華意國
(新浦化學(xué)(泰興)有限公司熱電廠,江蘇 泰興 225404)
由于水環(huán)真空泵組具有系統(tǒng)簡單、效率高、抽氣能力強等特點,其在電廠凝汽器抽真空系統(tǒng)中的應(yīng)用逐漸廣泛。近年來,幾乎所有的新建大中型電廠都采用水環(huán)真空泵。另外,在一些老電廠射水(汽)抽汽器系統(tǒng)的技改工程中,也大量使用水環(huán)真空泵來更新抽真空技術(shù)。水環(huán)真空泵組在電廠得到日益廣泛應(yīng)用的同時,由于其設(shè)計或運行控制技術(shù)的相對不成熟,在實際運行中也出現(xiàn)了一些問題,對電廠的安全運行造成了一定的威脅。
改造前的抽真空系統(tǒng)如圖1所示,從凝汽器來的汽水混合物經(jīng)過入口蝶閥后進入真空泵體,經(jīng)兩級壓縮升壓后其壓力高于大氣壓力,經(jīng)汽水分離后空氣經(jīng)彈簧逆止門排出。機組自調(diào)試投產(chǎn)后,半年內(nèi)出現(xiàn)4次真空異常,其中2次直接導(dǎo)致低真空保護停機,為正常生產(chǎn)留下較大的安全隱患。
入口蝶閥采用氣動控制,蝶閥的作用是把凝汽器系統(tǒng)與真空泵組隔開。差壓開關(guān)的作用是控制蝶閥的開、閉。當(dāng)真空泵起動后,蝶閥前后就有壓差,當(dāng)差壓達(dá)到設(shè)定值(一般將差壓值設(shè)定為3 kPa)時,發(fā)信號給電磁閥,打開儀表氣源,開啟蝶閥。滿足該差壓設(shè)定值是入口蝶閥打開的必備條件,以確保泵工作正常,防止空氣倒吸影響真空。
實際上該邏輯又成為限制條件,往往會由于信號不正常而導(dǎo)致蝶閥無法正常開啟,影響正常開機。
同時,在冬季運行時,當(dāng)運行泵真空較高(一般在98 kPa以上)時,備用泵啟動后要滿足差壓開關(guān)>3 kPa動作值的要求,則需備用泵啟動后真空高于101 kPa。實際上水環(huán)真空泵在空載負(fù)荷下也無法達(dá)到如此高的真空,因而將導(dǎo)致泵無法正常切換,從而成為泵切換的限制條件而非保護條件。
通常在廠家真空泵出口設(shè)計有止回閥,以防止蝶閥故障時大氣進入系統(tǒng)。一般采用手柄式彈簧止回閥,同時在分離器上裝流量計,通過關(guān)閉止回閥,氣體從流量計通過,還可以測試真空泵的抽氣量。但在實際中,真空泵入口止回閥常常被忽視,以致在運行泵故障跳停時,外界空氣將通過故障泵管道大量漏入凝汽器,急速破壞真空而造成停機。
(1) 停泵時,蝶閥關(guān)閉與停泵指令之間無邏輯關(guān)系。操作員在執(zhí)行關(guān)蝶閥命令后,即可停泵,若此時蝶閥故障,會因無止回閥或止回閥不嚴(yán)密而導(dǎo)致系統(tǒng)漏空氣,影響真空,甚至造成低真空跳機。
(2) 運行泵跳閘時,入口蝶閥不聯(lián)關(guān)。當(dāng)無止回閥或止回閥不嚴(yán)密時,可能導(dǎo)致系統(tǒng)大量漏空氣。
(3) 泵啟動后,入口蝶閥聯(lián)開。當(dāng)真空泵工作不正常時,未待操作員確認(rèn)即聯(lián)開入口閥門,可能導(dǎo)致系統(tǒng)真空破壞。在電氣檢修單試電機時,也會使入口閥聯(lián)開,導(dǎo)致系統(tǒng)真空破壞。
真空母管至真空泵入口之間只設(shè)計了1只由電磁閥控制的氣動蝶閥,在電磁閥電源或氣源故障,以及蝶閥密封不嚴(yán)時,都必須保持2臺泵運行,既無法隔離檢修,又影響運行成本,且降低運行可靠性。在一些特殊情況下(如蝶閥法蘭泄漏),甚至可直接導(dǎo)致低真空停機事故。
設(shè)計真空泵補水取自凝結(jié)水泵出口,由于凝結(jié)水溫度一般低于排汽溫度1 ℃~2 ℃,同時由于真空泵正常工作壓力要比凝汽器壓力低0.6 kPa左右,對應(yīng)真空泵工作水溫度應(yīng)比排汽溫度低3℃左右,實際上造成補水進入真空泵工作水系統(tǒng)后,要汽化并放出熱量,從而降低了泵的抽真空能力。另一方面,由于凝結(jié)水壓力高,也容易造成補水閥門損壞,影響正常水位控制。
廠家原先設(shè)計真空開關(guān)的目的是用于低真空時聯(lián)鎖啟動備用泵,但在電廠控制邏輯設(shè)計中則采用凝汽器壓力變送器信號來實現(xiàn),即當(dāng)真空低到85 kPa時由DCS發(fā)令聯(lián)啟備用泵,由于該控制設(shè)備一直處于閑置狀態(tài),故可以取消。
