毛進(jìn)學(xué)
(中航工業(yè)江蘇力源金河鑄造有限公司,江蘇 如皋 226511)
HY77是某公司HY系列柱塞泵殼體中尺寸和批量最大的一個(gè)品種,其殼體1#砂芯結(jié)構(gòu)及尺寸如圖1所示,在設(shè)計(jì)該殼體1#砂芯分型工藝時(shí),針對(duì)之前該系列其他幾種殼體砂芯在生產(chǎn)過(guò)程中存在的射不實(shí)、手工取活塊及抽芯塊費(fèi)時(shí)費(fèi)勁等問(wèn)題,轉(zhuǎn)變?cè)O(shè)計(jì)思路,優(yōu)化分型工藝方案,徹底解決了以上問(wèn)題,取得了令人十分滿意的效果。
圖1 HY77殼體1#砂芯結(jié)構(gòu)示意圖
最初開(kāi)發(fā)的HY系列幾種柱塞泵殼體尺寸和批量都比較小,客戶要求盡可能降低模具成本,故熱芯盒設(shè)計(jì)成1#芯/盒和2#+3#芯/盒各1付。原殼體1#砂芯工藝都是按照?qǐng)D1中1處對(duì)稱線徑向分型,2#、3#芯腰型槽定位芯座由兩個(gè)活塊來(lái)形成,砂芯中空部分由抽心塊形成;主射砂孔設(shè)置在小圓柱頂部,為了使得制成的砂芯具有良好的致密度,又在大圓柱上部左右兩側(cè)增加了輔助射砂通道。按此工藝制成熱芯盒在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題(如圖2a所示):①射砂口有3個(gè),導(dǎo)致覆膜砂的用量增多,造成覆膜砂的浪費(fèi);②兩個(gè)活塊部位成型后時(shí)有射不實(shí)現(xiàn)象;③成型后兩個(gè)活塊及抽心塊要從砂芯中手工取出比較費(fèi)時(shí)費(fèi)勁,影響工作效率,有時(shí)還造成砂芯斷裂報(bào)廢;④成型后需要將型芯表面多余的射砂通道去除,修芯時(shí)間長(zhǎng),效率低;⑤射不實(shí)部位需要人工修補(bǔ),無(wú)法保證腰型槽定位芯座尺寸精度,同時(shí)也無(wú)法保證砂芯表面的光滑、平整度,導(dǎo)致鑄件內(nèi)腔流道的清潔度差。
圖2 殼體1#砂芯工藝改進(jìn)前后質(zhì)量對(duì)比
針對(duì)以往存在的問(wèn)題,結(jié)合HY77殼體開(kāi)發(fā)信息,確定1#砂芯新工藝分型面為垂直于柱塞泵殼體型腔軸線的分型方案(圖1中2處所示),這樣把1#芯分由兩部分組成:一個(gè)是新1#芯,一個(gè)是4#芯(尺寸為 φ100/φ50×125(mm)),熱芯盒設(shè)計(jì)成新1#芯/盒和2#+3#+4#芯/盒還是各1付,也沒(méi)增加模具成本。新工藝制成的新1#砂芯在保證順利脫模的同時(shí),將原兩個(gè)腰形槽定位芯座的活塊和抽心塊改為固定結(jié)構(gòu)的形式,不用手工拿取,保證了腰形槽定位尺寸精度,減少制芯操作工序;分型面處的射砂通道耗砂量少,砂芯表面光滑致密(如圖2b所示),后續(xù)修整的工作量小,提高了制芯效率。
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