趙紹杰,楊 偉
(1.淮南礦業(yè)集團(tuán)潘一礦,安徽 淮南 232001,2 勘探工程處潘一東項(xiàng)目部,安徽 淮南 232001)
潘一礦11317工作面自然發(fā)火綜合防治技術(shù)實(shí)踐
趙紹杰1,楊 偉2
(1.淮南礦業(yè)集團(tuán)潘一礦,安徽 淮南 232001,2 勘探工程處潘一東項(xiàng)目部,安徽 淮南 232001)
以潘一礦11317綜采工作面為研究對(duì)象,較為全面地分析了11317工作面初采時(shí)CO上升的原因,同時(shí)根據(jù)礦井實(shí)際情況,采取上隅角埋管灌漿、工作面鉆孔注漿及采空區(qū)注氮等切實(shí)有效的防治措施,以較小的投入達(dá)到了礦井防滅火的目的,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,為嚴(yán)重自燃煤層綜采工作面防治自然發(fā)火提供了參考依據(jù)。
自然發(fā)火;鉆孔;綜合防治
DO I:10.3969/j.issn.1671-4733.2010.02.10
11317工作面是潘一礦B組煤首采面,也是B組煤上保護(hù)層開采面,位于該礦東一采區(qū)一水平,該面西鄰8-6煤上山,東鄰F5逆斷層,南北方均為7-1煤未采塊段,正上方為11318工作面;工作面標(biāo)高-444~-540m,煤層傾角平均23°,走向長(zhǎng)833m,傾斜寬200m,面積16.66×104m2,煤層平均厚2.3m,可采儲(chǔ)量38.8萬t。煤層具有爆炸危險(xiǎn)性和自然發(fā)火性,爆炸指數(shù)37%~40%。
煤層瓦斯含量為6.73~9m3/t,采用走向長(zhǎng)壁后退式綜合機(jī)械化采煤方法,全部垮落法管理頂板,采用皮帶機(jī)順槽進(jìn)風(fēng),軌道順槽回風(fēng)的U型通風(fēng)方式通風(fēng);采用尾抽巷、上隅角埋管、底抽巷聯(lián)合抽采方式綜合治理該面瓦斯。
11317工作面于2007年11月5日進(jìn)行回采,配風(fēng)量1 806m3/min。2007年12月1日工作面上隅角抽采管內(nèi)出現(xiàn)CO,濃度為5ppm并呈上升趨勢(shì),出現(xiàn)CO后經(jīng)過普查確認(rèn)自然發(fā)火點(diǎn)位于距皮帶機(jī)順槽115m液壓支架后上方的采空區(qū),該處CO濃度由2007年12月2日的50ppm急劇上升到12月8日的160ppm,已經(jīng)嚴(yán)重影響到工作面的安全生產(chǎn)。
一是煤機(jī)與液壓支架不配套、工作面推進(jìn)速度緩慢,頂煤回采率低,采空區(qū)遺煤較多并呈破碎狀態(tài)堆積,為自燃發(fā)火提供了物質(zhì)條件。
二是7-1煤本身具有自燃傾向性,在常溫下有較強(qiáng)的氧化活性,由于礦井地溫較高,采空區(qū)遺煤在低溫下氧化放熱來不及散發(fā),煤溫逐漸升高,產(chǎn)生一定量的CO,此時(shí)煤炭自燃過程由潛伏期轉(zhuǎn)為自熱期,采空區(qū)內(nèi)CO主要來源于地溫下的低溫氧化。
三是該面采用后退式回采、折返式通風(fēng),使采空區(qū)形成小的并聯(lián)通風(fēng)系統(tǒng),同時(shí)因該面為8煤的保護(hù)層工作面,瓦斯涌出量較大,為解決工作面瓦斯問題,之前采取了進(jìn)一步加大配風(fēng)量、加強(qiáng)采空區(qū)抽采等措施,造成采空區(qū)漏風(fēng)增大,是造成采空區(qū)遺煤自燃的主要原因。
1 注漿抑制
打鉆注漿。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及發(fā)火點(diǎn)位置,在工作面距皮帶機(jī)順槽117m處做鉆場(chǎng)向液壓支架后采空區(qū)打鉆注漿,處理高溫點(diǎn),鉆孔布置如圖1所示。
鉆孔采用ZY-650鉆機(jī)施工,孔徑為75mm,孔深14~40m之間,終孔位于煤層頂板上方10m,孔底間距7~10m,傾角+0°~+44°之間,孔內(nèi)全程下Φ38mm的鋼管,鉆孔參數(shù)見表1。
表1 鉆孔施工參數(shù)表
