吳海東
(攀鋼煉鐵廠,四川 攀枝花 617002)
YP3080F液壓炮由打泥機構(gòu)、回轉(zhuǎn)機構(gòu)和液壓系統(tǒng)組成,具有操作簡單、傳遞力矩大、調(diào)速范圍廣、工作平穩(wěn)等優(yōu)點。其缺點是系統(tǒng)對液壓元件、液壓油質(zhì)量要求較高,往往會出現(xiàn)故障頻繁且不易判斷。煉鐵廠2#高爐使用的是YP3080F型液壓泥炮,自2007年大修以來,在回轉(zhuǎn)至近鐵口區(qū)域時速度較慢,液壓系統(tǒng)不保壓,給高爐生產(chǎn)帶來嚴重的影響,故對液壓控制系統(tǒng)進行了改進。
系統(tǒng)保壓狀況的好壞與液壓控制回路工作狀態(tài)和介質(zhì)清潔度等有關(guān),從圖1可以看出,系統(tǒng)的轉(zhuǎn)炮、打泥時的保壓功能是由液控單向閥控制完成。正常情況下要求打泥結(jié)束后15min內(nèi)壓力變化≤2MPa。但實際情況表明保壓不良,其原因如下。
1.液壓炮轉(zhuǎn)炮油缸反向開啟壓力較大,由于液控單向閥泄漏、閉鎖性能影響了保壓回路,造成設(shè)備無法開啟或保壓失敗。
2.系統(tǒng)在負荷下泄漏量較大。主要原因有:①油液污染、密封表面粗糙度不當、密封溝槽不合格、管接頭松動、配合件間隙大、密封圈變質(zhì)或裝配不良等;②密封件不合格;③密封件的安裝不當、表面磨損或硬化、變形;④液壓缸活塞密封圈磨損泄漏。
3.系統(tǒng)工作壓力設(shè)定值較低。
4.手動比例換向閥的閥芯間隙很小,易被雜質(zhì)卡死,造成設(shè)備誤動作。
5.管道堵塞。
1.技術(shù)措施:
(1)維修中注意所換單向閥的型號,帶卸荷閥芯的單向閥用于無桿腔,不帶卸荷閥芯的液控單向閥用于差動。為了保證液壓鎖能安全開啟,選用可調(diào)壓力的液控單向閥,注意其額定壓力和流量應(yīng)符合需求。由于轉(zhuǎn)進液壓鎖保壓在25MPa左右,反向開啟時需要較高的控制壓力,根據(jù)要求調(diào)定彈簧壓力,保證了它的使用安全性。
(2) 將液壓系統(tǒng)前置塊到轉(zhuǎn)炮油缸的油路管徑由φ40mm提高到φ42mm,以降低回油阻力。改進后液壓炮能力明顯提高,9.2s就從停放位置回轉(zhuǎn)到工作位置,堵口后保壓效果良好,10min壓降不超過lMPa。將系統(tǒng)壓力從23MPa調(diào)整到了25MPa,以加強工作能力。
(3)在控制閥臺的進油口加裝過濾精度51μm濾油器,防止換向閥卡死,改造使用后1年多再未發(fā)生換向誤動作的故障。
2.管理措施:
(1) 操作人員的工作應(yīng)嚴格按操作規(guī)程進行,并了解設(shè)備性能,杜絕違章操作。維修人員應(yīng)對各種接頭、密封件、油品質(zhì)量定期進行檢查等。油缸管道排油管沖洗時,先后拆下打泥炮身油缸的兩根油管,啟動油泵,使油缸往復(fù)運動,以排出油缸內(nèi)雜物,然后對管道排油沖洗。
(2)防止油液污染。在液壓泵的進、出油口安裝濾芯,確保系統(tǒng)油質(zhì)清潔度控制在NAS8~9級。
(3) 液壓元器件安裝前應(yīng)檢查、清理;定期檢查液壓油質(zhì),一旦發(fā)現(xiàn)油液變質(zhì)、泡沫多、沉淀物多、油水分離等現(xiàn)象后應(yīng)立即清洗系統(tǒng)并換油,確保油液的清潔。
(4)加強油液冷卻,增設(shè)油液循環(huán)冷卻系統(tǒng)。
以上方案實施后,液壓炮工作速度明顯加快,保壓效果好,滿足了生產(chǎn)要求。