濟南鋼鐵集團有限公司能源動力廠 生軍濤 商文卿
干式煤氣柜密封油油質(zhì)在線改善技術(shù)的探索與應(yīng)用
濟南鋼鐵集團有限公司能源動力廠 生軍濤 商文卿
鋼鐵企業(yè)利用稀油密封干式煤氣柜儲存焦爐煤氣時,受焦爐煤氣凈化工藝和組分的影響,普遍遇到密封油技術(shù)性能下降較快、使用壽命較短且影響氣柜安全運行的問題,文章針對影響密封油技術(shù)性能指標變化的原因做了分析,并在生產(chǎn)工藝不變的條件下,利用在線改質(zhì)技術(shù),完成了對密封油技術(shù)性能的改善,為稀油密封氣柜探索出了一條無需停產(chǎn)就可改善在用密封油性能指標的有效途徑。
稀油密封干式煤氣柜 密封油 改質(zhì)
稀油密封干式煤氣柜具有儲存壓力高、升降速度快等優(yōu)點,因此,被鋼鐵企業(yè)廣泛用于儲存生產(chǎn)冶煉過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)煤氣。2007年9月份,我廠的3#16.5萬m3稀油密封干式煤氣柜建成投運,主要用于儲存焦爐煤氣,為燃氣-蒸汽聯(lián)合發(fā)電機組提供穩(wěn)定的煤氣供應(yīng)。該煤氣柜運行半年多后,因焦爐煤氣中的部分組分使密封油的技術(shù)性能明顯下降,制約著氣柜的安全運行,為改善恢復(fù)氣柜密封油的技術(shù)性能,我們積極探索,采用了一種新型材料——改質(zhì)劑,在實驗室對在用密封油改質(zhì)試驗成功的基礎(chǔ)上,將該技術(shù)應(yīng)用到在線運行的煤氣柜中,收到了預(yù)期效果,為氣柜找到了一條無需停產(chǎn)就可改善在用密封油性能指標的有效途徑,改變了過去氣柜只有停產(chǎn)才能更換密封油的傳統(tǒng)方式,有效避免了因氣柜更換密封油而停產(chǎn)對穩(wěn)定供應(yīng)煤氣的影響。
2008年3月份,我廠的3#16.5萬m3干式煤氣柜出現(xiàn)了活塞密封油油位偏低的現(xiàn)象,并且單臺油泵每天的啟動時間也越來越長,油泵平均啟動時間達12 h以上,個別油泵的啟動時間已長達16 h以上,針對此異常情況,我們結(jié)合觀察到的密封油表面變化現(xiàn)象,分析認為密封油的技術(shù)指標可能發(fā)生了改變。為此,我們委托廠家對氣柜密封油的技術(shù)指標進行了化驗分析?;灲Y(jié)果見表1。
表1 氣柜密封油化驗結(jié)果
化驗數(shù)據(jù)顯示 3#柜密封油的技術(shù)性能發(fā)生了改變,密封油的運動粘度和閃點下降,液相銹蝕指標出現(xiàn)重銹不合格項,其它性能數(shù)據(jù)尚可。
針對在用密封油所表現(xiàn)出的特性,我們與廠家共同在實驗室首先進行了實沸點蒸餾,將350 ℃以前的餾分即非潤滑油組分按兩個餾分(汽油餾分合柴油餾分),分離出來,并分別對兩個餾分進行了烴組成分析,試驗結(jié)果見表2。
表2 兩個餾分試驗結(jié)果
由表2試驗結(jié)果可以看出,從餾分范圍來看,HK~180 ℃屬汽油餾分,但密度(0.873 2 g/cm3)明顯大于正常汽油餾分的密度值(汽油0.73 g/cm3),原因是該餾分70%以上是芳烴類物質(zhì)(苯密度:0.878 6 g/cm3、萘密度:0.962 5 g/cm3,蒽密度:1.283 0 g/cm3)。
在用密封油中含量高達26.63%的餾分屬柴油餾分范圍,烴組成分析間接說明該物質(zhì)主要是碳數(shù)在12~20之間的單體烴物質(zhì),密度值(0.9121)也是高于柴油餾分的密度值(柴油密度:0.85,g/cm3),結(jié)合焦爐煤氣凈化工藝和成分組成,基本斷定此餾分不是密封油中的組分,而是洗萘液、煤焦油等物質(zhì)。
密封油運動粘度和閃點下降原因分析:焦爐煤氣中含有大量的輕質(zhì)可溶解于密封油中的輕質(zhì)組分,在進行組成分析時發(fā)現(xiàn)輕質(zhì)組分即350 ℃不是潤滑油中組分,他們是后來混入到密封油的物質(zhì),如煤焦油輕組分,它的組成為:170 ℃前的餾分為輕油;170~210 ℃的餾分主要為酚油;210~230 ℃的餾分主要為萘油;230~300 ℃的餾分主要為洗油;280~360 ℃的餾分主要為一蒽油;二蒽油餾分初餾點為310 ℃,餾出50%時為400 ℃。另外由光譜分析結(jié)果可以確定輕質(zhì)組分中有甲苯、二甲苯等物質(zhì),同時還有柴油組分。可以斷定這些物質(zhì)是經(jīng)煤氣帶入氣柜并溶解于密封油中的,由于這些輕質(zhì)物質(zhì)的運動粘度遠小于密封油的粘度值,而閃點也低于100 ℃,因此13%的輕質(zhì)物質(zhì)溶解到在用密封油中是造成粘度和閃點下降的直接原因。
