楊祖煊
(古丈縣水電經(jīng)營(yíng)管理站,湖南 湘西 416300 )
白溪關(guān)水電站位于古丈縣西北部斷龍山鄉(xiāng)境內(nèi),涂乍河下游滴水潭上,距古丈縣城37km,是一個(gè)引水式電站。水庫(kù)壩址以上控制集雨面積490km2,總庫(kù)容1720萬m3;電站最大水頭40m,額定水頭28m,最小水頭15m,單機(jī)引用流量5.8m3/s。安裝4臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量1250 kW,總裝機(jī)容量5000 kW,設(shè)計(jì)年發(fā)電量2293萬kWh。該工程于1976年審批立項(xiàng),同年10月破土動(dòng)工,1982年10月1#、2#機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行,1985年5月3#機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行,1993年5月4#機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行。電站上游11 km處,建有保靖縣長(zhǎng)潭電站,水庫(kù)庫(kù)容920萬m3,裝機(jī)1790kW。本文就白溪關(guān)水電站增容及改造的實(shí)現(xiàn)及效果予以論述。
白溪關(guān)水電站是古丈縣唯一總裝機(jī)超過500 kW的電站。不僅擔(dān)負(fù)著全縣37%的用電負(fù)荷,還擔(dān)負(fù)著向古丈縣斷龍山鄉(xiāng)農(nóng)村代燃料用戶供電的重要責(zé)任。該電站是古丈縣工業(yè)企業(yè)賴以生存的條件和基礎(chǔ),更是全縣扶貧攻堅(jiān)、脫貧致富、發(fā)展經(jīng)濟(jì)的支柱。
由于電站建設(shè)年代早,又是一個(gè)三邊工程,受當(dāng)時(shí)資金和技術(shù)條件的限制,造成了電站設(shè)計(jì)和選用的設(shè)備存在一些缺陷。原選用的機(jī)電設(shè)備技術(shù)落后,自動(dòng)化程度低,能耗大,許多設(shè)備已為淘汰產(chǎn)品,廠家停止生產(chǎn),設(shè)備檢修時(shí)無法買到零配件,給運(yùn)行維護(hù)帶來很大麻煩。加之運(yùn)行二十年來,機(jī)組機(jī)械磨損、設(shè)備絕緣老化現(xiàn)象嚴(yán)重,水工設(shè)施不同程度損壞,電站的綜合發(fā)電能力日趨下降,特別是1#、2#、3#機(jī)組老化相當(dāng)嚴(yán)重,已不能正常運(yùn)行,致使機(jī)組頻繁停運(yùn)檢修,棄水增大,出力下降,發(fā)電量逐年下滑。近十年來發(fā)電量一直徘徊在1700萬kWh左右,距設(shè)計(jì)年發(fā)電量2293kWh的水平相差甚遠(yuǎn)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足縣城和近區(qū)的供電。
為了進(jìn)一步加快古丈縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,保證電站安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高經(jīng)濟(jì)效益,在改造水工設(shè)施的同時(shí),改造電站機(jī)電設(shè)備,選用科技含量高、性能好的設(shè)備以增強(qiáng)電站自身造血功能,夯實(shí)電站發(fā)展后勁,是十分必要也是十分迫切的。
為選擇最適合白溪關(guān)水電站增容及改造的方案,我們一方面大量搜集國(guó)內(nèi)類似電站(賦石電站、皎口電站等)改造的技術(shù)資料,一方面組織了由州、縣水利部門、設(shè)計(jì)單位和電站的技術(shù)人員組成的隊(duì)伍到與白溪關(guān)電站情況基本一樣的銅山源電站實(shí)地考察。同時(shí)結(jié)合白溪關(guān)電站高水頭(30~ 40m)運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)(約占80%)、豐水期棄水較多的實(shí)際情況,最終確定白溪關(guān)水電站增容及改造總體方案為:輸水管道和機(jī)組土建部分不變,更換水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪及發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子線圈,提高發(fā)電機(jī)絕緣等級(jí),由B級(jí)提高到F級(jí),改造調(diào)速器,單機(jī)容量由1250kW提高到1600kW,總裝機(jī)容量由5000kW提高到6400kW,改造電氣一、二次部分,提高自動(dòng)化水平。
