李加祥 于德榮 吳孔明
作者通聯(lián):山東萊鋼股份公司機械動力處 山東萊蕪市 271100
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萊鋼股份中小型軋線全部由意大利DANIELI公司制造,主要產(chǎn)品有槽鋼、角鋼、彈簧扁鋼、圓鋼、螺紋鋼等鋼產(chǎn)品,設(shè)計年產(chǎn)40萬t。經(jīng)不斷改進已具備年產(chǎn)100萬t的能力。整條生產(chǎn)線共有大小液壓系統(tǒng)10余套,大多為德國力士樂公司產(chǎn)品,采用插裝閥、疊加閥和比例閥控制等技術(shù)。
通常情況下,液壓系統(tǒng)的液壓油在使用過程中被系統(tǒng)磨損產(chǎn)生的鐵屑、水及其他雜質(zhì)污染。8~10個月左右,油品質(zhì)量嚴重劣化,必須進行更換。更換后的油作為廢油處理,造成大量浪費。定期對液壓油進行凈化處理,能確保液壓系統(tǒng)的正常運行。
據(jù)統(tǒng)計,液壓系統(tǒng)的故障率80%以上是因液壓油的不潔凈引起的,因此提高液壓油的清潔度等級,是保證液壓系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。中小型軋線采用菲爾德公司FED型離心式凈油器,對粗軋、中精軋、精整以及移動式打捆機等液壓系統(tǒng)進行循環(huán)凈化。經(jīng)過一年多的實際運行,液壓油的清潔度等級由NAS10-12級提高到7級以上,未出現(xiàn)一起液壓閥包括伺服閥、比例閥在內(nèi)的高精度閥堵塞故障,濾芯消耗接近零。各液壓站工作穩(wěn)定,從未發(fā)生過停機事故,液壓油、液壓閥及液壓缸等的消耗達到了歷史最低水平。
中小型生產(chǎn)線液壓系統(tǒng)原來采用傳統(tǒng)的過濾器對液壓油進行過濾,過濾精度不高,致使液壓閥堵塞,造成停機。
移動式打捆機是液壓全自動式連續(xù)工作的打捆機,每臺包括15個液壓缸和4個液壓馬達。由于打捆機的工作條件和檢修條件都比較惡劣,且系統(tǒng)中使用了大量的比例閥及伺服閥,因此在系統(tǒng)中進油路設(shè)置了過濾精度為10μm的過濾器,在回油路設(shè)置了過濾精度為20μm的過濾器。3臺打捆機中比例閥及伺服閥堵塞故障一年多達15余次,修閥費5萬余元,每年打捆機液壓配件費用超過50萬。伺服閥堵塞造成打捆機停機,降低成品打捆速度,從而影響軋線速度降低產(chǎn)量,其直接損失保守估算一年達100萬元以上。
中小型生產(chǎn)線粗軋6臺懸臂式軋機采用的是油膜軸承作為軋輥軸承,潤滑方式為集中循環(huán)潤滑?;谟湍ぽS承的工作機理,油膜軸承的潤滑油要滿足承受能力要求的油膜生成條件。由于油膜軸承的間隙較小,一般為20~50μm,因此對潤滑油的清潔度要求較高。以往凈化方式的不可靠性,致使大顆粒的雜質(zhì)進入油路造成油膜軸承燒損,2005—2007年共發(fā)生6起油膜軸承燒損,每套10萬左右,每次更換維修需8h以上,同時造成熱軋堆鋼影響設(shè)備整體壽命。
液壓油中混雜的機械雜質(zhì)會加速液壓泵、閥、缸及管路閥門密封的損壞,造成液壓油泄漏。不僅污染了環(huán)境,而且大幅增加了油耗,據(jù)統(tǒng)計每年液壓油因泄漏損失達到20萬元以上。
因現(xiàn)場環(huán)境及設(shè)備內(nèi)部磨損,導(dǎo)致液壓油中含有的大量金屬粉末可催化液壓油的氧化反應(yīng),加速油液變質(zhì),增加油耗。
在FED型離心式凈油機中有一個雙噴式的轉(zhuǎn)軸,利用液壓油所產(chǎn)生的壓力驅(qū)動轉(zhuǎn)軸高速旋轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)速能達到6000r/min以上,所產(chǎn)生的離心力約為重力的2000倍以上。在強大的離心力作用下機械雜質(zhì)從液壓油中被分離出來,從而大幅度提高液壓油的清潔度等級。
離心式凈油機(圖1)通過齒輪泵將液壓油從油箱底部吸出,送進潔油器中。潔油器轉(zhuǎn)桶在此壓力油的作用下高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生強大的離心力將雜質(zhì)分離出來,液壓油流回油箱,而雜質(zhì)卻被留在轉(zhuǎn)桶的內(nèi)壁上。如此反復(fù)進行獨立的循環(huán),不影響液壓站的工作。
圖1 FED離心式凈油機裝置原理圖
(1)凈化精度高、范圍寬(達0.26μm),對微米級的雜質(zhì)除去率高??梢酝瑫r除去浸入油中的膠質(zhì)雜質(zhì)、腐蝕性鹽類結(jié)晶物、機械雜質(zhì)、微粒雜質(zhì)、水分等污染物,其除去能力與粒徑無關(guān)。
(2)工作可靠、無濾芯。FED離心式凈油機中的轉(zhuǎn)軸除了將穢物自油中分離出來外,即使處理的穢物量超過一般過濾器的5倍以上時仍能保持油中的清潔度,且不會影響油品及油中的添加劑,很大程度的提高了液壓油的利用率。
(3)構(gòu)造簡單,維修方便,使用壽命長。整體均為鋁合金制造,分為頂蓋、機心體、外殼三大主體,抗高溫、抗外力強。維護方便,清理時間短。
自引進FED離心式凈油機以來,對粗軋液壓站、中精軋液壓站、精整液壓站等液壓系統(tǒng)的液壓油進行凈化再利用,同時對所有液壓系統(tǒng)的液壓油進行定期分離凈化。對于容積3000L的油箱1h即可凈化一次,很好地達到了凈油的目的,對每個液壓系統(tǒng)每半年凈化一次,即可保持油箱內(nèi)的油保持清潔,滿足液壓設(shè)備的使用要求。
傳統(tǒng)的濾油設(shè)備最高只能濾除5μm以上的雜質(zhì),而且無法清除油液中因乳化、氧化等引起的膠質(zhì)雜質(zhì)、皂化物等雜質(zhì)。FED離心式凈油機可同時有效去除混雜于油中的水分、5μm以下的顆粒雜質(zhì)、腐蝕性鹽類及因氧化變質(zhì)而形成的膠質(zhì)、皂化物等,避免了油液因雜質(zhì)顆粒的催化作用而引起油液的氧化變質(zhì)等問題,尤其對膠質(zhì)去除,是目前其他各種濾油技術(shù)不能解決的。
金屬顆粒對油液的氧化變質(zhì)有極強的催化作用,在水的協(xié)同作用下,有害物質(zhì)與油發(fā)生反應(yīng),加速油液的氧化變質(zhì)。FED離心式凈油機可及時清除油液中各類雜質(zhì),使油液的使用壽命大大延長,從而減少了廢油的排放,環(huán)境和成本效益得以極大提高。
自引進FED離心式凈油機近14個月內(nèi),未發(fā)生一起油膜軸承燒損故障,為生產(chǎn)穩(wěn)定運行提供了保障。