劉成進
(福建能源集團安溪煤矸石發(fā)電有限公司,福建 安溪 362411)
安溪煤矸石發(fā)電有限公司1、2號鍋爐給煤機自動控制系統(tǒng),原設(shè)計為現(xiàn)場PLC自動控制系統(tǒng),是江蘇賽摩拉姆齊技術(shù)有限公司配套產(chǎn)品。由于給煤機附近粉塵較多,控制柜又無密封設(shè)計,導致接點積灰、磨損、老化和松動,使控制系統(tǒng)的故障經(jīng)常發(fā)生,增加了現(xiàn)場維護的工作量。柜內(nèi)強電和弱電導線絞接在一起,相互干擾嚴重,最重要的是PLC控制器(PLC是精密電子設(shè)備,對環(huán)境要求較高)長期處于惡劣環(huán)境下,其運算性能和控制精度下降,常常因積灰出現(xiàn)誤動作和誤報警,甚至拒動作,且配件極貴,維護費用高。而給煤機自動控制系統(tǒng),是鍋爐安全燃燒的重要組成部分。給煤機控制系統(tǒng)的控制精度是否準確、控制邏輯是否正確和保護功能是否可靠,將直接影響給煤機的運行,進而影響整個火力發(fā)電機組的安全和經(jīng)濟運行。由于上述問題的存在,難以保證鍋爐給煤控制系統(tǒng)的安全運行。
隨著計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,給煤機微機控制系統(tǒng)也在不斷發(fā)展,為了適應(yīng)DCS系統(tǒng)和燃煤機組精確計量和自動控制的需要,以及公司安全生產(chǎn)的需要,決定進行給煤機控制系統(tǒng)直接采用DCS控制的技術(shù)改造工作。
福建省安溪煤矸石發(fā)電有限公司1、2號汽輪發(fā)電機組,是裝機容量為50MW燃煤機組。其中,鍋爐是由濟南鍋爐廠生產(chǎn)的YG220/9.8-M2型循環(huán)流化床鍋爐;汽輪機是由武漢汽輪機廠生產(chǎn)的N50-8.83/535型凝汽式汽輪機;發(fā)電機是由武漢汽輪發(fā)電機廠制造的QFS-50-2型發(fā)電機;給煤機是江蘇賽摩拉姆齊技術(shù)有限公司生產(chǎn)的皮帶給煤機,每臺機組共4套給煤機,都是采用PLC控制。因給煤機常出現(xiàn)設(shè)備故障,導致機組負荷波動,甚至造成鍋爐停爐,時刻威脅機組安全運行,因此對給煤機控制系統(tǒng)的可靠性,受到極大的關(guān)注。為提高電廠自動化水平,滿足機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、高效運行的要求,經(jīng)過研究決定進行如下技術(shù)改造:取消現(xiàn)場PLC控制器,其控制方法、控制過程、控制邏輯在DCS軟件上重新設(shè)計、重新編寫,采用DCS的強大功能,來實現(xiàn)PLC控制器的自動控制。
項目主要包括硬件及軟件兩部分。
該項目硬件部分的改造,主要是熱控控制信號的的改造工作,即由原輸入至PLC的信號,全部改輸入至DCS相關(guān)卡件的端子,原部分電纜保留,主要信號做如下改造:
(1)氣動出口插板門未開到位跳閘保護。該項改造是取消原故障率極高、維護檢修難度較大的接觸式的限位開關(guān),改用非接觸式的接近開關(guān)信號,送至DCS(該項改造已經(jīng)與賽摩拉姆齊技術(shù)有限公司取得聯(lián)系并被該公司采納,推廣全國相關(guān)的電廠使用)。
(2)給煤機出口溫度超80℃跳閘保護。該項改造是取消原精度等級較低的電接點雙金屬溫度計,改用熱電偶溫度測量信號送到DCS,并且通過DCS軟件程序的軟接點,實現(xiàn)給煤機出口溫度高于80℃跳閘保護的功能。
(3)堵煤跳閘保護、斷皮帶跳閘保護和給煤機變頻器故障跳閘保護等,原信號直接進入DCS。
(4)報警部分。給煤機皮帶跑偏報警,給煤機皮帶打滑報警,給煤機斷鏈報警,給煤機斷帶報警等,采用原PLC輸入信號進入DCS,DCS實現(xiàn)軟接點語音報警、給煤機堵煤報警、給煤機超溫報警、給煤機變頻器故障等DCS取用保護信號,DCS實現(xiàn)軟接點語音報警。
(5)輸出部分。DCS經(jīng)過計算機的邏輯判斷輸出指令的干接點,直接接至原來PLC的輸出端子,啟動給煤機及清掃機,實現(xiàn)DCS自動控制。