(1)水輪發(fā)電機(jī)組:推薦選用HL(A703)-LJ-100更換HL263-LJ-100水輪機(jī)配發(fā)電機(jī)TS215/36-16機(jī)組機(jī)型。
(2)調(diào)速器:采用局部改造方案。即保持原有的油壓裝置及接力器部分,電氣部分采用可編程微機(jī)調(diào)節(jié)器,機(jī)構(gòu)部分采用全數(shù)字邏輯式機(jī)構(gòu)液壓系統(tǒng)。
(3)水力機(jī)械輔助設(shè)備及自動(dòng)化:機(jī)組順控采用可編程控制,控制保護(hù)采用常規(guī)監(jiān)控系統(tǒng),繼電保護(hù)采用微機(jī)保護(hù)。
發(fā)電機(jī)母線側(cè)采用單母線分段,35kV側(cè)采用單母線接線。新增一臺(tái)S9-6300/35雙圈變壓器與1#、2#、3#發(fā)電機(jī)構(gòu)成單母線,利用一臺(tái)SL7-3150/35雙圈變壓器與4#機(jī)單機(jī)單變接線,6.3kV側(cè)采用斷路器分段,以利運(yùn)行和檢修。
電氣設(shè)備布置因地制宜,在不變動(dòng)原工程地形和副廠房土建結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,將原露天式主變壓器場(chǎng)改建為半敞開式分層布置,即下層為半敞開式的35kV主變室,上層為35kV戶內(nèi)配電室。6.3kV配電室、中控室、勵(lì)磁室、蓄電池室等其他位置保持基本不變。
白溪關(guān)水電站增容及改造分兩期實(shí)施,主要設(shè)備實(shí)行公開招投標(biāo)采購(gòu)。2002年至2004年完成了1#、2#、3#水輪發(fā)電機(jī)組的增容和勵(lì)磁、測(cè)溫制動(dòng)及調(diào)速器改造。主要改造內(nèi)容為:水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪由原HL263-LJ-100更換為全不銹鋼HLA702-LJ-98轉(zhuǎn)輪,水輪機(jī)密封由原單層橡膠平板密封更換為液壓端面密封,設(shè)置空氣檢修圍帶檢修密封,導(dǎo)水機(jī)構(gòu)進(jìn)行徹底處理即對(duì)導(dǎo)葉間立面、導(dǎo)葉與頂蓋、底環(huán)間端面進(jìn)行修補(bǔ),上、下軸套更換為銅套加四氯乙烯內(nèi)襯,上、下抗磨板更新為不銹鋼材料;發(fā)電機(jī)更換定、轉(zhuǎn)子線圈,轉(zhuǎn)子線圈由原扁鋁帶更換為扁銅帶,定子、轉(zhuǎn)子繞組絕緣由原B級(jí)提高到F級(jí),改進(jìn)發(fā)電機(jī)通風(fēng)冷卻系統(tǒng),推力瓦由原巴氏合金更換為彈性塑料瓦,測(cè)溫元件改用pt100鉑電阻;勵(lì)磁裝置由原KGLF-21F可控硅三相半控橋式自復(fù)激勵(lì)磁系統(tǒng)更換為WJL-65型PLC微機(jī)自并激三相全控橋式晶閘管整流勵(lì)磁系統(tǒng);采用新的“O”型密封氣回復(fù)制動(dòng)器并改進(jìn)相應(yīng)管路系統(tǒng),轉(zhuǎn)速信號(hào)裝置采用LZX-3A電腦邏輯型裝置;調(diào)速器由原X(Y)T-1000型機(jī)械液壓式更換為BWT-1000型步進(jìn)式微機(jī)調(diào)速器等。
白溪關(guān)水電站總裝機(jī)容量現(xiàn)為6050kW,增加1050kW,年增發(fā)電量250萬kWh。在近幾年的運(yùn)行過程中,單機(jī)最大出力由原來的1600kW提高到1900kW,單機(jī)單月發(fā)電量最大曾達(dá)120萬kWh(2003年5月),創(chuàng)歷史最高。豐水期來水得到充分利用,減少了電站棄水量,既提高了水能資源的利用率,又提高了電站自身經(jīng)濟(jì)效益。
(1)水輪機(jī)出力、效率均有明顯改善。水輪機(jī)額定出力由原1330kW提高至1710kW,增加28.6%,水輪機(jī)額定工況點(diǎn)效率由原83.5%提高至89.3%,提高5.8%。同時(shí),水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪及上、下抗磨板采用了不銹鋼材料,大大增強(qiáng)了水輪機(jī)的機(jī)械性能,較之原來更耐蝕、耐磨,降低了因氣蝕和空蝕可能導(dǎo)致的損壞水輪機(jī)過流部件、破壞水流正常流動(dòng)出現(xiàn)的能量損失增加和水輪機(jī)振動(dòng)、噪聲增強(qiáng)等不良后果。
