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在供水管網(wǎng)逐年老化、水網(wǎng)損耗不斷增加、運行維護成本逐年增加的情況下,河南油田水電廠雙河供水車間不斷強化精細(xì)管理,優(yōu)化管理模式,創(chuàng)新實施了以“分區(qū)、分段、分季、分井、分時、分級、分類、分人”為主要內(nèi)容的“八分”管理,不但有效解決了供水生產(chǎn)運行過程中的網(wǎng)損和單耗問題,而且營造了全員積極參與成本管理的良好氛圍,實現(xiàn)了“安全生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)供水、節(jié)能降耗、降本減費”的目標(biāo)。在最近召開的集團公司全員成本目標(biāo)管理研討會上,該車間作了典型發(fā)言。
河南油田雙河供水車間承擔(dān)著河南油田雙江地區(qū)原油生產(chǎn)、居民生活用水的供給任務(wù),是一個集水質(zhì)處理、水量供給和設(shè)備維護于一體的綜合性車間,供水管線散布桐柏、泌陽、唐河3縣7鄉(xiāng)近30個自然村。由于該車間管轄的供水管網(wǎng)建設(shè)年代長、供水范圍大,管線穿孔次數(shù)過多、停水補漏時間過長、停水面積較大、水壓與用戶端需求不匹配等問題一直影響經(jīng)濟運行水平。
為解決這些問題,該車間按照精細(xì)管理要求,細(xì)分管理流程,探索實施了以“細(xì)分用水單元,實行分區(qū)管理,降低區(qū)域損失;細(xì)分供水管網(wǎng),實行分段管理,減少管網(wǎng)漏損;細(xì)分供水方式,實行分季管理,降低藥品損耗;細(xì)分生產(chǎn)管井,實行分井管理,降低產(chǎn)水能耗;細(xì)分供水壓力,實行分時管理,降低產(chǎn)水能耗;細(xì)分計量儀表,實行分類管理,降低水量損耗;細(xì)分班組業(yè)務(wù),實行分班管理,人人降本減費;細(xì)分基本功訓(xùn)練,實行分人管理,技能效率雙提升”為內(nèi)容的“八分”管理法,有效轉(zhuǎn)變了過去那種“頭疼醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的粗放式管理模式,在滿足不同區(qū)域、不同用戶對水質(zhì)、水量、水壓需求的同時,最大限度地降低了能耗、網(wǎng)損、單耗和成本,提升了車間的管理水平。今年前8個月,該車間供水自用損失率同比下降1.45%;產(chǎn)水電耗為每立方米0.39千瓦時,同比下降0.03千瓦時;單位變動成本為每立方米0.85元,同比下降0.04元。
生活用水單元實行分區(qū)管理,降低區(qū)域損失。該車間細(xì)分生活用水單元,通過綜合分析各小區(qū)近年來的水量、水壓情況,并按照時間繪制供水圖表,準(zhǔn)確掌握了各小區(qū)的用水量和水壓情況。在此基礎(chǔ)上,在各個小區(qū)的臨界點處加裝分?jǐn)嚅y門,實現(xiàn)了各個小區(qū)的分區(qū)管理,降低了故障狀態(tài)下?lián)屝扌顾畵p失。將供水區(qū)域有效分割后,該車間便可根據(jù)居民區(qū)的地理情況和用水情況,合理調(diào)配區(qū)域水壓,減少水泵電機做功,實現(xiàn)節(jié)能降耗。通過實行分區(qū)管理,今年前8個月區(qū)域網(wǎng)損量同比減少3.2萬立方米。
生產(chǎn)供水管網(wǎng)實行分段管理,減少管網(wǎng)漏損。該車間所轄生產(chǎn)管線年代久遠(yuǎn),新老管線錯綜復(fù)雜,一旦某個地方出現(xiàn)管線穿孔,將造成大面積的管網(wǎng)水量損失。對此,他們細(xì)分生產(chǎn)供水管網(wǎng),實行分段管理:一是在供水管線上安裝分?jǐn)嚅y門,實現(xiàn)故障搶修、管線檢修時的及時停水、小范圍停水,避免大面積停水損失;二是在供水管線上逐段安裝壓力表,實現(xiàn)了各段管線壓力的及時監(jiān)控,以快速找出水管網(wǎng)和設(shè)施的泄漏點,減少了進行暗漏普查和管線治理工作次數(shù);三是為管線配備標(biāo)志樁,標(biāo)明管線的走向、埋深、材質(zhì)、管徑大小、使用年限等,實現(xiàn)了管線的顯性管理,一旦發(fā)現(xiàn)地面有漏水痕跡,就能及時維修漏水管線,降低水量損失;四是按工藝流程實施集水管線、配水管線和小區(qū)支管線分段管理。通過分段管理,今年前8個月生產(chǎn)管網(wǎng)損失同比降低3.26萬立方米。
生產(chǎn)方面管井實行分井管理,降低產(chǎn)水能耗。車間現(xiàn)有管井19口,這些管井由于建井時間、地層位置、下泵深度、所選泵型不同,造成管網(wǎng)壓力不均衡、管井汲取能耗不同,成為車間的“能耗大戶”。對此,該車間對水源井實施了“一井一案”的分井管理措施,將高耗井與低耗井分開管理,盡可能多地啟用低能耗水源井,提高泵效,減少水井能耗。根據(jù)水層、水源蓄水能力,調(diào)整機井功耗,降低供水單耗。這些措施,使水源井用電單耗同比降低了0.012千瓦時/立方米,今年前8個月同比節(jié)約電量21萬千瓦時,節(jié)約電費10.98萬元。
生活供水壓力實行分時管理,降低產(chǎn)水能耗。由于居民用水在一天各個時間段的水量不同,導(dǎo)致用水低峰期會出現(xiàn)供水壓力過高、水廠耗能過高的問題,用戶端的管線、閥門、儀表易發(fā)生損壞。對此,該車間分早上、上午、下午三個時段,利用多時段時間控制器,配合時間繼電器和模擬信號發(fā)生器來實現(xiàn)水廠分時段變壓供水,使雙河水廠的供水單耗同比下降0.018千瓦時/立方米,同比節(jié)約用電量6.84萬千瓦時,管網(wǎng)穿
孔次數(shù)同比下降了10次。該項目獲得了國家專利。
班組管理實行分類管理,實現(xiàn)全員降本。該車間共有9個生產(chǎn)班組,有維修類、運行類和網(wǎng)損類班組,生產(chǎn)經(jīng)營各有特色。為加強班組管理,有效控制成本,車間在班組月度評比活動中提高了“班組成本分析、挖潛增效、節(jié)能降耗”的權(quán)重,增加了節(jié)能降耗、降本減費等項目的加分內(nèi)容,在車間班組中營造了“比學(xué)趕幫超”全員降本的良好氛圍。加氯化驗班針對藥品消耗較多的情況,積極開展QC活動,完成了“減少二氧化氯發(fā)生次數(shù)”項目,因成效顯著,獲得國家級QC一等獎,年創(chuàng)經(jīng)濟效益8.22萬元。