
對(duì)線棒上的附著物進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)油泥狀的物體附有少量油漬,而粉狀的物體則較為干燥,上擋風(fēng)板與線棒上端部的綁線有部分松弛,并出現(xiàn)縫隙,接觸部分有磨損。拆除上/下端部擋風(fēng)板進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)在上擋風(fēng)板通風(fēng)口處有大量的附著物,線棒受損嚴(yán)重部位磨損了2.0~3.0 mm,呈階梯狀。經(jīng)統(tǒng)計(jì)和比對(duì),缺陷主要集中在上層線棒端部,兩段擋風(fēng)板搭接部位尤為嚴(yán)重。從檢查情況來(lái)看,定子線棒磨損嚴(yán)重,若不進(jìn)行處理并繼續(xù)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,必將造成定子線棒因磨損過重而發(fā)生發(fā)電機(jī)絕緣擊穿事故。由于檢查及時(shí)、深入,避免了一次定子絕緣事故。
對(duì)線棒上淡黃色油泥狀物體的取樣分析表明,其主要成份為硅、碳、鈣等物質(zhì),基本是制動(dòng)閘材料和絕緣材料。
用帶電清洗劑將定子清洗干凈后,對(duì)線棒進(jìn)行仔細(xì)檢查,未在線棒其他部位發(fā)現(xiàn)電暈痕跡。(如果線棒其他部位產(chǎn)生電暈現(xiàn)象,槽內(nèi)電暈會(huì)使線棒受到電腐蝕,使絕緣層產(chǎn)生針孔,槽外電暈還會(huì)使線棒龜裂。)
通過檢查分析,認(rèn)為線棒磨損的主要原因是∶
(1)發(fā)電機(jī)定子線棒在長(zhǎng)期運(yùn)行過程中,受到定子線棒電流和槽內(nèi)橫向磁場(chǎng)的作用,在槽內(nèi)線棒產(chǎn)生徑向電磁力,而定子繞組端部長(zhǎng)期受到雙倍周波頻率振動(dòng)作用,加上線棒和擋風(fēng)板之間為直接接觸,兩者產(chǎn)生相對(duì)摩擦,長(zhǎng)年運(yùn)行的累積效應(yīng)造成定子線棒磨損,形成放電間隙,并產(chǎn)生電暈粉末。
(2)發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)油槽運(yùn)行中存在甩油現(xiàn)象,制動(dòng)閘板制動(dòng)過程中產(chǎn)生的粉塵也較多,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)內(nèi)部的運(yùn)行環(huán)境較差,油泥較多,使線棒發(fā)生電腐蝕。定子風(fēng)道中吸附的油污臟物也嚴(yán)重阻礙了定子的散熱。
分析上述原因,線棒與擋風(fēng)板之間的直接接觸是造成線棒磨損的內(nèi)在因素,而不良運(yùn)行環(huán)境加速了電腐蝕的形成。從該起機(jī)組線棒磨損成因可以看出,作為重要機(jī)電設(shè)備,設(shè)計(jì)、安裝工藝上的微小缺陷在長(zhǎng)期運(yùn)行的累積效應(yīng)下,也將造成嚴(yán)重后果,部分缺陷在交接試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不了,但經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于受到熱、機(jī)械、電和化學(xué)等因素的長(zhǎng)期作用,這些缺陷將成為機(jī)組最薄弱環(huán)節(jié),并在運(yùn)行中或預(yù)防性試驗(yàn)中逐漸暴露出來(lái)。因此,在機(jī)組每次的檢修和試驗(yàn)中,對(duì)于主設(shè)備上發(fā)現(xiàn)的問題,即使是小問題,也要徹底處理,不能留任何隱患。
