孫麗梅
(上海電力學(xué)院能源與環(huán)境工程學(xué)院,上海 200090)
在選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)的技術(shù)改造過程中,為了降低煤泥水濃度,實(shí)現(xiàn)洗水平衡,減少煤泥水排放,選煤廠采取的改造措施主要有以下幾個(gè)方面:①通過改造選煤工藝,降低煤泥水濃度;②通過改造煤泥水處理工藝流程,實(shí)現(xiàn)降低煤泥水濃度;③通過改造粗煤泥回收系統(tǒng),降低煤泥水濃度;④采用先進(jìn)的脫水技術(shù)和先進(jìn)的高效的脫水設(shè)備。
下面通過一些選煤廠的具體改造實(shí)例,闡述和展現(xiàn)我國選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)改造的模式和效果。
通過改造選煤工藝,實(shí)現(xiàn)改善煤泥水處理系統(tǒng)效果的選煤廠,如老屋基選煤廠。
老屋基選煤廠是一座群礦型選煤廠,設(shè)計(jì)能力為180萬t/a,采用主再選跳汰,煤泥水經(jīng)濃縮后浮選的工藝流程。原煤在進(jìn)入跳汰機(jī)以前,經(jīng)過破碎機(jī)預(yù)先破碎,因而產(chǎn)生的次生煤泥量達(dá)到3.05%,并且矸石泥化嚴(yán)重,加重了煤泥水處理系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。45 m3濃縮機(jī)的溢流濃度一般在250 g/L左右,加入凈水劑后也失去了對(duì)煤泥水的澄清作用,導(dǎo)致濃縮機(jī)壓靶子故障,不得不停車將煤泥水放入沉淀池,再將煤泥挖出。為了解決煤泥水濃度過高的問題,提高精煤質(zhì)量,1998年該廠對(duì)選煤工藝進(jìn)行了改造。
1)技術(shù)改造:工藝流程由主再跳汰選-煤泥浮選改為重介質(zhì)旋流器分選-煤泥浮選。用高效的重介旋流器代替了跳汰機(jī),將錘式破碎機(jī)改為MMD-500型破碎機(jī)。具體改造情況見工藝流程圖1。
2)改造效果:①破碎機(jī)的更新,使次生煤泥量減少了。②采用重介旋流器以后,中煤和矸石中的煤泥含量閉采用跳汰機(jī)時(shí)增加了,中煤和矸石的灰分也提高了,分選效果得到改善。③在重介系統(tǒng)中增加了弧形篩和脫介篩(篩縫0.3 mm),去掉斗子撈坑,煤泥水直接進(jìn)入角錐沉淀池,角錐沉淀池入料中的粗煤泥含量比原工藝流程減少了。所以,經(jīng)過改造后,減少了進(jìn)入45 m濃縮池的煤泥量,尤其是粗煤泥量,減輕了濃縮機(jī)的負(fù)荷。煤泥水中加入凈水劑后,一般40 s就澄清了,并且藥劑用量為9.5 g/L;濃縮機(jī)溢流濃度由250 g/L降到了12 g/L左右,再也沒有發(fā)生濃縮機(jī)壓靶子事故。從而改善了分選效果,提高了精煤產(chǎn)率,降低了對(duì)環(huán)境的污染,僅1年就全部收回了改造系統(tǒng)所投入的資金。
圖1 老屋基選煤廠改造前后選煤工藝流程圖
通過改造煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程,降低煤泥水濃度的選煤廠很多,具有代表性的選煤廠,如盤江選煤廠。
盤北選煤廠是1998年7月投產(chǎn)的年設(shè)計(jì)能力為240萬t的大型礦區(qū)型選煤廠。工藝流程為跳汰粗選、重介質(zhì)旋流器精選、煤泥浮選的聯(lián)合流程。生產(chǎn)中煤泥水處理能力嚴(yán)重不足,致使洗水濃度高達(dá)350 g/L,精煤灰分嚴(yán)重超標(biāo),浮選效果極差,浮精產(chǎn)率低,濃縮機(jī)壓耙的事故經(jīng)常發(fā)生,生產(chǎn)無法正常進(jìn)行。因此,不得不利用事故沉淀池及外排的方法組織生產(chǎn)。煤泥水的外排嚴(yán)重污染了環(huán)境。為解決上述問題,選煤廠對(duì)煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行了如下幾個(gè)方面的改造。
1)改閉路循環(huán)為開路循環(huán)。原流程的精煤篩下水通過水力分級(jí)設(shè)備后,其底流通過煤泥篩回收,煤泥篩篩下水返回水力分級(jí)設(shè)備,如圖2所示。為了避免跑粗,煤泥篩和旋流篩的篩板條縫由原0.5 mm改為0.4 mm。
2)水介質(zhì)旋流器降低煤泥篩灰分。原設(shè)計(jì)流程是粗煤泥通過旋流篩和煤泥篩回收后,與跳汰機(jī)分選后的粗精煤混合一道進(jìn)入重介系統(tǒng)再分選。實(shí)踐證明,這種方法易造成重介分選工藝懸浮液中非磁性物含量增多,不易控制懸浮液的穩(wěn)定性,降低了脫介篩的脫介效果,介耗增加,如不經(jīng)重介旋流器分選進(jìn)入最終產(chǎn)品,灰分高(12.5%),會(huì)污染最終精煤。為此,在原流程旋流篩前增加了兩臺(tái)Φ500 mm的水介質(zhì)旋流器分選粗煤泥,旋流器底流通過高頻篩回收后進(jìn)入混煤系統(tǒng)。經(jīng)離心機(jī)脫水后,可直接進(jìn)入最終精煤產(chǎn)品。增加水介質(zhì)旋流器前后煤泥篩篩上物灰分比較見表1。
