汪火良 丁恒敏 羅 文 王永振 武智猛
(昆明理工大學(xué),云南650093)
盤體主要用于水泥等粉體的碾磨,其上下平面及內(nèi)腔均需承受高壓,因此要求該鑄件組織致密,盡量減少縮孔、縮松、氣孔、夾渣等鑄造缺陷。在實現(xiàn)鑄件質(zhì)量控制方面,縮松和縮孔又是最為重要的內(nèi)容[1]。然而對于盤體這類復(fù)雜的鑄件,傳統(tǒng)的工藝制定模式主要還是依靠工程技術(shù)人員的經(jīng)驗,通過反復(fù)修改鑄件的結(jié)構(gòu)和鑄造工藝方案以滿足最終的質(zhì)量要求。這種傳統(tǒng)的“經(jīng)驗+實驗”工藝方法,使鑄件研制周期長、成本高,已不能適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的要求[2]。隨著鑄造理論和計算機技術(shù)的發(fā)展,利用計算機對鑄件缺陷的位置及其程度進行預(yù)測已經(jīng)成為了鑄造行業(yè)的前沿課題。利用CAE技術(shù)對鑄造過程中流場、溫度場以及應(yīng)力場進行模擬,可得到不同時刻金屬流態(tài)、溫度分布以及應(yīng)力分布等重要的物理參數(shù),并以此預(yù)測縮孔、縮松等缺陷的產(chǎn)生,實現(xiàn)鑄造工藝的優(yōu)化設(shè)計。在此背景下,本文以商用鑄造模擬軟件ProCAST為工具,對某廠盤體鑄件的充型和凝固過程進行了數(shù)值模擬,并預(yù)測其可能存在的縮孔和縮松缺陷。針對上述缺陷,對該廠的工藝方案進行了相應(yīng)的改進,直到模擬結(jié)果符合工藝要求。其流程如圖1所示。
1.1 物理模型的建立
盤體鑄件屬于大型回轉(zhuǎn)體鑄件,某廠生產(chǎn)的盤體鑄件最大直徑為4 152 mm,高度為1 902 mm,最小壁厚為60 mm。鑄件重49 t,材質(zhì)為ZG35Mn,屬于低合金鋼。
盤體鑄件的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
1.2 網(wǎng)格劃分
將經(jīng)過幾何修整后的物理模型導(dǎo)入MeshCAST,在幾何檢查無誤后進行網(wǎng)格的剖分。剖分網(wǎng)格時,應(yīng)首先采用三角形網(wǎng)格對三維實體的表面進行剖分,要求面網(wǎng)格剖分完成后不存在壞單元和交叉網(wǎng)格。在面網(wǎng)格剖分完成的基礎(chǔ)上對三維實體進行體網(wǎng)格的剖分,選用默認(rèn)的四面體剖分方案,要求體網(wǎng)格剖分完成后不存在壞單元和負(fù)的雅各比單元[3]。為了在提高計算精度的同時能夠節(jié)約計算時間,在鑄件和澆注系統(tǒng)處采用相對較密的網(wǎng)格,而砂箱處的網(wǎng)格則較為稀疏,如圖3所示。
圖1 ProCAST的應(yīng)用流程Figure 1 ProCAST applying flow diagram
圖2 盤體鑄件圖Figure 2 The schematic diagram for disk body casting
圖3 盤體鑄件的有限元模型Figure 3 The finite element model for disk body casting
1.3 初始條件ZG35Mn合金液的初始澆注溫度定為1 550℃,鑄型的初始溫度為25℃。
1.4 邊界條件
鑄件材料為ZG35Mn,鑄型選用普通的石英砂,物理參數(shù)如表1所示,其中鑄件和砂型的材料密度、比熱和熱導(dǎo)率都是隨溫度變化的[4]。鑄件與鑄型的界面換熱系數(shù)為500 W/(m2·K),鑄件整體與環(huán)境的熱交換形式采用ProCAST預(yù)定義的空冷。采用重力填充的方式進行充型,澆注速度為2 m/s。
2.1 原工藝方案的模擬結(jié)果
原廠的工藝方案采用環(huán)形階梯澆注系統(tǒng),內(nèi)澆道為十二條并均勻分布??紤]到鑄件的熱節(jié)主要集中在大端平面附近,因此在鑄件的大端平面放置易于切割的環(huán)形圓柱冒口,該方案中沒有放置冷鐵,如圖4所示。
許多鑄造缺陷,如澆不足、冷隔、卷氣、氧化夾渣乃至縮孔、縮松等都與充型過程密切相關(guān)。盤體鑄件的充型時間約為5 s,圖5為不同時刻盤體鑄件的充型圖。由圖可知,充型時,合金液從鑄件的頂部和底部同時進入鑄型,并最終在冒口處停止,該過程流速適中,充型也比較平穩(wěn)。由于在充型的過程中沒有明顯的卷氣、夾渣現(xiàn)象,說明該澆注系統(tǒng)的流場性能較好,設(shè)計較為合理。
