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改進的Scheibel萃取塔的性能研究

2010-01-14 04:12陳真生袁慎峰陳志榮
浙江化工 2010年4期
關鍵詞:孔率塔中丙醇

陳真生 袁慎峰 尹 紅 陳志榮

(浙江大學化學工程與生物工程學系,浙江 杭州 310027)

0 引言

Scheibel萃取塔是一種具有攪拌段和分層段的多級逆流萃取裝置,在溶劑萃取領域中有著廣泛的應用,它的設計方案是Scheibel在1946年最先提出的,在萃取塔中間隔安裝攪拌段和分層段,在軸向的中間安裝用電動機帶動的轉軸,攪拌段的轉軸上裝有攪拌漿,分層段是用孔隙率約為98%的金屬絲網作為填料[1]。在Scheibel萃取塔中,填料主要有兩個作用,一是相分離進行的場所,二是減少軸向返混,對每一級內的轉動的液體提供一個有效的阻擋。但是當需要轉速比較快的時候,每一級填料的密度和高度都要增加。在第一個Scheibel萃取塔提出來以后,Scheibel又提出了兩個改進的Scheibel萃取塔[2-3],節(jié)省了萃取塔填料的用量,但是結構比較復雜,返混也比較嚴重。傳統(tǒng)的Scheibel萃取塔具有較高的傳質效率,但是存在著較嚴重的返混,降低了萃取塔的萃取效率[4],也不容易進行放大設計。

篩板塔也是一種常用的逐板接觸式逆流液液萃取設備,主要由篩板和溢流管組成[5]。分散相經篩板的小孔分散為液滴群,與流經溢流管的連續(xù)相接觸實現(xiàn)傳質。每兩塊篩板間均具有分散和聚結,故連續(xù)相的軸向返混被限制在篩板之間的范圍內,而不會擴展至整個塔內。而且,由于萃取塔的結構簡單,造價低廉,在許多工業(yè)工程中得到廣泛的應用,尤其是在萃取過程需要理論級數(shù)少,處理量大及物性具有腐蝕性的場合。但是其缺點在于傳質效率低,需要較高的廠房,對密度差小的體系處理能力低,不能處理流比很高的情況等等[6]。

針對上述兩種萃取設備的優(yōu)缺點,本文設計了一種改進的Scheibel萃取塔。在傳統(tǒng)的Scheibel萃取塔的填料兩端各加一塊篩板,篩板可以大大降低流體返混,和轉動流體對分層段的擾動,并減少填料的用量。這種改進的Scheibel萃取塔具有傳質效率高,返混較少,處理能力較大等優(yōu)點。本論文用丙醇-水-庚烷體系對改進的一級Scheibel萃取塔進行性能研究。并在較佳的操作條件下對改進的三級Scheibel萃取塔和傳統(tǒng)的三級Scheibel萃取塔進行了對比研究。

1 實驗部分

1.1 實驗裝置

一級Scheibel萃取塔如圖1所示:

萃取塔塔身用有機玻璃制造,方便觀察塔中的實驗現(xiàn)象。塔身直徑為50mm,攪拌段高度為50mm,分層段高度25mm,填料為孔隙率約為98%的金屬絲網,填料兩端各裝有一塊篩板。兩端各有5mm空隙,方便觀察分層情況。入口F1為輕相入口,入口F2為重相入口,出口Z(T)為重相出口,出口Q(T)為輕相出口。在萃取操作過程中,溫度對萃取效率的影響較大,油水兩相的互溶度,溶質在兩相的分配系數(shù)都和溫度密切相關。由于溫度對相平衡和分配系數(shù)的影響都很大,因此需要在萃取裝置外面加一個循環(huán)水恒溫水浴裝置,以消除溫度對實驗結果的影響。物料從位于比塔頂高2m的高位槽中通入萃取塔中,中間加有流量計。所有連接管線為不銹鋼或有機玻璃,可以防止物料被污染。

1.2 實驗步驟和分析方法

整個萃取裝置先用質量分數(shù)為50%的乙醇水溶液浸泡8h,然后用蒸餾水對塔清洗四次,所有的管線,閥門,連接點,高位槽等都要清洗干凈,不讓任何污染物殘留。

實驗體系為丙醇-水-庚烷體系,被分離物料為丙醇質量分數(shù)為10%的庚烷溶液。庚烷是溶劑,塔內的庚烷相叫萃余相。水是萃取劑,塔內的水相為萃取相。實驗開始前先用蒸餾水充滿整個萃取塔,然后打開攪拌電機,同時從F1、F2入口按一定流速通入被分離物料和蒸餾水。