(1)給煤變頻控制盤接線的整理,重新排列新接線端子,將輸入PLC的相關(guān)接線接入DCS的相應(yīng)端子;
(2)鋪設(shè)DCS至就地一次部分的控制電纜,并在控制柜內(nèi)與一次部分的相應(yīng)端子進行連接;
(3)完成給煤氣動出口插板門接近開關(guān),給煤機出口溫度熱電偶等一次部分的的安裝工作;
(4)完成控制線的接線工作;
(5)將給煤控制盤可靠接地;
(6)檢查控制回路、動力回路接線是否正確;
(7)送電至給煤控制盤;
(8)就地單體調(diào)試變頻器啟停功能、調(diào)速功能,氣動出口插板門開關(guān)等單體調(diào)試;
(9)DCS單體調(diào)試變頻器啟停功能、調(diào)速功能,氣動出口插板門開關(guān)等單體調(diào)試;
(10)整體啟動調(diào)試。
以下清單按每臺給煤機統(tǒng)計,共計8套(見表1)。
表1 設(shè)備材料清單表
安溪煤矸石發(fā)電有限公司DCS系統(tǒng)是上海新華分散處理系統(tǒng),它代表了新華的產(chǎn)品系列。軟件XDPS不局限于控制(Controlling),它強調(diào)的是過程處理(Processing),包含了控制及其他一些信息處理功能。XDPS可以構(gòu)成各種獨立的控制裝置、分散控制系統(tǒng)DCS、監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(SCADA),它可以完成實時數(shù)據(jù)采集、過程控制、順序控制、高級控制、報警檢測、監(jiān)視和操作,可以對數(shù)據(jù)進行記錄、統(tǒng)計、顯示和打印等處理。
XDPS由高速實時數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和人機接口站(MMI)與分散處理單元(DPU)三大部分組成,是一套融計算機、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、信息技術(shù)和自動控制技術(shù)為一體的工業(yè)信息技術(shù)系列產(chǎn)品。
XDPS的通訊網(wǎng)絡(luò),是以以太網(wǎng)為基礎(chǔ)的局域網(wǎng),其主干網(wǎng)絡(luò)采用環(huán)形冗余以太網(wǎng),通訊速率10Mbps/100Mbps。I/O卡件與DPU通訊采用1∶1冗余的10M以太網(wǎng),智能遠程I/O采用1∶1冗余以太網(wǎng)與主干網(wǎng)連接。XDPS采用了最新的控制和信息技術(shù),把生產(chǎn)過程控制數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)綜合在一起,提供了工廠管理一體化的解決方案。
軟件編寫部分內(nèi)容,主要是利用新華公司的生產(chǎn)的軟件——XDPS進行PLC所有邏輯的編寫工作,實現(xiàn)PLC自動運行系統(tǒng)相當?shù)倪壿?。其邏輯與原來PLC基本相同,且改造了原來的PLC不足之處。優(yōu)化控制系統(tǒng)邏輯。
詳細編寫過程是個復雜的過程,主要分成兩部分:一是DPU組態(tài),二是CRT畫面的制作。其中DPU組態(tài)及CRT畫面的制作的主要過程及順序是:控制邏輯的設(shè)計→全局點目錄的建立→DPU離線組態(tài)→DPU在線下裝→CRT畫面的制作→實現(xiàn)軟手操控制→單體試驗。
實現(xiàn)的功能有:
(1)遠程控制方式。主控室送出給煤機啟動信號和給煤機停止信號,給煤量請求信號,實現(xiàn)遠程控制??刂葡到y(tǒng)將采集稱重信號,同時處理馬達轉(zhuǎn)速脈沖信號得到速度,由此計算出實際給煤率,將與用戶申請的給煤率比較,調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,以實現(xiàn)流量的控制;