密封油產(chǎn)生重銹的原因分析:潤滑油的防銹性能主要依賴于防銹添加劑起作用,其作用機理是防銹劑在金屬表面由于極性偶極子與金屬表面發(fā)生靜電吸引產(chǎn)生物理作用,有些防銹劑極性集團還會與金屬表面起化學反應(yīng),形成化學吸附。這些吸附層起著防止空氣中的氧分子和水分子及酸性物質(zhì)侵蝕金屬表面的作用,從而達到防銹效果。潤滑油隨著使用時間的延長,防銹劑則逐漸反應(yīng)消耗掉,或者油中混入了一定量極強的腐蝕性物質(zhì)后會使?jié)櫥蛦适Х冷P功能。由焦爐煤氣的組成及密封油硫含量測試可以看出,3#煤氣柜密封油中的硫含量達到0.3%,從中和值結(jié)果判斷,硫元素主要以含硫化合物的狀態(tài)存在于油中,具有腐蝕性的硫化物是導(dǎo)致在用密封油喪失防銹功能的主要原因之一。
化驗數(shù)據(jù)說明 3#焦爐煤氣柜的密封油已進入衰敗期,如果繼續(xù)使用該密封油,隨污染物的持續(xù)進入其油水分離速度會逐漸變慢,油品將帶水循環(huán)運行,冬季可能出現(xiàn)柜壁掛冰,嚴重時會導(dǎo)致活塞帆布掛壁撕裂;由于密封油已喪失防銹性能,對金屬無保護作用,柜內(nèi)油路系統(tǒng)及活塞彈簧等長期接觸油水混合物,將導(dǎo)致活塞彈簧等部件生銹、卡死甚至斷裂,而銹蝕后產(chǎn)生的極性物質(zhì)又進一步促使油水分離性能的下降,從而造成惡性循環(huán),加快在用密封油的性能變質(zhì)的速度,縮短氣柜大修周期及油品的使用壽命。
密封油技術(shù)性能的下降還會造成煤氣泄漏,嚴重制約著氣柜的安全運行。
根據(jù)3#16.5萬m3煤氣柜在用密封油的現(xiàn)狀,我們與廠家共同在實驗室對HCOI復(fù)合改質(zhì)劑進行了一系列篩選及優(yōu)化試驗,最后確定了氣柜在用密封油改質(zhì)劑的體系組成。改質(zhì)劑作用機理主要是通過添加高分子化合物以及中和腐蝕性物質(zhì)的功能劑,再輔以適量的增粘抗乳、防銹、絮凝、助溶等添加劑,使其與密封油能夠分散互溶,達到改善密封油性能、滿足繼續(xù)使用的要求。改質(zhì)前后3#柜密封油性能見表3。
表3 改質(zhì)前后密封油性能
試驗數(shù)據(jù)表明,密封油添加改質(zhì)劑后較好的改善了油品性能,恢復(fù)并增強了在用油的防銹防腐蝕能力,適當提高了運動粘度,當加入 23%的改質(zhì)劑時,在用油粘度可達到新油標準。改質(zhì)后的密封油能較好的改善密封性,有效減少油泵的啟動時間,冬季仍具有良好的流動性,避免油品帶水運行,能夠充分發(fā)揮油品對金屬部件的保護作用,滿足氣柜安全長周期運行。
在實驗室對在用密封油改質(zhì)試驗成功的基礎(chǔ)上,隨后將該技術(shù)應(yīng)用到在線運行的3#16.5萬m3焦爐煤氣柜中,改質(zhì)劑具有較好的流動性,與在用的密封油具有很好的互溶性。改質(zhì)劑桶裝或汽車槽車運至氣柜現(xiàn)場,直接加入到氣柜油水分離器的油箱內(nèi),然后經(jīng)油泵自行循環(huán)約20~30 d后即達到了改質(zhì)效果。改質(zhì)過程無需增加儀器設(shè)備,不產(chǎn)生污染,無油品損失。
根據(jù)改質(zhì)前3#16.5萬m3煤氣柜密封油的化驗結(jié)果,每半年就需更換一次密封油,每更換一次約需資金:120 t×10 000元/t=120萬元,一年共需240萬元;采用改質(zhì)劑對3#柜的密封油進行改質(zhì),約需73.4萬元,而且改質(zhì)時還不影響氣柜的生產(chǎn)運行。年節(jié)約的密封油費用為:240萬元;另外,年可節(jié)省補充密封油20 t以上,費用為:20 t×10 000元/t=20萬元;密封油改質(zhì)后對氣柜的金屬零部件有防銹蝕作用,降低了檢修費用。效益為:
240萬元+20萬元-73.4萬元=186.6萬元。
改質(zhì)劑在3#16.5萬m3干式煤氣柜的成功應(yīng)用,不但為稀油密封干式煤氣柜找到了一條無需停產(chǎn)就可改善在用密封油性能指標的有效途徑,而且為氣柜的安全運行提供了保障,同時為保證焦爐煤氣管網(wǎng)的穩(wěn)定運行及發(fā)電用焦爐煤氣的穩(wěn)定供應(yīng),發(fā)揮了不可估量的作用,具有一定的推廣價值。
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