當萃取裝置開啟后,每隔一定的時間從塔頂和塔底取少許萃余相樣品和萃取相樣品分析。收集的樣品在分析前必須先預熱,以保證樣品在分析時是完全溶解的。本實驗采用的主要分析儀器為氣相色譜,型號為GC-920,SE-54中等極性毛細管柱。

2 結果與討論

在萃取過程中,萃取效率對一些操作參數(shù)的變化比較敏感,如萃取體系溫度,篩板的開孔率,攪拌速度和進料流量等。當某個操作參數(shù)發(fā)生改變,萃取相和萃余相的組成也將發(fā)生較大變化并最終影響萃取效率。Bonnet研究了不同參數(shù)對五級Scheibel萃取塔萃取效率的影響[7],發(fā)現(xiàn)攪拌速度和分散相和連續(xù)相的流量對萃取效率的影響最大。攪拌速度的快慢決定了體系的油水兩相能否混合均勻,返混程度和攪拌對分層的影響;進料流量的大小決定了原料在萃取裝置中的停留時間。所以本文主要研究了攪拌速度和進料流量對萃取效率的影響。本文選取萃取溫度303K,在這個萃取溫度下研究了篩板開孔率,攪拌速度,進料流量對萃取效率的影響。并在較佳的操作條件下對改進的三級Scheibel萃取塔和傳統(tǒng)的三級Scheibel萃取塔進行了對比研究。本文以萃余相中丙醇含量來衡量萃取效率,萃余相丙醇含量低,則萃取效率高,萃余相丙醇含量高,則萃取效率低。

2.1 開孔率對萃取效率的影響

篩板的開孔率是篩板萃取塔萃取效率的一個很重要的影響因素,同樣也是改進的Scheibel萃取塔的萃取效率的重要影響因素。如果開孔率很大,則改進的Scheibel萃取塔不能有效的降低返混;如果開孔率太小,又嚴重影響了萃取塔的流通量和處理能力。所以本文最先研究了開孔率對萃取效率的影響。

篩板萃取塔的開孔率一般選擇5%~20%之間,本文對改進的Scheibel萃取塔選用開孔率為5%、10%、20%、30%和100%(即傳統(tǒng)的Scheibel萃取塔)進行研究。在預實驗確定的較佳的操作條件(F1=F2=3.0mL/min,100r/min,萃取溫度:303K)下得到的實驗結果如圖2所示:

從圖2可知,當開孔率為5%時,篩板的開孔率較低,液體的上下流通受到阻礙,得到的萃余相丙醇含量較高,萃取效率較低;當開孔率為10%時,篩板的開孔率較適中,能夠保證液體較好的上下流通,同時又可以較好的限制返混,得到的萃余相丙醇含量低,萃取效率較高;當開孔率為20%時,液體能夠較好的上下流通,返混和轉動流體對分層段的干擾都比較大,得到的萃余相丙醇的含量較高,萃取效率較低;當開孔率為30%時,返混和轉動流體對分層段的干擾都比較大,得到的萃余相丙醇含量較高,萃取效率較低。當開孔率為100%時,和傳統(tǒng)的Scheibel萃取塔一樣,返混比較嚴重,萃取效率低。由此可見當開孔率為10%時,篩板的開孔率適中,萃取效率較高。

2.2 攪拌速度對萃取效率的影響

攪拌速度對萃取效率有較大的影響,當攪拌速度過大,體系分層較困難,返混也會較嚴重;當攪拌速度過小,體系傳質不充分,萃取效率不高。本文選取了五個攪拌速度(50、75、100、150、200r/min)研究了攪拌速度對萃取效率的影響。實驗結果如圖3所示:

從圖3可知,當攪拌速度從50r/min增加到100r/min時,萃取效率隨著轉速的增加而提高。這是因為在較低的轉速下,萃取相和萃余相不能混合均勻,傳質效率低,萃余相丙醇含量高,萃取效率低。但隨著轉速的增加,萃取相和萃余相能夠得到充分混合,傳質效率逐漸增加,萃余相丙醇含量逐漸降低,萃取效率逐漸增加。當攪拌速度從100r/min增加到200r/min時,萃取相和萃余相能夠充分混合,但是隨著攪拌速度的增加,攪拌對分層段的擾動增大,萃余相丙醇含量增加,萃取效率降低。因此,對于改進的Scheibel萃取塔,攪拌速度為100r/min時能夠達到較高的萃取效率。