表1 材料物性參數(shù)表Table 1 The physical characteristics parameters of the material
圖4 原盤體鑄件造型圖Figure 4 The original foundry technique diagram for disk body casting
鑄件的缺陷主要是縮孔和縮松,而這些缺陷大都是在鑄件的凝固過程中形成的[5]。某一時刻盤體鑄件的固相分?jǐn)?shù)如圖6所示,可知盤體鑄件的最后凝固部位是在其頂部、中部和底部。隨著凝固過程的進行,鑄件頂部能夠從冒口處得到有效補縮,而鑄件中部和底部卻不能從澆注系統(tǒng)和冒口處得到有效的補縮,因此縮孔和縮松缺陷主要是集中在鑄件的中部和底部區(qū)域。利用ProCAST自帶的縮孔、縮松判據(jù),可以直觀地看到盤體鑄件縮孔、縮松缺陷產(chǎn)生的大概位置及其程度,如圖7所示。
t=2 s
t=4 s圖5 不同時刻盤體鑄件充型圖Figure 5 The filling schematic diagram of disk body in different time
圖6 某一時刻盤體鑄件固相分?jǐn)?shù)圖Figure 6 The solid phase fraction schematic diagram of disk body casting in a certain time
圖7 盤體鑄件收縮孔洞位置圖Figure 7 The shrinkage cavity position schematic diagram of disk body casting
2.2 放置冷鐵后盤體鑄件的模擬結(jié)果
根據(jù)無冷鐵時縮孔、縮松缺陷的分布情況,對原廠的工藝方案進行了相應(yīng)的改進。原方案中合金液流速適中,充型比較平穩(wěn),說明澆注系統(tǒng)設(shè)計較為合理。因此改進后的鑄造工藝方案只是在原工藝方案的基礎(chǔ)上,為了使鑄件能夠得到有效補縮,而在鑄件的中部凸出部位以及底部的壁厚較大處放置了冷鐵,如圖8所示。
由于在鑄件的中部和底部壁厚較大處放置了冷鐵,因此該區(qū)域能夠先于鑄件的其他部位凝固,從而獲得一定的補縮效果。由圖9可以看出,改進后的工藝方案在盤體鑄件的中部和底部區(qū)域仍然存在一定的縮孔和縮松缺陷,但是相對于原工藝方案而言,缺陷已經(jīng)有了明顯的改善。因此改進后的工藝方案是能夠達到預(yù)期效果的,是合理的。
圖8 改進后的盤體鑄件造型圖Figure 8 The improved foundry technique diagram for disk body casting
圖9 改進工藝后盤體鑄件收縮孔洞位置圖Figure 9 The shrinkage cavity position schematic diagram of disk body casting after improved foundry technique
(1)采用ProCAST可直觀地顯示出鑄件充型和凝固階段的合金液流動行為、溫度場分布以及預(yù)測鑄件中可能存在的縮孔、縮松缺陷。針對數(shù)值模擬的結(jié)果,修改鑄造工藝方案,可提高鑄件的質(zhì)量和工藝出品率,降低成本。
(2)應(yīng)用CAE技術(shù)以實現(xiàn)鑄造工藝由“經(jīng)驗設(shè)計”向“科學(xué)指導(dǎo)”的發(fā)展,是國內(nèi)外鑄造行業(yè)發(fā)展的共同趨勢,具有廣闊的發(fā)展前景。
[1] 荊濤.凝固過程數(shù)值模擬[M].北京:電子工業(yè)出版社,2002:91-96.
[2] 胡紅軍,楊明波,等.ProCAST軟件在鑄造凝固模擬中的應(yīng)用[J].材料科學(xué)與工藝,2006,14(3):292-295.
[3] ProCAST User Manual Version 2008.0 ESI.Group.
[4] 張佳秋.鑄造生產(chǎn)中熱物性能參數(shù)的變化[J].鑄造,1998,(8):45-48.
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