圖1 11317工作面鉆孔布置圖
地面灌漿。利用現(xiàn)有的地面灌漿防滅火系統(tǒng),用自動(dòng)配比給粒器按比例往地面灌漿池出漿口添加XK2-PR稠化劑,通過灌漿管路運(yùn)送到井下用漿地點(diǎn),再壓注到火區(qū)。
2 采空區(qū)注氮
利用地面KYZD-800篩式注氮機(jī)對(duì)采空區(qū)進(jìn)行連續(xù)性注氮,注氮量為64m3/min,以降低采空區(qū)氧含量,增加采空區(qū)內(nèi)部壓力減少向采空區(qū)漏風(fēng)量。
以往的埋管注氮方法是沿工作面進(jìn)風(fēng)順槽巷道下幫鋪一根注氮管路,管路上每隔一定距離留一個(gè)三通作為氮?dú)忉尫趴冢獨(dú)忉尫趴谠诼袢氩煽諈^(qū)之前打開,以備注氮。這種注氮方法簡(jiǎn)單易行,但無法對(duì)管路上的氮?dú)忉尫趴谶M(jìn)行控制。注氮量只能按埋入采空區(qū)內(nèi)的各釋放口的阻力大小自由分配,而不能集中注入到所需惰化的隱患位置。因此在該面回采前,礦在使用埋管注氮工藝時(shí),對(duì)氮?dú)忉尫趴诘目刂谱髁搜芯?,確定了“主管-分支管路注氮埋管”注氮工藝,即注氮支管預(yù)先由進(jìn)風(fēng)順槽埋入采空區(qū),前端接連0.5m左右的堵頭花管,花管斜向上指向采空區(qū),并用木垛加以保護(hù),以免堵塞注氮口。每個(gè)氮?dú)忉尫趴诰c一根注氮支管連接,氮?dú)忉尫趴谶M(jìn)入采空區(qū)窒息帶不需注氮時(shí),切斷該支管與注氮主管路的聯(lián)系。每個(gè)注氮支管與主管路之間用三通連接,若要考察每個(gè)支管的注氮量,還應(yīng)安裝流量計(jì)。當(dāng)工作面推過30m(即氮?dú)忉尫趴陂g距),埋入下一個(gè)注氮釋放口及支管,以此類推,其注氮管路布置如圖2所示。當(dāng)一個(gè)氮?dú)忉尫趴谶M(jìn)入窒息帶停止注氮時(shí),其外部與主管路連接處的三通、控制閥、流量計(jì)及一段主管可回收。
3 減少工作面風(fēng)量
11317綜采工作面風(fēng)量是以正常回采期間瓦斯涌出量配給的,而防火需風(fēng)量與防瓦斯需風(fēng)量的要求正好相反,風(fēng)量過大會(huì)使采空區(qū)漏風(fēng)增大,影響采空區(qū)窒息及注氮效果,通過對(duì)CO變化情況的觀測(cè)最終將工作面的風(fēng)量降為820m3/min。
4 停止抽采瓦斯
為避免抽采負(fù)壓對(duì)煤層和采空區(qū)的影響,減少采空區(qū)的漏風(fēng)供氧,造成遺煤氧化生熱,對(duì)11317工作面的抽采系統(tǒng)進(jìn)行停抽,處理自然發(fā)火隱患。
圖2 主管—分支管路注氮管路布置示意圖
通過采取綜合防滅火措施。CO濃度明顯下降,如圖3所示。自然發(fā)火隱患得到消除,該面可繼續(xù)安全生產(chǎn),避免了對(duì)工作面的封閉,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)約了國(guó)家的煤炭資源。
圖3 11317工作面CO變化曲線圖
采用鉆孔注漿能夠確保漿液直達(dá)高溫點(diǎn),避免了以往插管因難以達(dá)到高溫點(diǎn)而影響漿液降溫隔絕效果。
依靠礦井已有系統(tǒng),達(dá)到高效、安全、經(jīng)濟(jì)防滅火的目的。以往使用的化學(xué)滅火材料一般昂貴且具毒性,對(duì)工作人員安全防護(hù)要求高,使用量大時(shí)會(huì)出現(xiàn)熏人事故。
防治自然發(fā)火工作貫穿于生產(chǎn)全過程,礦井防火方面必須做到:預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)準(zhǔn)確、措施及時(shí)有效、綜合治理,全力保障。
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TD75+2
B
1671-4733(2010)02-0037-02
2010-06-05
趙紹杰(1982-),男,湖南張家界人,助理工程師,從事煤礦瓦斯治理工作,電話:13515541526。