常文莉 修春紅 閆學(xué)紅 楊士榮 韓 燕
(大港油田測試公司 天津)
氧活化測井技術(shù)原理及在管外找竄中應(yīng)用
常文莉 修春紅 閆學(xué)紅 楊士榮 韓 燕
(大港油田測試公司 天津)
油田開發(fā)進入中后期的后,先期固井質(zhì)量評價較好的油水井,受種種增油、增注措施和儲層物性的影響[1],地層出砂嚴重,固井質(zhì)量日趨變壞,管外竄槽非常普遍,直接影響開發(fā)方案的實施。本文基于核物理基礎(chǔ),介紹了氧活化測井原理及在大港油田管外找竄中應(yīng)用情況,為油、水井解決竄槽問題提供技術(shù)支撐。
氧活化測井;管外竄槽;套管
大港油田儲層為河流相沉積,膠結(jié)疏松,膠結(jié)物以泥質(zhì)為主,松散的粘土礦物以分散的質(zhì)點形式充填在粒間孔隙中,與碎屑顆粒附著力較小,在注水開發(fā)和高速采油的情況下造成油層出砂。大量的出砂導(dǎo)致油井附近地下砂體虧空嚴重,容易造成油井塌陷。據(jù)統(tǒng)計,目前大港油田含砂井占油井總井?dāng)?shù)的83.4%,這就導(dǎo)致了大部分油水井固井質(zhì)量變壞,從而引發(fā)層間竄槽情況,進而影響油水井的正常生產(chǎn)、開發(fā)層系調(diào)整和注采方案完善。因此,準確確定管外竄槽位置意義非常重要。目前確定管外竄槽的方法很多,但相比之下,氧活化測井管外找竄較為簡單、直觀,開辟了管外竄槽檢測的新途徑。
2007~2008年大港油田利用氧活化測井技術(shù)共進行管外找竄12井次,措施8井次,測試結(jié)果符合率達100%,措施累計增油5200多噸,為油田卡堵水措施的實施提供了有力依據(jù)。
脈沖中子氧活化測井物理基礎(chǔ)是大于10百萬電子伏特的脈沖中子通過(n,p)轉(zhuǎn)移反應(yīng),可以活化氧元素,生成半衰期為7.13s的氮元素。氮元素隨著β衰變,在衰變過程中,放射出6.13MeV的高能伽馬射線,6.13MeV的高能伽馬射線在井眼中能輻射20cm~30cm,可以射透井眼流體、油管、套管及固井水泥環(huán)。由探測器探測伽馬射線的時間譜,伽馬射線的時間譜可以反映油管內(nèi)、油套環(huán)形空間及套管外含氧流體的流動狀態(tài),反應(yīng)式:
當(dāng)中子發(fā)生器發(fā)射一段時間后,儀器周圍的氧元素被活化,含活化氧的水簡稱活化水。在水流動方向上設(shè)置三個伽馬探測器,當(dāng)活化水流經(jīng)探測器時,該探測器計數(shù)率增大,通過測量活化時間譜,能計算出水流從中子源流到探測器的時間。因為源距已知,流經(jīng)時間測出后,可以計算水流速度。在已知流動截面的情況下,通過水流速度可計算出水的流量。
氧活化測井儀器主要由:自然伽馬測井儀、溫度測量儀、壓力測量儀、磁性定位器、上下兩個中子發(fā)生器及D1-D4四個探測器組成,如圖1所示。其中,自然伽馬測井儀用于探測生產(chǎn)井中自然伽馬射線,用于校深;溫度測量儀主要用于測量油管及套管井的溫度,可以間接反應(yīng)流體的動態(tài)變化;壓力測量儀用于測量井底壓力;磁性定位器是用來探測井下套管、油管接箍。對于氧活化時間譜的測量是由中子發(fā)生器與四個探測器完成[2],當(dāng)上中子發(fā)生器工作時,四個探測器接收到的是下水流氧活化時間譜;當(dāng)下中子發(fā)生器工作時,四個探測器接收到的是下水流氧活化時間譜。
圖1 氧活化測井儀器結(jié)構(gòu)示意圖
儀器外徑:43mm
儀器長度:4.5m
儀器耐壓:60MPa
儀器耐溫:125℃
