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3AQ/3AT 系列斷路器機(jī)構(gòu)油泵頻繁打壓的分析及對策

2010-09-07 00:50:10鄭雷
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年1期
關(guān)鍵詞:接點(diǎn)油壓油泵

鄭雷

(浙江省金華電業(yè)局,浙江 金華 321000)

0 引言

西門子3AQ/3AT 系列斷路器在運(yùn)行時(shí)會發(fā)生油泵頻繁打泵的情況,此時(shí)液壓系統(tǒng)的油壓會維持在一個(gè)相對較低的壓力水平(320-310bar 甚至更低),關(guān)閉油泵的電源后,液壓系統(tǒng)的油壓值能夠保持不變(說明系統(tǒng)的內(nèi)漏基本不存在)。通常是通過油泵低壓側(cè)排氣的方法恢復(fù)正常打壓,但會周期性地重復(fù)發(fā)生,牽涉了大量的消缺精力。因此有必要從空氣產(chǎn)生的機(jī)理進(jìn)行分析研究,采取有針對性的解決辦法,從而在根本上缺陷。

1 頻繁打壓原因分析

1.1 液壓系統(tǒng)內(nèi)部泄露

液壓系統(tǒng)存在內(nèi)泄引起的頻繁打壓。此現(xiàn)象主要在安裝調(diào)試過程中發(fā)生,管道內(nèi)部有雜質(zhì)或液壓油不清潔,操作斷路器后,渣滓進(jìn)入閥塊或油監(jiān)控系統(tǒng),造成密封不嚴(yán)密引起頻繁打壓。此現(xiàn)象一般可操作幾次斷路器并過濾液壓油解決。

1.2 溫差變化

氣溫下降引起的頻繁打壓現(xiàn)象。大多在晚上發(fā)生,斷路器白天可能經(jīng)過操作,環(huán)境溫度下降時(shí)一小時(shí)內(nèi)啟動2-3 次,到第二天白天后頻繁打壓現(xiàn)象消失。其原因是儲能筒內(nèi)N2 壓力隨溫度下降而下降(溫度每變化1℃,N2 壓力將變化1bar),導(dǎo)致液壓系統(tǒng)壓力下降引起油泵啟動。此現(xiàn)場屬于正常情況,無需處理。

1.3 安全閥動作

環(huán)境溫度急劇上升導(dǎo)致安全閥動作而引起。主要原因是由于西門子3AQ/3AT 液壓系統(tǒng)其內(nèi)泄量相對較少,一般處于較高的油壓,當(dāng)環(huán)境溫度急劇上升時(shí),油壓亦急劇上升,當(dāng)油壓上升到一定值時(shí),油監(jiān)控上的安全閥動作,由于安全閥內(nèi)彈簧長期受高壓油作用,一旦安全閥打開,其完全關(guān)閉(彈簧恢復(fù))需要建立新的平衡點(diǎn),在此過程中油泵會發(fā)生頻繁起動。此現(xiàn)象的主要特點(diǎn)一是環(huán)境溫度急劇上升,二是打壓時(shí)間間隔會推移慢慢變長,過幾個(gè)小時(shí)后,基本能恢復(fù)到一小時(shí)一次,以后完全恢復(fù)正常。

1.4 氮?dú)庑孤?/h3>

氮?dú)庑孤稌斐捎捅玫念l繁的補(bǔ)壓。氮?dú)庑孤┑膸追N可能情況及判斷方法簡單介紹一下。先來看油泵控制回路及氮?dú)庑孤﹫?bào)警觸發(fā)回路,如圖1 所示:

