傅英暉 李忠春 楊艷娟
太原鐵路局湖東車輛段柳村運用車間 066000
鐵路C80型系列貨車管系快裝接頭處漏泄故障的分析與對策
傅英暉 李忠春 楊艷娟
太原鐵路局湖東車輛段柳村運用車間 066000
針對鐵路C80系列貨車管系快裝接頭處發(fā)生的漏泄故障,從快裝接頭結(jié)構(gòu)本身原因、O型膠墊材質(zhì)不過關(guān)、制造工藝質(zhì)量不達標、安裝維修質(zhì)量不過關(guān)等方面進行了分析,提出了廠家嚴格落實制造工藝,規(guī)范焊裝吊卡,維修部門對發(fā)生漏泄故障的快裝接頭進行全分解、對管系不平直超過規(guī)定值要進行調(diào)校、嚴禁使用四氯乙氟帶纏繞替代密封圈、用專用的扳手對快裝管接頭進行緊固、漏泄的快裝管接頭處理后一定要重新做好試風(fēng)漏泄試驗等對策。
C80;快裝接頭;漏泄;原因;對策
鐵路C80型系列貨車作為大秦線運煤專用貨車,該車結(jié)構(gòu)能滿足2萬噸高速重載要求,從2004年投入運行至今,為大秦線年年遞增的煤炭運輸提供了保證,但同時一些問題也逐漸暴露出來,如制動系統(tǒng)管系快裝接頭漏泄故障,在一定程度上已構(gòu)成了行車安全隱患。
圖2彎頭三通快裝接頭位置
湖東車輛段柳村運用車間位于大秦鐵路運煤專用線的東端,2009年共檢修C80系列貨車14745列2108936輛,全年共處理制動管系快裝接頭處漏泄故障818件,其中以主管直通快裝接頭(DN32)(見圖1)和彎頭三通快裝接頭(DN32*25*32)(見圖2)處的漏泄故障最為突出。主管直通快裝接頭處發(fā)生漏泄故障509件,占總快裝接頭漏泄故障的62.2%,其中處理不當纏繞四氯乙氟帶或其他異物的156件,占30.6%;彎頭三通快裝接頭處發(fā)生漏泄故障127件,占總快裝接頭漏泄故障的15. 5%。2009年柳村運用車間快裝接頭故障統(tǒng)計情況見表1。
2.1 快裝接頭結(jié)構(gòu)本身原因
由于大秦線線路復(fù)雜,彎道、坡道較多,車輛運行上下顛簸嚴重,再加上高頻往返長時間幾乎不間斷運輸,造成制動管系各管吊卡子螺母、螺栓松動甚至丟失,使管系失穩(wěn),最終造成管系快裝接頭在自身重力作用下振動、甚至顫動,致使快裝接頭與管系間搭接量不足,使連接處逐漸失去密封效果,產(chǎn)生漏泄問題。
2.2 快裝接頭“○”形膠墊材質(zhì)不過關(guān)
由于個別車輛快裝接頭所使用的“○”形膠墊材質(zhì)不過關(guān),對于低溫條件的適應(yīng)性差,容易造成膠墊的硬化、變形,甚至破損,起不到密封作用,造成快裝接頭漏泄,此類故障1年中共處理了246件,占處理快裝接頭故障的30%。
2.3 制造工藝質(zhì)量不達標
制動管系主管、支管、連通管的吊卡焊裝不規(guī)范,超過“空氣管路與接頭之間的連接平行度不得大于3°”的規(guī)定要求,導(dǎo)致主管、支管、連通管等連接處不對應(yīng),造成管系捌勁,受力不均,也容易造成快裝接頭漏泄。此類故障在1年中共處理了98件,占處理快裝接頭故障的12%。
2.4 安裝維修質(zhì)量不過關(guān)
2.4.1 在進行快裝接頭安裝過程中,維修人員沒有嚴格地執(zhí)行快裝接頭安裝工藝要求,前后緊固時用力不均,造成一頭松、一頭緊,使管路從快裝接頭竄出移位,致使接合量達不到2m m~6m m的間隙要求,進而破壞了管路的密封狀態(tài),最終產(chǎn)生漏泄。
2.4.2 快裝接頭安裝時不采用專用的力矩扳手,用普通扳手直接緊固死,力矩值遠超過規(guī)定緊固力矩(見表2),造成“○”形膠墊變形,接頭漏風(fēng)。此類故障在1年中處理了157件,占處理快裝接頭故障的19.2%。
2.4.3 管系使用快裝接頭替代傳統(tǒng)的法蘭接頭,對于此新技術(shù)的應(yīng)用,運裝貨車[2004]10號“壓緊式快裝管接頭裝車技術(shù)條件”明確規(guī)定了“安裝前,空氣管路應(yīng)去除油污、銹蝕?!辈糠謾z修人員沒有深刻理解此技術(shù)要求,采用傳統(tǒng)纏繞四氯乙氟帶纏繞后緊固處理,而“四氯乙氟”為油脂類,這與空氣管路對油污的要求相違背,雖然能夠暫時消除漏泄故障,但過一段時間后,還會在相同位置發(fā)生漏泄,而且漏泄量會更大。
表2 快裝接頭緊固力矩對照表
表12009 年柳村運用車間快裝接頭故障統(tǒng)計統(tǒng)計 (單位:件)
3.1 車輛生產(chǎn)廠家要嚴格落實制造工藝,規(guī)范焊裝制動管系主管、支管、連通管的吊卡,認真落實“空氣管路與接頭之間的連接平行度不得大于3°”的規(guī)定要求,最大限度地降低主管、支管、連通管等連接處不對應(yīng),消除管系捌勁,受力不均,
3.2 運用部門對于發(fā)生漏泄故障的快裝接頭進行全分解,分解后,要確認連接的管系是否平直,確認好后方準連接緊固,否則扣車調(diào)校。
3.3 凡是密封圈損壞的一律更換,嚴禁使用四氯乙氟帶或棉布等其他物品纏繞替代密封圈。
3.4 維修時用專用的扳手對快裝管接頭進行緊固,緊固力度一定要符合規(guī)定要求,嚴禁擰死。
3.5 快裝管接頭緊固后,臨近的管吊卡子一定要仔細檢查,并緊固到位。
3.6 做好故障處理后的檢查確認工作。漏泄的快裝管接頭處理后一定要重新做好試風(fēng)漏泄試驗,做好漏泄的復(fù)查工作。
傅英暉:大學(xué)本科 工程師 研究方向:鐵道車輛;
李忠春:大學(xué)本科 工程師 研究方向:鐵道車輛;
楊艷娟;大學(xué)本科 工程師 研究方向:鐵道車輛。