發(fā)電機(jī)線棒受損后的處理方式為:更換受損線棒或?qū)κ軗p線棒的絕緣進(jìn)行修復(fù)。由于此次故障為線棒主絕緣層磨損,根據(jù)電廠線棒備品情況,決定更換受損嚴(yán)重的線棒,并對(duì)定子運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行優(yōu)化,防止再次發(fā)生線棒主絕緣磨損。
更換受損線棒的步驟為:確認(rèn)更換線棒;新線棒單根試驗(yàn);取出故障線棒;對(duì)剩余線棒進(jìn)行電暈試驗(yàn)和槽電位測(cè)試;新線棒下線、定子線圈接頭焊接;定子線圈接頭絕緣包扎;對(duì)定子全面檢查清掃;定子整體試驗(yàn);機(jī)組升流升壓試驗(yàn)。
(1)更換線棒確認(rèn)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)線棒磨損情況和整機(jī)起暈試驗(yàn)來(lái)確定更換線棒數(shù)量,以起暈試驗(yàn)數(shù)據(jù)為優(yōu)先考慮因素。針對(duì)本次線棒磨損情況,經(jīng)專家討論分析和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),最終確定更換35根受損嚴(yán)重的上層線棒。
(2)新線棒單根試驗(yàn)。拆除定子線棒備品防護(hù)帶,用干凈棉布擦凈表面,再用浸有無(wú)水酒精的棉布擦拭線棒表面。在密閉房間內(nèi)用浴霸直接烘干線棒,溫升速率不超過15℃/h,升至90℃后保溫12 h。降溫時(shí),降溫速率不超過10℃/h。線棒溫度恢復(fù)至室溫后,用2500 V兆歐表?yè)u絕緣電阻不低于5000 MΩ;單根線棒起暈試驗(yàn)的起暈電壓不低于1.5Un;交流耐壓試驗(yàn)(2.75Un+2.5 kV)。單根線棒試驗(yàn)結(jié)果全部合格后方可安裝,若線棒絕緣電阻偏低,需烘干后再次試驗(yàn)。
(3)取出故障線棒。將受損的35根線棒先做好記號(hào)與防范灌注膠飛濺措施,然后逐個(gè)拆除固定用的綁扎帶、線棒上/下端的絕緣盒和固定線棒的槽楔,最后取出線棒。
(4)對(duì)剩余線棒進(jìn)行電暈試驗(yàn)和槽電位測(cè)試。對(duì)留在槽內(nèi)的剩余線棒進(jìn)行絕緣電阻、泄漏電流測(cè)試和直流耐壓試驗(yàn)(2.5Un)、交流耐壓試驗(yàn)(1.6 Un+2.4 kV)。按照GB/T 8564-2003《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》中“整機(jī)耐壓試驗(yàn)時(shí),在1.0倍額定線電壓下,端部應(yīng)無(wú)明顯的金黃色亮點(diǎn)和連續(xù)暈帶”的要求,采用“在黑暗環(huán)境條件下目力觀察法”,在1.3倍相電壓(額定線電壓10.5 kV)下對(duì)定子線棒進(jìn)行試驗(yàn),A,B,C三相均未發(fā)現(xiàn)桔黃色亮點(diǎn)或白色和藍(lán)色光存在,試驗(yàn)結(jié)果表明線棒無(wú)放電痕跡,三相耐壓試驗(yàn)(1.6倍Un)耐壓時(shí)間1 min通過,槽電位測(cè)試不大于10 V。試驗(yàn)結(jié)果表明,剩余線棒符合繼續(xù)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。
(5)新線棒下線。新線棒下線時(shí),上/下端部與已裝線圈高度一致,上/下層線棒接頭錯(cuò)位不大于5 mm,前后距離偏差在并頭套長(zhǎng)度范圍內(nèi),線圈在槽內(nèi)單側(cè)間隙不大于0.3 mm,長(zhǎng)度不大于100 mm,用槽楔將線棒固定牢固。
在下線工藝上應(yīng)注重加強(qiáng)3個(gè)方面的質(zhì)量管理:線棒下線過程中,加強(qiáng)槽內(nèi)半導(dǎo)體墊條、槽楔的緊密性檢查和處理;加強(qiáng)線棒固定、端部綁扎的質(zhì)量管理;在綁環(huán)、墊塊與線棒間襯墊合適厚度的滌綸氈,防止硬接觸磨損線棒絕緣。