圖1

先看油泵控制回路工作過程:當(dāng)油壓下降到油泵啟動值時(shí),B1/1-2 接點(diǎn)閉合,觸發(fā)K15 時(shí)間繼電器,K15/15-18 接點(diǎn)速動閉合,K9 得電,油泵開始補(bǔ)壓。當(dāng)壓力回升到B1/1-2 接點(diǎn)打開,此時(shí)油泵并沒有馬上停止工作,K15 時(shí)間繼電器延時(shí)開始計(jì)時(shí)(3-5 秒),3-5 秒后K15/15-18接點(diǎn)打開,油泵停止工作。至此,一個(gè)補(bǔ)壓過程結(jié)束。再來看氮?dú)庑孤┯|發(fā)回路動作過程:當(dāng)K9/43-44 接點(diǎn)閉合(即油泵運(yùn)轉(zhuǎn))的過程中,如果油壓達(dá)到了355bar(即B1/4-6 接點(diǎn)閉合),氮?dú)庑孤﹫?bào)警回路被觸發(fā),K81 動作并自保持,觸發(fā)時(shí)電流的流向?yàn)樗{(lán)顏色線所示,自保持的電流流向?yàn)榧t色線所示。由于K81 動作后使K81/4-6 接點(diǎn)斷開,閉鎖了打壓回路(K9 失電)。

接下來看一下氮?dú)鈨δ芡驳慕Y(jié)構(gòu),如圖2所示:

圖2

在正常情況下,儲能筒突出的底板是不會碰到活塞的,但是當(dāng)?shù)獨(dú)庑孤┑揭欢ǖ某潭葧r(shí),320bar 左右的壓力就有可能使得活塞碰到了儲能筒突出的底板,根據(jù)液壓油不可壓縮的特性,當(dāng)活塞無法再向氮?dú)夥较蜻\(yùn)動時(shí),壓力從B1/1-2 接點(diǎn)復(fù)歸(根據(jù)油泵控制回路B1/1-2 接點(diǎn)打開后油泵還將繼續(xù)打壓3-5 秒)到355bar 根本用不了3-5 秒。此時(shí)就符合了氮?dú)庑孤﹫?bào)警回路的觸發(fā)條件:油泵在打壓的同時(shí)壓力達(dá)到355bar。了解了上述說明后,我們就能判斷哪種情況是屬于二次軟故障,哪種情況是屬于真正的氮?dú)庑孤?/p>

1.4.1 從補(bǔ)壓開始到氮?dú)庑孤﹫?bào)警如果時(shí)間在8-10 秒范圍的,才有可能是真正的氮?dú)庑孤?。是否是真的泄漏可以通過檢驗(yàn)氮?dú)忸A(yù)充壓力來進(jìn)一步判斷。

1.4.2 如打壓時(shí)間在30-50 秒鐘后才發(fā)氮?dú)庑孤﹫?bào)警信號的,則很有可能出現(xiàn)的故障部位是壓力接點(diǎn)不能及時(shí)復(fù)歸或時(shí)間繼電器喪失了延時(shí)功能等。

1.4.3 打壓時(shí)間根短如1 秒鐘之內(nèi)就發(fā)氮?dú)庑孤﹫?bào)警信號的,說明本身系統(tǒng)的壓力就比較高,從理論上不可能出現(xiàn)補(bǔ)壓的,所以有可能出現(xiàn)的故障部位是壓力接點(diǎn)受潮絕緣下降或時(shí)間繼電器喪失了功能等。

1.4.4 打壓時(shí)間根短如1 秒鐘之內(nèi)就發(fā)氮?dú)庑孤﹫?bào)警信號的,但沒有同時(shí)報(bào)合閘回路斷線的且能自行復(fù)位,說明不是由于氮?dú)庑孤┧l(fā)出的報(bào)警信號(氮?dú)庑孤﹫?bào)警信號是可以自保持的,而且一定會閉鎖合閘),因此有可能的原因是信號并聯(lián)或保護(hù)系統(tǒng)出問題等。

1.4.5 由于氣溫原因使得壓力達(dá)到355bar以上,是不會發(fā)氮?dú)庑孤﹫?bào)警的,因?yàn)椴粷M足油泵必須同時(shí)在運(yùn)行的條件。