針對運行中發(fā)現(xiàn)的問題,分別進行工藝改進并修改控制邏輯,主要分為:工藝管道系統(tǒng)改進和邏輯控制系統(tǒng)改進。
在真空泵入口蝶閥前后增加手動閘閥(如不考慮投資也可設(shè)置電動門)和止回閥,防止空氣倒吸;補水水源由機組凝汽器補水改由脫鹽水補水;取消真空開關(guān)、差壓開關(guān);同時對泵的啟動、停止及聯(lián)鎖時的控制邏輯進行修改。
改進后的系統(tǒng)如圖2所示。
2.2.1 取消入口蝶閥差壓開關(guān)
取消入口蝶閥差壓開關(guān),改用其他聯(lián)鎖方式。差壓開關(guān)原先用于判斷泵是否工作正常,防止空氣倒吸,在實際應(yīng)用中其可靠性差。蝶閥仍為氣動,氣源采用本體儀表用儲氣罐,可避免泵在事故跳閘時,因電動門關(guān)閉時間長,而影響真空。電源設(shè)計應(yīng)可靠,避免與控制電源交叉。
2.2.2 取消真空開關(guān)
真空開關(guān)原先設(shè)計目的為,在低真空時聯(lián)啟備用真空泵;達(dá)到設(shè)定真空時自動停運1臺真空泵,其測點在泵入口與蝶閥之間,每臺泵設(shè)計1臺真空開關(guān)。在實際應(yīng)用中,如泵停運,會顯示低真空報警,該報警無實際意義,至于低真空聯(lián)啟備用真空泵的功能完全可以采用凝汽器真空測點值并連鎖來實現(xiàn),而且可以減少1臺真空開關(guān)的投資。
2.2.3 入口蝶閥前后增設(shè)手動隔離閥和止回閥
在入口蝶閥前后增設(shè)手動隔離閥和止回閥。止回閥可選用對夾式蝶形止回閥,密封面軟密封,閥門阻力低,更加實用可靠。
2.2.4 真空泵補水改進
泵補水由凝結(jié)水改成除鹽水,由凝汽器補水母管接入。這主要有2點好處:一是降低補水溫度,對真空泵工作有利;二是降低補水壓力,對補水設(shè)備工作壽命有利。
使分離器內(nèi)液位的高低直接影響到真空泵的性能。所抽的氣體中含有蒸汽,有可能凝結(jié)成水而使水位增加,使真空泵的電動機功率增加;但更多的可能是水位降低(甚至無水)而使泵性能急劇下降,導(dǎo)致凝汽器壓力變化影響發(fā)電機組的效率。這時控制水位就顯得非常重要。一般采用常規(guī)的機械式浮球控制閥,使水位保持在一定范圍內(nèi),水位高時可以自動溢流排放。為防萬一,在與分離器相通的現(xiàn)場磁翻板液位計上還裝有上、下限報警開關(guān),接線到控制室,提供遠(yuǎn)距離的水位報警功能。
為提高真空泵的安全可靠性,對其在事故或故障狀態(tài)下實施有效保護,防范操作員誤操作事故的發(fā)生,對真空泵的控制邏輯進行了以下修改:
(1) 真空泵任何情況下允許啟動;
(2) 當(dāng)聯(lián)鎖投入時,凝汽器真空低延時5 s或運行真空泵故障跳閘時,備用泵均聯(lián)鎖啟動;
(3) 在蝶閥關(guān)反饋到位的情況下(DCS關(guān)反饋正常),才允許操作員停用真空泵,可有效防止誤操作;
(4) 氣動蝶閥在真空泵開啟狀態(tài)下(開反饋到位)才可以打開,防止真空泵不正常或停用情況下,蝶閥被打開,導(dǎo)致真空異常;
(5) 當(dāng)真空泵聯(lián)鎖啟動時,蝶閥自行聯(lián)鎖打開,這樣在事故處理時提高了系統(tǒng)的可靠性和及時性,減少了操作員的操作;
(6) 真空泵故障跳閘時,蝶閥自行聯(lián)鎖關(guān)閉,防止泵跳停,止回閥不正常導(dǎo)致真空降低;
(7) 真空泵蝶閥在斷電情況下保持原有狀態(tài),避免失電導(dǎo)致閥門打開,影響真空。
改進是分2次進行的。針對真空泵入口缺少止回閥的先天性設(shè)計缺陷,首先對真空泵的控制邏輯進行修改并取消了真空開關(guān)、差壓開關(guān)。改進后有效防止了異常的發(fā)生,在長達(dá)10個月的穩(wěn)定運行過程中,未發(fā)生過1起真空泵異常,很大程度上提高了運行安全性。
其后,利用機組停機大修機會,在入口蝶閥增加手動真空閘閥和止回閥,進一步提高運行安全性,徹底改善因設(shè)計問題造成的生產(chǎn)不穩(wěn)定。至今未出現(xiàn)一起因真空泵導(dǎo)致的真空異常。