圖2 原工藝流程圖
表1煤泥篩篩上物灰分比較表
時(shí)間123456增加前127132128142126119
3)煤泥水直接浮選工藝流程的優(yōu)化。原設(shè)計(jì)浮選工藝流程為直接浮選、半直接浮選、濃縮浮選三者任意調(diào)整選用,實(shí)踐證明直接浮選效果最佳。采用直接浮選,原有煤泥濃縮機(jī)改為尾礦濃縮機(jī)后,增加了尾礦水的處理能力。直接浮選工藝流程的采用,使跳汰系統(tǒng)、重介系統(tǒng)與浮選系統(tǒng)同步生產(chǎn)。
4)集中水倉煤泥水的處理。改壓濾系統(tǒng)濾液和沖洗濾布及清掃用水進(jìn)入沉淀池后再返回生產(chǎn)系統(tǒng)。把進(jìn)入中煤篩回收改為進(jìn)入圓錐沉淀池,沉淀后進(jìn)入粗煤泥系統(tǒng)處理。
5)采用了3臺(tái)GXN-20型高效濃縮機(jī)替換了原3臺(tái)濃縮機(jī)。
6)過濾系統(tǒng)的改造。在原2臺(tái)GPY-200過濾機(jī)的基礎(chǔ)上,又安裝了一臺(tái)GP-200過濾機(jī),增加了浮選的通過量,保證了直接浮選工藝流程的實(shí)現(xiàn),降低了精煤水分。
改造后的工藝流程見圖3。
通過對(duì)煤泥水處理工藝的調(diào)整和改造,完善了煤泥水處理工藝系統(tǒng),降低了精煤灰分和水分,實(shí)現(xiàn)了清水洗煤,洗水濃度由原來的350 g/L降到10 g/L以下,清水消耗為0.1 m3/t原煤,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
圖3 改造后的工藝流程圖
近年來,隨著冶金高爐噴吹優(yōu)質(zhì)無煙煤技術(shù)的快速發(fā)展,無煙煤洗精煤需求量大幅度增長(zhǎng)。隨著入選粒度下限降低,致使煤泥水系統(tǒng)能力不足,嚴(yán)重制約洗精煤的增產(chǎn),為了解決煤泥水存在的問題,對(duì)煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行了改造。主要有:
1)細(xì)煤泥回收系統(tǒng)改造,在原真空過濾機(jī)的位置增設(shè)加壓過濾機(jī)。
2)增加了浮選工藝。無煙煤選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)在不斷的完善,趨向于使用煉焦煤選煤廠的煤泥水處理系統(tǒng)工藝。使用加壓過濾機(jī),增設(shè)浮選作業(yè)。從而得出無煙煤選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)的模式(圖4)。
圖4 煤泥水處理系統(tǒng)
通過上述模式處理,實(shí)現(xiàn)煤泥水綜合回收,實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。既保證循環(huán)水滿足洗選要求,又可達(dá)到煤泥水不外排,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益雙贏。
在選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)改造實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合理論技術(shù)對(duì)原煤中煤泥含量增加、煤泥水原則流程和浮選流程的適應(yīng)條件進(jìn)行討論與分析。
原煤中煤泥含量增加的原因,主要有以下兩個(gè)方面:
1)原煤煤質(zhì)的變化。許多選煤廠由于現(xiàn)在處理的原煤煤質(zhì)與原設(shè)計(jì)生產(chǎn)的原煤煤質(zhì)有所不同,尤其是礦區(qū)型(中央)選煤廠這種現(xiàn)象更加明顯。
2)采煤方法的變化。隨著機(jī)械化采煤程度的不斷提高,原煤中煤泥含量逐漸提高,如田莊選煤廠入選原煤中,煤泥含量比原設(shè)計(jì)增加10個(gè)百分點(diǎn)以上。
選煤過程是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,引起選煤廠循環(huán)水濃度升高的原因,既有原煤煤質(zhì)方面的原因,也有選煤工藝流程本身的原因??偨Y(jié)起來,主要有以下幾個(gè)方面:
1)煤質(zhì)的變化,粒度組成的變化:原煤中煤泥含量增加,尤其是細(xì)泥含量的增加,另外還有泥化現(xiàn)象。