測量范圍:
油管:3m3/d~20m3/d;允許測量誤差:≤±8%
套管:8m3/d~20m3/d;允許測量誤差:≤±8%
20m3/d~400m3/d;允許測量誤差:≤±5%
400m3/d~600m3/d;允許測量誤差:≤±10%
1)55K井為港東油田08年側(cè)鉆投產(chǎn)的一口新井,11月18日射開45號層(2030.5m~2033.3m)投產(chǎn)后產(chǎn)油為5.33t/d,產(chǎn)水 25.68m3/d,含水 82.8%,但20日產(chǎn)油降到2.1t/d,產(chǎn)水上升到53.27m3/d,含水96.2%。為了進一步落實含水突然上升的原因,對該井進行了氧活化管外找竄測井。本次測試采用注入法(用泵車向油井內(nèi)注水的方法)進行管外找竄測試,測時注入量為45m3/d。從氧活化測試的譜線圖分析:2012.8m處注入總流量為45.3m3/d,45號層以下2038m、2057.9m未射孔處測量點均有流量反映,直至2069.5m的48號層處測試流量為零,因此證明48號水層與45號層存在管外竄槽。如圖2所示。
采油廠根據(jù)測試結(jié)果,對45號層進行管外封竄。08年12月12日該井措施開井后,產(chǎn)油7.49t/d,產(chǎn)液19.72m3/d,含水降為62%。
圖2 55K井氧活化測井譜線圖
2)G2井是大港油田油藏項目評價部的一口新井。該井射開17號頂部油層(1316m~1322m),投產(chǎn)僅6天的時間,日含水急劇上升。與其相鄰的16、18號層均為水層,油藏項目評價部的技術(shù)人員懷疑該井存在管外竄,因此決定對該井進行氧活化管外找竄測試。本次測試采用氣舉法。由于該井17號層上、下部均為水層,所以對17號層上、下部都要進行管外竄槽的測試。測試過程中,在17號層下部未射孔處,即17與18號層(1336.5m~1350.3m)之間,進行氧活化上水流量打點測試,測試結(jié)果:1324.8m、1328.2m、1 335.8m處均有明顯的流量反映,如圖3所示,證明17與18號層存在管外竄槽。同理,在16號層(1280.7 m~1283.8m)與17號層之間進行下水流量測試,水量為零,證明16與17號層不存在管外竄槽,如圖4所示。隨后對G2井采取在17與18號層間堵竄及防砂措施,產(chǎn)油由原來的1.88t/d上升到4.8t/d,含水由72%下降到26.5%,措施效果顯著。
圖3 17與18號層層間氧活化測試譜線圖
圖4 16與17號層層間氧活化測試譜線圖
1)利用氧活化技術(shù)進行管外找竄,測量結(jié)果比較直觀,能夠準確地確定管外竄槽位置。
2)測試成功率高,測井周期短,縮短作業(yè)周期。
3)測試方法靈活??梢酝ㄟ^注、采等工藝進行找竄。
4)竄流定量化存在著缺陷。由于管外竄槽水流通過的截面積無法確定,因此對于氧活化管外找竄而言,只能根據(jù)流速提供定性結(jié)果。
[1] 孫秀偉,孫秀梅.脈沖中子氧活化測井在工程監(jiān)測中的應(yīng)用[J].測井與射孔,2006,(1)
[2] 夏竹君,曾敏梅,莊 瑋,等.脈沖中子氧活化測井儀在工程找竄中的應(yīng)用[J].天然氣技術(shù),2008,2(2)
[3] 黃隆基.放射性測井原理[M].北京:石油工業(yè)出版社,1998
P631.8+1
B
1004-9134(2010)02-0067-02
2009-07-04 編輯:梁保江)
常文莉,女,1976年生,工程師,1996年畢業(yè)于大港石油學(xué)校,現(xiàn)大港油田測試公司從事測井解釋與研究工作。郵編:300280