1.5 液壓系統(tǒng)內(nèi)有氣體

液壓系統(tǒng)內(nèi)部積累了較多的汽泡就會產(chǎn)生兩種現(xiàn)象,一是高壓油內(nèi)的汽泡通過常壓油箱排出后使實(shí)際油壓下降、反復(fù)地發(fā)生就表現(xiàn)為頻繁打壓;二是氣體積聚在泵的頂部,氣體逐漸增多使泵內(nèi)油面底于活塞口上部,泵功力就受到影響,油泵建不起油壓。油泵長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)而壓力卻仍未能達(dá)到額定值,此時(shí)貯能超時(shí)繼電器(K67,一般整定為3min)就要?jiǎng)幼鳎袛嘤捅秒姍C(jī)回路,這種情況發(fā)生時(shí)必須進(jìn)行排氣處理。

液壓系統(tǒng)內(nèi)部的氣體從何而來?分析液壓系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)能做兩種推斷:

1.5.1 常壓油箱內(nèi)空氣滲入

持此種觀點(diǎn)的分析認(rèn)為,在壓力釋放時(shí),合閘腔內(nèi)的高壓油排泄到常壓油箱,而常壓油箱是通過濾網(wǎng)和大氣進(jìn)行呼吸的,建壓時(shí)的航空油是從常壓油箱吸取的,這是空氣進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)部的唯一通道,在分閘操作時(shí)可明顯地看到常壓油箱內(nèi)釋放出的液壓油帶有大量的汽泡,而此時(shí)打壓就會將含有汽泡的油重新吸入內(nèi)部,隨著操作次數(shù)的增加,內(nèi)部的汽泡也會積累得越多。

1.5.2 貯壓筒內(nèi)氮?dú)鉂B入

另一種是氮?dú)鈴膬和驳牡獨(dú)鈧?cè)向液壓油側(cè)滲漏,這種判斷可以通過實(shí)驗(yàn)得到驗(yàn)證(見圖2):將SF6 氣體預(yù)先充在貯壓筒內(nèi),經(jīng)分合操作后從油泵排出的氣體當(dāng)中檢出SF6 成分。

2 3AQ/3AT 斷路器液壓系統(tǒng)的手動排氣

為了使油泵正常建壓就要排除氣體。排氣又分為帶電排氣和停電排氣兩種方法,作為應(yīng)急處理時(shí),可在開關(guān)運(yùn)行時(shí)將油泵的排氣口螺栓打開,通過運(yùn)轉(zhuǎn)油泵將內(nèi)部空氣排出,但這種方法不能完全排除內(nèi)部的汽泡,另一種是利用開關(guān)停役機(jī)會對液壓系統(tǒng)全部進(jìn)行排氣,此時(shí)可以發(fā)現(xiàn)貯壓筒內(nèi)比油泵排出的汽泡多得多,而且排氣時(shí)間也較長(要近1小時(shí)才能排空)。

2.1 停電排氣

對液壓系統(tǒng)(油泵、儲能筒、油缸)進(jìn)行排氣時(shí)斷路器需要退出運(yùn)行。具體的步驟如下所示:

2.1.1 將液壓系統(tǒng)的油壓卸到零壓。

2.1.2 松開油泵上的排氣孔小螺栓,當(dāng)排出的油無氣泡時(shí),擰緊排氣孔小螺栓。

2.1.3 合上F1 開關(guān),讓油泵空轉(zhuǎn)約5 分鐘(此時(shí)卸壓螺栓保持在卸壓狀態(tài))。

2.1.4 反復(fù)以上步驟2~3 次,直至油泵內(nèi)無氣體排出。

2.1.5 油泵空轉(zhuǎn)對儲能筒進(jìn)行排氣,直至儲能筒排氣口的液壓油無氣泡為止。

2.1.5 油泵空轉(zhuǎn)對液壓缸進(jìn)行排氣,直至液壓缸排氣口的液壓油無氣泡為止。

2.2 帶電排氣

由于供電可靠性要求,通常要帶電排氣。此時(shí)就僅限于對油泵排氣。要特別注意液壓系統(tǒng)壓力必須大于重合閘的閉鎖壓力,防止線路短時(shí)故障的重合閘壓力閉鎖(308bar)及永久性故障時(shí)的分閘壓力閉鎖(253bar)。同時(shí)防止誤碰控制回路繼電器,并注意手持金屬工具防止觸及二次接線造成接地或短路。具體步驟為:

2.2.1 松開排氣螺栓,當(dāng)排出的油無氣泡時(shí),擰緊排氣孔螺栓。

2.2.2 卸壓螺栓順時(shí)針旋進(jìn),把液壓系統(tǒng)的油壓緩慢卸到啟泵值(315 bar)讓油泵自行啟動并自行停泵(325 bar)。

2.2.3 反復(fù)以上步驟2~3 次,直至油泵內(nèi)無氣體排出。

3 3AQ/3AT 斷路器液壓系統(tǒng)的自動排氣

經(jīng)常性的排氣工作牽涉了大量的精力,并影響設(shè)備的可靠運(yùn)行。因此有必要對排氣的機(jī)理和對策進(jìn)行分析研究,讓排氣能自動實(shí)時(shí)進(jìn)行。為此金華電業(yè)局于09年3月3日成立了《液壓系統(tǒng)自動排氣裝置的開發(fā)及應(yīng)用》專題科研組,明確了工作目標(biāo)和實(shí)施進(jìn)度,最終在當(dāng)年11月底完成了產(chǎn)品掛網(wǎng)試驗(yàn),取得了較好的效果。

3.1 裝置原理及構(gòu)造

首先分析氣體對油泵的作用機(jī)理:油系統(tǒng)的油路由于結(jié)構(gòu)上存在某些高處積聚氣體,油的傳輸將發(fā)生速度改變,如果氣體積聚在泵的頂部,氣體逐漸增多使泵內(nèi)油面底于活塞口上部,泵功力就受到影響,使得油泵建壓效率降低,造成油泵長時(shí)間運(yùn)行或頻繁打壓?;谏鲜龇治觯纬勺詣优艢忾y的工作原理:當(dāng)系統(tǒng)中有空氣時(shí),氣體聚集在排氣閥的上部,閥內(nèi)氣體聚積,壓力上升,當(dāng)氣體壓力大于系統(tǒng)壓力時(shí),氣體會使腔內(nèi)油面下降,浮筒隨油位一起下降,打開排氣口;氣體排盡后,油位上升,浮筒也隨之上升,關(guān)閉排氣口,使系統(tǒng)中的空氣能自行排除,從而確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

圖3

根據(jù)以上原理課題組進(jìn)行了產(chǎn)品試制,結(jié)構(gòu)如圖3 所示:

自動放氣裝置是在設(shè)備的油路中聚集氣體的上部裝一只集氣合,當(dāng)氣體在集氣合達(dá)到一定的氣量時(shí)浮球下降,排氣孔打開--氣體排出--浮球上升--排氣孔關(guān)閉。該裝置利用浮球加杠桿的機(jī)械組合簡單、可靠。該裝置氣密性經(jīng)過在2倍的實(shí)際壓差中檢驗(yàn)。

該裝置設(shè)有手動強(qiáng)制排氣閥,運(yùn)行人員可根據(jù)油面情況利用該閥進(jìn)行手動排氣,同時(shí)可通過觀察油面高低確認(rèn)系統(tǒng)的工作情況。當(dāng)操作人員強(qiáng)制排氣時(shí),須觀察油標(biāo)的油面,以免溢油。該裝置不需停電進(jìn)行安裝,利用機(jī)構(gòu)底部原有的安裝螺孔,熟練人員安裝完成僅需十分鐘左右時(shí)間。

4 結(jié)束語

通過對自動排氣裝置的實(shí)際應(yīng)用情況反饋,安裝了該裝置的斷路器未有頻繁打壓的缺陷發(fā)生,階段性的驗(yàn)證取得了預(yù)期的效果。下一步課題組將對裝置的可靠性、耐用性進(jìn)行驗(yàn)證,根據(jù)運(yùn)行工況進(jìn)行局部整改。

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