線棒端部防暈處理及噴漆防暈采用半導(dǎo)體材料低阻漆,將配制好的低阻漆噴在清理后的線棒表面,在半導(dǎo)體環(huán)氧樹脂的噴涂過程中要防止半導(dǎo)體材料流至鐵心及齒壓板上。
(6)定子線圈接頭焊接。定子線棒接頭焊接采用銀-銅釬焊,焊接過程要對(duì)焊接線棒及相鄰線棒兩側(cè)的絕緣部位用干燥的石棉布進(jìn)行可靠的絕緣隔熱保護(hù),同時(shí)要防止金屬粉和焊液流出燒壞線棒,或掉進(jìn)定子鐵心和繞組中。準(zhǔn)備措施完成后,用銅銀焊機(jī)的炭精塊對(duì)準(zhǔn)待焊部位,同時(shí)在線棒和炭精塊之間各放1片銀焊片,用氣壓夾頭夾緊。確認(rèn)好位置后再打開冷卻水和電源開關(guān)進(jìn)行焊接。在焊接過程中要嚴(yán)格控制電流接通時(shí)間(要求通電不超過1 min),直至銀焊片熔化。當(dāng)線棒接頭焊透后,用銀焊條對(duì)焊縫表面進(jìn)行焊料補(bǔ)充,焊接結(jié)束后用壓縮空氣進(jìn)行冷卻,待焊接冷凝溫度回落到130℃才拆開夾鉗。焊后要及時(shí)檢查清理接頭,不許有焊渣存在,要求接頭表面光滑,無(wú)棱角、氣孔及空洞。接頭焊接后冷卻到常溫時(shí)測(cè)量直流電阻,要求不超過10 μΩ,最大值與最小值之比不大于1.2倍。
焊接過程中盡量減少熱應(yīng)力,從而降低殘余熱應(yīng)力對(duì)定子線棒的損傷。在保證引線頭間距的同時(shí),要兼顧定子線棒端部間隙,使之符合設(shè)計(jì)要求。當(dāng)兩者有矛盾時(shí),優(yōu)先保證端部間隙,同時(shí)通過校形保證引線頭間距。
(7)定子線圈接頭絕緣包扎及絕緣灌注。在引出線接頭焊接完成后,采用云母帶和玻璃絲帶包扎焊接接頭。接頭的絕緣包扎與引出線原有絕緣的搭接長(zhǎng)度應(yīng)大于30 mm。絕緣包扎采用半疊包形式,浸漬過的云母包扎帶為14層,包扎過程中需不斷涂抹環(huán)氧樹脂,并不斷將層間的空氣擠出。云母帶包扎完成后再在外部包扎3層玻璃纖維帶加以固定。
絕緣盒灌注環(huán)氧樹脂前要進(jìn)行環(huán)氧樹脂填充料的配比試驗(yàn),以檢查樹脂的固化情況。樹脂開始固化時(shí)間為8 h,完全固化時(shí)間為48 h。確定配比試驗(yàn)合格方后可灌注。具體步驟為:
1)絕緣盒內(nèi)表面用棉紗和酒精擦凈,放在烘箱預(yù)熱,使絕緣盒沒有潮氣。
2)清潔線棒,用膠布做好保護(hù),防止灌注膠和清理固化后溢出的殘膠。
3)調(diào)整好絕緣盒的位置,使線棒處在絕緣盒的中間,同時(shí)用千斤頂托平絕緣盒。
4)分二次灌注,第一次注入少量膠,注滿盒底即可,同時(shí)注意盒下端的滲漏,待灌注膠基本固化后再進(jìn)行第二次灌膠,盒滿為止。澆灌后環(huán)氧樹脂應(yīng)飽滿、無(wú)氣泡、無(wú)分層及裂紋。
(8)定子全面檢查清掃。用帶電清洗劑對(duì)定子、轉(zhuǎn)子的通風(fēng)溝進(jìn)行全面清掃,包括轉(zhuǎn)子支架內(nèi)的進(jìn)風(fēng)槽口。
(9)上/下?lián)躏L(fēng)板安裝和線棒端部綁扎。
由于此次發(fā)電機(jī)定子線棒磨損最嚴(yán)重的是兩段擋風(fēng)板搭接部分,故更換線棒后對(duì)擋風(fēng)板搭接部分采用了兩段擋風(fēng)板的末端重疊搭接,并在擋風(fēng)板和線棒之間加墊厚度合適的滌綸氈墊片,以減少運(yùn)行中的摩擦。采用Φ8綁扎帶綁扎,最后涂刷環(huán)氧樹脂進(jìn)行固化。在絕緣支架與過橋引出線之間也增加適形滌綸毛氈墊片絕緣材料,以減少絕緣支架與過橋引出線之間的相互摩擦。