2)分選工藝系統(tǒng):一是帶有預(yù)先篩分作業(yè)的選煤工藝,篩分效果不好,致使塊煤分選系統(tǒng)的循環(huán)水濃度偏高;二是分級(jí)效果差,沉降作業(yè)面積不足,導(dǎo)致循環(huán)水濃度偏高;三是浮選效果不佳;四是脫水作業(yè)的配置;還有就是煤泥水處理工藝流程的完善程度。
3)分級(jí)、濃縮、脫水及浮選設(shè)備的選擇:尤其是浮選產(chǎn)品脫水設(shè)備,它是影響循環(huán)水濃度的重要因素之一。
4)生產(chǎn)管理:尤其是煤泥水處理作業(yè)的生產(chǎn)管理,如過濾機(jī)操作不善、濃縮機(jī)跑粗等,都會(huì)增加循環(huán)水濃度。
5)絮凝劑的合理應(yīng)用。
國內(nèi)外常用的煤泥水處理系統(tǒng),概括起來有三種原則流程:濃縮浮選、直接浮選、半直接浮選流程。三種工藝流程各有所長(zhǎng),如上所述。我國使用直接浮選工藝流程的選煤廠越來越多,許多老選煤廠在煤泥水系統(tǒng)改造中,采用直接浮選來代替濃縮浮選。通過實(shí)踐證明,濃縮浮選適應(yīng)于煤質(zhì)變化大而頻繁、細(xì)泥含量少、煤泥不易泥化的選煤廠。
直接浮選流程,是指全部煤泥水,不經(jīng)濃縮機(jī)濃縮,通過緩沖池后,直接進(jìn)行浮選。浮選尾煤進(jìn)濃縮機(jī),在濃縮機(jī)中添加絮凝劑或有足夠的沉淀面積,所得清凈的溢流作循環(huán)水使用。底流用壓濾機(jī)脫水,實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)煤泥水閉路循環(huán)。該流程克服了濃縮浮選的缺點(diǎn)。近年來,在國內(nèi)外得到了廣泛地應(yīng)用。我國新設(shè)計(jì)的煉焦煤選煤廠多采用直接浮選流程。一些老選煤廠如田莊選煤廠、邢臺(tái)選煤廠的煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程,也由濃縮浮選流程改為直接浮選流程,實(shí)現(xiàn)了洗水閉路。該流程的應(yīng)用,關(guān)鍵在于綜合掌握該流程的適應(yīng)條件。該流程適于煤泥含量大,尤其是細(xì)泥含量大的選煤廠,浮選尾煤脫水要使用壓濾設(shè)備。。
半直接浮選流程是介于上述兩者之間的流程,溢流水一部分進(jìn)入濃縮機(jī),一部分直接進(jìn)入浮選作業(yè)。該流程比較靈活,適用于煤質(zhì)變化大的選煤廠,一般在選煤工藝流程中有主再選作業(yè)的選煤廠中考慮。一般主洗撈坑的溢流有較高濃度,直接作為浮選入料,再洗撈坑溢流因煤泥含量少、濃度較低直接作為循環(huán)水使用。該流程目前主要用于濃縮浮選流程的老選煤廠改造,一方面減少了細(xì)泥的惡性集聚,另一方面可保證循環(huán)水正常循環(huán),對(duì)主洗循環(huán)水不產(chǎn)生負(fù)面影響。
在選煤廠的實(shí)際設(shè)計(jì)和技術(shù)改造過程中,采用何種煤泥水處理工藝流程,主要考慮煤質(zhì)的特性、產(chǎn)品要求、設(shè)備狀況、投資和成本等因素。通過上述分析看到,每種流程各有其長(zhǎng),在實(shí)際應(yīng)用中,一定要根據(jù)煤質(zhì)變化對(duì)流程進(jìn)行改造,揚(yáng)長(zhǎng)避短,使整個(gè)選煤工藝達(dá)到最佳化,環(huán)境污染最小化,實(shí)現(xiàn)選煤廠最佳經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。
目前,煤泥水處理系統(tǒng)已是各種類型選煤廠的重要工藝組成部分,煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程的完善程度,直接影響選煤工藝流程分選效果的好壞,影響選煤廠的生產(chǎn)效果。它是降低選煤廠生產(chǎn)成本的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。同時(shí),它也是選煤廠實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)的重要作業(yè)環(huán)節(jié)。完善煤泥水處理系統(tǒng),是選煤廠實(shí)現(xiàn)洗水平衡、煤泥水閉路循環(huán)的重要措施之一,減少環(huán)境污染的必要手段。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)境保護(hù)要求的提高,今后選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)的改造和工藝流程與設(shè)備的研究,將會(huì)越來越得到選煤行業(yè)的重視。
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