金麗敏 劉海艷
(北方重工沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司,遼寧110027)
磨盤座是水泥磨機上的關(guān)鍵部件,其質(zhì)量的好壞對于整機具有至關(guān)重要的作用。近幾年來由于水泥行業(yè)的飛速發(fā)展,磨機的訂貨量逐年增加,原工藝產(chǎn)出的鑄件滿足不了用戶質(zhì)量及進度的要求。其主要問題有裂紋、加工周期長等。我們對鑄件出現(xiàn)的問題進行充分分析,找出問題的關(guān)鍵后,對原工藝進行優(yōu)化。
現(xiàn)以237101.4531.13.00.00.16磨盤座為例,磨盤座是MLS4531A輥式原料磨機的最大鑄鋼件,該件壁厚最厚處280 mm,凈重87.8 t,結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
磨盤座技術(shù)要求為:
(1)R100和三個吊耳根部處作磁粉探傷,要求符合JB/T 5000.14—1998 1級規(guī)定。
(2)A、B面作超聲波探傷,要求符合JB/T 5000.14—1998 3級規(guī)定。
(3)化學(xué)成分分析,要求符合GB 5676—1985規(guī)定。
(4)鑄件未注公差要求符合JB/T 5000.6—1998 CT12級規(guī)定。
磨盤座原鑄造工藝如圖2所示,地坑造型,大法蘭面朝上,木型為實樣、刮板,法蘭處組芯,內(nèi)腔芯、刮板芯盒、撞砂胎板,縮尺2.2% ,加工余量20 mm,型砂為呋喃樹脂砂,上箱、內(nèi)腔采用70砂,直水口4道,內(nèi)水口2層(上、下各7道),冒口?1 000 mm×1 200 mm 4個。冒口上再設(shè)一層用于補澆,澆注溫度1 550℃,工藝毛重100 t,金屬總重156 t。
該工藝生產(chǎn)的鑄件主要問題是受鑄件結(jié)構(gòu)影響,冒口直徑大,導(dǎo)致冒口切割困難,切割冒口時間過長,產(chǎn)生很大內(nèi)應(yīng)力,造成鑄件開裂。同時,余留冒口殘根過大,冒口下增肉較多,增肉所處位置為內(nèi)凹弧面,無法氣割去除,需要后期耗費大量的機械加工工時去除,不僅給加工增加制造成本,
圖1 磨盤座結(jié)構(gòu)簡圖Figure1 The structure sketch of grinding disc holder
圖2 磨盤座原鑄造工藝Figure2 The original casting process of grinding disc holder
同時影響該鑄件的生產(chǎn)進度。為此,經(jīng)研究需對此工藝進行優(yōu)化。
經(jīng)過充分分析,我們認為存在以上缺陷的主要原因就是余留冒口殘根過大。故決定大法蘭面朝下生產(chǎn)。
優(yōu)化后的鑄造工藝如圖3。砂箱造型,大法蘭面朝下,木型為實樣、刮板,內(nèi)腔組芯,縮尺采用1.8%,加工余量20 mm,型、芯砂為脂硬化水玻璃石英砂,型、芯表面刷鋯英粉酒精涂料,直水口4道,內(nèi)水口2層(上、下各7道)組成開放式澆注系統(tǒng),并下滿內(nèi)冷鐵,冒口?1 000 mm×1 500 mm 4個,增加了冒口高度,冒口上再設(shè)一層用于補澆,工藝毛重100 t,金屬總重146 t。澆注溫度1 540~1 550℃,當鋼液上升至冒口根部以上1/2~2/3高時采用專用澆道澆注并加入保溫劑、發(fā)熱劑和覆蓋劑。生產(chǎn)中要控制覆蓋劑的加入時間,過早會進入型腔,影響鑄件成分,加入太晚,不能起到發(fā)熱、保溫作用,冒口熱量散失多,影響補縮效果。由專人進行搗冒口,直到凝固。
圖3 改進后鑄造工藝Figure3 The new casting process of grinding disc holder
為提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,設(shè)計了一套專用砂箱。
由于鋼水量大,我們設(shè)計3包合澆澆注工藝。采用公司現(xiàn)有的設(shè)備前2爐鋼煉出后,進入VOD精煉爐進行精煉、保溫,后一爐直接煉出成品鋼,溫度達到后3包進行同時澆注。
在打箱前當鑄件溫度達到250~300℃時進行熱切割冒口,并在原地放置2天后進行熱處理。
現(xiàn)已生產(chǎn)2件,經(jīng)檢測沒有發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量的缺陷,達到合格標準。
通過優(yōu)化磨盤座的生產(chǎn)工藝,解決了鑄件冒口根部清理過程產(chǎn)生的裂紋以及加工周期長的問題,而且每件節(jié)約鋼水10 t,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率,滿足了用戶質(zhì)量及進度的要求。