線棒端部的綁扎包括:線棒斜間墊塊綁扎、上層線棒上端支撐塊綁扎、端箍環(huán)綁扎、端箍環(huán)注膠等。用Φ12綁扎帶采用半疊包的形式綁扎,每個(gè)楔子塊綁扎3道,綁扎過程中盡量減少接頭,并將接頭壓至綁扎帶下。綁扎完成后在綁扎帶外涂刷環(huán)氧樹脂進(jìn)行固化。固化后在定子表面噴188紅瓷漆,對(duì)定子進(jìn)行美化覆蓋。
(10)試驗(yàn)結(jié)果和運(yùn)行情況。受損線棒的處理共用時(shí)15 d。修復(fù)后檢測(cè)發(fā)電機(jī)組三相直流電阻、定子三相繞組絕緣電阻、吸收比、定子繞組的泄漏電流、直流耐壓,進(jìn)行起暈試驗(yàn)、交流耐壓試驗(yàn)、啟動(dòng)時(shí)升流升壓試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,表明修復(fù)情況良好。
由于2號(hào)機(jī)組解體時(shí)還發(fā)現(xiàn)制動(dòng)閘粉塵較多等問題,故在線棒處理外還采取了以下措施:
(1)更換2號(hào)機(jī)制動(dòng)閘材質(zhì),降低磨損速率,減少制動(dòng)過程產(chǎn)生的粉塵。
(2)針對(duì)上/下油槽甩油較多的情況,將上/下導(dǎo)油槽的油封蓋由迷宮式密封改為接觸式密封,解決了軸承油外甩產(chǎn)生油霧的問題。
(3)對(duì)機(jī)組空冷器本體用帶電清潔劑、對(duì)冷卻器管路用高壓水進(jìn)行清洗,清除空冷器本體和管路污垢,提高空冷器冷卻能力。
(4)對(duì)定子風(fēng)道加壓清掃,改善冷卻效果。
采取以上措施后,優(yōu)化了定子的運(yùn)行環(huán)境。復(fù)役運(yùn)行3個(gè)月后,再次檢查了機(jī)坑,未發(fā)現(xiàn)油污,制動(dòng)粉塵也非常少。通過改善空冷器和定子風(fēng)道的檢修工藝,提高了定子冷卻性能,與未A修的1號(hào)機(jī)組相比,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),定子相同部位的溫度低3℃。
根據(jù)此次A修中出現(xiàn)的線棒磨損情況,在今后的檢修和改造中可采取以下應(yīng)對(duì)措施:
(1)在機(jī)組C修時(shí),加強(qiáng)預(yù)防性試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析和比對(duì),并用針孔攝影機(jī)對(duì)定子進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)定子的缺陷。
(2)為了隨時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)電機(jī)絕緣情況,可考慮增加在線監(jiān)測(cè)設(shè)備,實(shí)時(shí)掌握機(jī)組運(yùn)行情況,提高預(yù)測(cè)能力,避免和減少損失。
(3)計(jì)劃改造機(jī)組空冷器,增強(qiáng)冷卻能力,降低定子運(yùn)行溫度,提高線棒絕緣壽命。
發(fā)電機(jī)端部的線棒固定和絕緣較薄弱,是最容易發(fā)生故障的部位,必須重點(diǎn)檢查。由于定子線棒槽內(nèi)、端部固定形式較復(fù)雜,任何部位存在松動(dòng)、摩擦都將嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。由于在本次A修中特別加強(qiáng)了對(duì)線棒固定質(zhì)量的監(jiān)督,避免了定子絕緣事故的發(fā)生。通過線棒故障的分析處理可以看出:線棒固定松動(dòng)、擋風(fēng)板和線棒之間存在相對(duì)運(yùn)動(dòng)的累積效應(yīng)是造成線棒磨損的主要原因,因此,加強(qiáng)槽內(nèi)和端部固定是預(yù)防定子線棒故障的重要措施之一。
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