2.3 進料流量對萃取效率的影響

為保證液液萃取兩相有比較充分的接觸和分層時間,就需要兩相在萃取塔中有足夠的停留時間[8]。而停留時間由進料流量決定,當萃取塔直徑一定時,進料流量越大,物料在塔中的停留時間就越短,反之停留時間則越長。在已確定的較佳開孔率10%和較佳攪拌速度100r/min的條件下對進料總流量對萃取效率的影響進行了研究。本文在相同的相比(F1:F2=1:1)下研究不同進料總流量(F1+F2)對萃取效率的影響,確定該塔的處理量。本文選取了總流量分別為4.0、6.0、8.0mL/min進行了實驗。實驗結果如圖4所示:

從圖4可知,萃取效率隨著進料總流量的的減少而增加,但是當進料總流量為4.0、6.0mL/min時,兩者的萃余相丙醇含量比較接近,萃取效率相差較小。但是當進料總流量增加到8.0mL/min時,兩相物料在萃取塔中的停留時間不足,萃余相丙醇含量較高,萃取效率明顯下降。這表明當進料總流量為6.0mL/min時既能取得較好的萃取效率,又能具有較大的處理量。因此進料總流量6.0mL/min為較佳的進料流量。

此外,由于萃取塔中一開始充滿萃取劑,萃取塔要達到穩(wěn)定狀態(tài)需要一定的時間。由圖4可見,當進料總流量分別為4.0、6.0、8.0mL/min時,達到穩(wěn)定所需的時間為150、100、75min。這是因為進料總流量越大,對塔內萃取劑的置換速度越快,達到穩(wěn)定所需要的時間就越短。

2.4 改進的Scheibel萃取塔和傳統(tǒng)的Scheibel萃取塔萃取效率對比

本文對改進的三級Scheibel萃取塔和傳統(tǒng)的三級Scheibel萃取塔的萃取效率進行了對比研究。在較佳的操作條件(開孔率10%,進料總流量6.0mL/min,攪拌速度100r/min)下,兩個萃取塔的實驗結果如圖5所示:

從圖5可知,在改進的三級Scheibel萃取塔中,達到平衡時,萃余相的丙醇含量約為0.2%,而在傳統(tǒng)的Scheibel萃取塔中,達到平衡時,萃余相的丙醇含量約為0.6%。這說明改進的Scheibel萃取塔在萃取效率方面明顯要好于傳統(tǒng)的Scheibel萃取塔。主要原因是通過在傳統(tǒng)的Scheibel萃取塔的填料兩端加上篩板,可以顯著降低塔內物料的返混,減少了轉動的流體對分層段的干擾。

3 結論

本文設計了一種改進的Scheibel萃取塔,在傳統(tǒng)的Scheibel萃取塔填料兩端各加上一塊篩板。本文研究了篩板的開孔率,攪拌速度和進料總流量等操作條件對改進的一級Scheibel萃取塔萃取效率的影響。得到了較佳的篩板開孔率10%和較佳的操作條件:攪拌速度為100r/min,進料總流量為6.0mL/min。然后在較佳的操作條件下對改進的三級Scheibel萃取塔和傳統(tǒng)的三級Scheibel萃取塔進行對比試驗。結果顯示改進的Scheibel萃取塔能夠有效的減少返混,降低轉動流體對分層段的干擾,萃取效率明顯提高。

[1]T.C.Lo,M.H.I.Baird,C.Hanson.Handbook of Solvent Extraction[M].Wiley-Interscience,New York,1983:475-485.

[2]Scheibel E G.Performance of an Internally Baffled Multistage Extraction column[J].AIChE.1956,(2):74-78.

[3]Scheibel E G.Liquid-liquid extraction column having rotatable pumping impeller assemblies:US,3389970[P].1968-06-25.

[4]Bonnet J C,Jeffreys G V.Hydrodynamics and mass t ransfer characteristics of a scheibel extractor[J].AIChE,1985,31:795-801.

[5]朱慎林.篩板萃取柱,溶劑萃取手冊[M].北京,化學工業(yè)出版社,2001:226-225.

[6]費維揚,工業(yè)萃取設備,溶劑萃取手冊[M].北京,化學工業(yè)出版社,2001:180-188.

[7]Bonnet J C.Hydrodynamics and mass transfer in a s cheibel extractor[M].Sc.Thesis,Aston University,Birmingham,UK,1982.

[8]Ettouney R S,El-Rifai M A,Ghallab A O.Steady state modeling of perforated plate extraction columns[J].Chem Eng Process,2007,46:713-720.

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