李玉田
(河北金?;に嘤邢薰?,滄州市061001)
料漿庫脫水方案的改進
李玉田
(河北金?;に嘤邢薰荆瑴嬷菔?61001)
我公司使用生產(chǎn)樹脂所產(chǎn)生的廢料——電石渣漿作為生產(chǎn)水泥的一種原料。電石渣漿經(jīng)濃縮池沉降,水份降至60%以下時,由渣漿泵送入料漿庫,庫滿時,還需進一步沉降、脫水,至水份56%以下時,才能用于配制合格料漿。
原先我們脫水時,使用0.5t的手拉葫蘆掛著300kg的液下泵抽清液,每次抽清液時費時費力,且手拉葫蘆和液下泵易出故障,耽誤生產(chǎn)。我們考察了別的廠家,發(fā)現(xiàn)他們不使用笨重的液下泵,而使用輕便的潛水泵,手動控制高度,雖然比使用液下泵輕便一些,但經(jīng)常出現(xiàn)燒泵現(xiàn)象。
為解決以上缺點,我們設(shè)計出一套新的脫水方法。
我們在離庫頂5m處的側(cè)壁開孔,安裝一DN150管道,近開孔處的管道上裝一蝶閥,管道出口接濃縮池。為防止進口處管道堵塞,在閥門兩側(cè)各安裝一氣管道。電石灰?guī)鞚M庫后,沉降8小時左右,即可打開庫側(cè)蝶閥,讓清液自流入濃縮池。清液放完后,即打開氣閥,將管道內(nèi)積液吹空,防止積漿堵塞管道。
此種方法使用一段時間后,雖然節(jié)省了人力,但又有新的問題出現(xiàn)。由于庫頂與濃縮池高度差較小,且兩處距離較遠,致使清液排空的時間較長,最長時需用5小時,影響了生產(chǎn)。對此,再次進行改進,即將一臺流量為159m3/h的渣漿泵接在管道上,放清液時,由操作工開泵,40分鐘就會將清液抽入濃縮池。
我公司從2004年使用此方法至今,使用狀況良好,節(jié)省了大量的人力和時間,減少了故障,不失為一個實用的好方法。
(編輯:曾英)
TQ172.44 文獻標識碼:B 文章編號:1007-6344(2010)03-0037-01
2010-02-24】