(2)發(fā)電機(jī)整體性能明顯改善。發(fā)電機(jī)新型號(hào)為SF-J1600-16/2150,額定功率由原1250kW提高至1600kW,增加28%,額定效率>94.5%。一是發(fā)電機(jī)定子周圍增加了6個(gè)通風(fēng)口,轉(zhuǎn)子兩端加大了風(fēng)扇葉,轉(zhuǎn)子線圈間新增了8個(gè)通風(fēng)孔,并在轉(zhuǎn)子內(nèi)側(cè)加了4片導(dǎo)風(fēng)葉,風(fēng)向由導(dǎo)風(fēng)葉經(jīng)轉(zhuǎn)子通風(fēng)孔直接向轉(zhuǎn)子線圈、定子線圈和鐵芯吹風(fēng)散熱。使發(fā)電機(jī)定子線圈由原上、下通風(fēng)冷卻變成了上、中、下三個(gè)方向同時(shí)通風(fēng)冷卻,大大改善了發(fā)電機(jī)的散熱條件,降低了溫升,與未改造的機(jī)組比較,有明顯手感區(qū)別。二是推力瓦由原巴氏合金瓦更換為彈性塑料瓦,不僅增強(qiáng)了推力瓦的耐磨性,開機(jī)前不必頂轉(zhuǎn)子,縮短了開機(jī)時(shí)間;而且能在低轉(zhuǎn)速下長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行不致升溫,機(jī)組軸承溫度在同等條件下低了10℃左右,極大的提高了機(jī)組運(yùn)行的可靠性。
(3)改造后的調(diào)速器,提高了自動(dòng)化程度,裝置更簡(jiǎn)單、衛(wèi)生。取消了原有的開限機(jī)構(gòu)和杠桿連接機(jī)構(gòu)以及飛擺電機(jī)、引導(dǎo)閥等部件,原需人工手動(dòng)操作的開停機(jī)和增減負(fù)荷等過程,變成在“觸摸屏”上直接點(diǎn)擊即可順利完成一系列的開停機(jī)調(diào)節(jié)過程,操作簡(jiǎn)便快捷易行、靈敏度高。
(4)改造后的勵(lì)磁裝置采用PLC微機(jī)自并激勵(lì)磁裝置,取消了原有的變流器,既減少了元件,又使接線更清楚、簡(jiǎn)單整潔,還有利于通風(fēng)散熱。勵(lì)磁屏上的顯示器實(shí)時(shí)顯示工況,做到了重要數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示、修改和永久性保存。通過PLC微機(jī)自帶的RS-485通訊口,可在上位機(jī)讀出微機(jī)的各變量及I/O接口狀態(tài),修改各種控制數(shù)據(jù),控制勵(lì)磁裝置的運(yùn)行。也可在勵(lì)磁屏上直接操作,在運(yùn)行操作過程中如出現(xiàn)故障,能方便地通過顯示器,直接讀出故障和問題出現(xiàn)部位,有利于操作人員和維修人員直接處理當(dāng)前所示故障。本裝置很好地解決了原來運(yùn)行中無功功率不足的問題,較之原裝置更先進(jìn)、更適用。
從白溪關(guān)水電站增容及改造的實(shí)現(xiàn)可以清楚的看出:水電站增容及改造具有技術(shù)簡(jiǎn)單、工程量小、建設(shè)周期短、見效快等到優(yōu)點(diǎn)。增容及改造工程的實(shí)施既能增加電站發(fā)電量,提升經(jīng)濟(jì)效益,又能夠提升電站的綜合自動(dòng)化水平和高科技含量;可減輕電站運(yùn)行、檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率,還能促進(jìn)員工加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高電站生產(chǎn)、管理人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),延長(zhǎng)機(jī)電設(shè)備的使用壽命;同時(shí)降低了機(jī)電設(shè)備的能耗,保證了電站安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
白溪關(guān)水電站增容及改造工程雖未全部完成,仍有一些問題未得到解決,但通過上述分析可以看出,已改造的部分總體是成功的,效果是良好的。這為電站下一步進(jìn)行全面改造和全縣其他小水電站進(jìn)行增容及改造積累了經(jīng)驗(yàn),起了個(gè)好頭。也為我縣小水電站全面建成微機(jī)綜合自動(dòng)化系統(tǒng),達(dá)到“無人值班、少人值守”打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
[1] 黃美勝. 涼頭水電站增容改造分析[J]. 中國(guó)水能及電氣化, 2008.
[2] 向紹紅. 岳虎灘水電站增容改造[J], 中國(guó)水能及電氣化, 2008.