(2)就地控制方式。在就地控制方式下,給煤機啟動信號和給煤機停止信號以及給煤量請求信號,由現(xiàn)場的按扭及變頻器人機界面給出。同樣,控制系統(tǒng)將采集的稱重信號,同時處理馬達轉(zhuǎn)速脈沖信號得到速度,由此計算出實際給煤率。系統(tǒng)將與用戶申請的給煤率比較,調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,以實現(xiàn)流量的控制;
(3)保護及報警措施。當系統(tǒng)出現(xiàn)下列異常情況應(yīng)當向主控室發(fā)出報警,并采取相關(guān)保護措施。
1)稱重傳感器失效。處理方式:向主控室報警;
2)測速傳感器失效,檢測不到轉(zhuǎn)速。處理方式:延時兩秒后,停止給煤機皮帶馬達,向主控室報警;
3)用戶請求給煤率的輸入信號發(fā)生斷線。處理方式:給煤機向主控室報警;
4)變頻器故障。處理方式:當給煤機皮帶馬達變頻器出現(xiàn)故障時,向變頻器發(fā)出停止信號,給煤機停止運行,向主控室報警;
5)密碼保護畫面。保護用戶的操作權(quán)限,防止非操作人員進入控制主畫面對設(shè)備誤操作或?qū)\行參數(shù)進行非法修改。
(4)系統(tǒng)畫面設(shè)置。
1)主畫面。顯示系統(tǒng)的控制方式和運行狀態(tài),顯示實時煤流量和累計煤流量,實現(xiàn)就地控制方式下的給煤機啟動和停止;
2)運行參數(shù)設(shè)置畫面。實現(xiàn)就地控制方式下的給煤率設(shè)定;
3)現(xiàn)場參數(shù)顯示畫面。顯示馬達轉(zhuǎn)速和電流,皮帶線速度,用戶請求給煤率和實際給煤率等參數(shù);
4)報警顯示畫面。記錄異常故障情況發(fā)生的日期及時間。
給煤系統(tǒng)的CRT畫面如圖1所示。
圖1 給煤系統(tǒng)CRT畫面
技改工程投入運行后,運行效果良好,信號更加穩(wěn)定,保護動作準確,報警系統(tǒng)語音功能更加可靠。該技改工作,充分保證了給煤機控制系統(tǒng)的安全可靠運行,大大減小設(shè)備故障,減輕日常的維護強度,節(jié)約了維護成本,為公司的長周期運行創(chuàng)造有利條件。最重要的是,基本上可以不用設(shè)備維護費用(除一次元件外),年平均可節(jié)約維護費用12萬元左右,同時保證了公司機組的安全穩(wěn)定生產(chǎn),提高了公司的整體經(jīng)濟效益。
2009年5月和2008年10月,分別對安溪煤矸石發(fā)電有限公司1、2號爐共8臺給煤機進行了技術(shù)改造。給煤機控制系統(tǒng)經(jīng)過技術(shù)改造后,兩臺爐給煤機控制系統(tǒng)投入運行已一年有余。在這一年多的時間里,給煤機故障的事故發(fā)生次數(shù)為零,運行維護工作也幾乎為零。同時,也杜絕了因控制系統(tǒng)引起的非計劃停車,克服了原來信息不足給分析事故原因帶來的困難,利用SOE報警信息能夠及時查明停車原因。
DCS系統(tǒng)為操作人員提供一個良好的人機界面,方便有效地對鍋爐給煤控制系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)進行監(jiān)視和控制,克服了原PLC控制系統(tǒng)多數(shù)信號只在內(nèi)部處理的弊端。同時在保留其控制原理的基礎(chǔ)上,將PLC控制方式改造為DCS控制下可選擇的串級、自動、手動3種操作模式。徹底解決原來誤動作停車原因不明、系統(tǒng)通訊中斷故障等一系列的制約因素。事故原因能夠通過DCS的SOE、歷史趨勢得到準確判斷,表明控制系統(tǒng)瓶頸問題已經(jīng)消除。
事實充分證明,安溪煤矸石發(fā)電有限公司給煤機控制系統(tǒng)技術(shù)改造方案是合理的,DCS的邏輯組態(tài)是正確的,技術(shù)改造工程是成功的。本改造工作采用DCS控制給煤系統(tǒng),不僅簡單方便,而且可靠性提高。對于節(jié)約能源、提高經(jīng)濟效益及保證設(shè)備安全生產(chǎn)都有著重大意義。
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