王 浩
中圖分類號:TM4文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1671—7597(2009)0620036-01
一、引言
隨著變頻器在工礦企業(yè)等及應(yīng)用,故障維修問題也日漸突出。我公司所使用的變頻器主要應(yīng)用在風(fēng)機、水泵和卸料閥類負(fù)載,共計36臺,全部為380V電源,主要是西門子、富士、臺達(dá)等產(chǎn)品。在調(diào)試和使用過程中,變頻器常見故障主要有參數(shù)設(shè)置不當(dāng),過電流,過電壓,變頻器超溫或電機超溫。接地故障,電源斷相,輸出故障等。
二、變頻調(diào)速的工作原理及控制優(yōu)點
變頻器是把工頻電源(50Hz式60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現(xiàn)電機的變速運行的設(shè)備,通用型一般采用Ac—DC-AC變換方式,整個過程就是整流和逆變,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆變成交流電。使用變頻器其控制優(yōu)點是能夠有效的節(jié)能降耗,其節(jié)電率很高。幾乎能將因設(shè)計用康余和用量變化浪費的電能全部節(jié)省下來。變頻器調(diào)速精度高,功率因數(shù)高,使用它可以提高產(chǎn)品的質(zhì)量,產(chǎn)量,并降低物料和設(shè)備損耗。調(diào)速控制方便、維護簡單,可網(wǎng)絡(luò)化集中,遠(yuǎn)程控制;可與PLC組成自動控制系統(tǒng),使生產(chǎn)自動化;使用變頻器變頻后也能夠減少機械磨損和噪音。
三、故障排除實例及原因分析
安徽雪納非金屬材料有限公司,在使用變頻器時,由于生產(chǎn)的產(chǎn)品均為超細(xì)粉料(325目一6000目),粉塵大、運行環(huán)境差,相當(dāng)一部分變頻器均為24小時運行,操作工文化程度平均偏低,這樣勢必造成變頻器出現(xiàn)不同程度的故障。引起故障的現(xiàn)象各不相同,原因也是千差萬別,因此對現(xiàn)場維修經(jīng)驗是十分寶貴的。下面介紹幾例常見故障,并結(jié)合實例分析總結(jié)故障原因。
(一)直流過電壓報警故障
PA3變頻器經(jīng)常出現(xiàn)在運行時直流過電壓F002故障報警,變頻器跳閘。在增大斜波下降時間t后,仍然不能解決。由于西門子M<430系列變頻器沒有內(nèi)置的制動單元,不能將再生的制動產(chǎn)生的能量消耗掉,而MM440系列變頻器有內(nèi)置的制動單元,所以將PA3變頻器改為西門子MM440系列,并將變頻器容量由30KW改為37KW。這樣改造后,PA3變頻器沒有再出現(xiàn)故障。
(二)電動機過溫
有時變頻器會出現(xiàn)F0011故障代碼一般可分為變頻器原因和其他原因,變頻器一般應(yīng)檢查以下幾個方面,電動機銘牌參數(shù)和變頻器參數(shù)是否一致避免超負(fù)荷運行,標(biāo)稱的電動機溫度超限值(p0626-p0628)必須正確。例如:我公司重鈣車間分級機卸料電機Y180L-6,15KW變頻器就出現(xiàn)電動機過溫故障代碼,檢查變頻器參數(shù)發(fā)現(xiàn)電動機額定功率設(shè)定偏小,原六級電機980轉(zhuǎn)改為四級電機1480轉(zhuǎn),調(diào)整參數(shù)后故障排除。外部原因首先檢查電動機的重量(P0344)是否合理,必要時加以修改。如果使用的電動機不是西門子的標(biāo)準(zhǔn)電動機,應(yīng)修改P0626,P0627,P0628。過溫保護的數(shù)據(jù)。其次檢修電機是否有故障,例如:我公司粉磨車間超細(xì)研磨機給料變頻器西門子MM430,4KW電機變頻器面板顯示電動機過溫故障,檢查變頻器參數(shù)無誤后用手觸摸電機表面散熱槽發(fā)現(xiàn)溫度偏高,用手盤動連接傳動部位,發(fā)現(xiàn)負(fù)荷較大,檢修電機發(fā)現(xiàn)前端蓋軸承損壞,軸承更換后故障排除。一般電機過熱的原因可以總結(jié)為電機本身內(nèi)部原因和外部原因兩種情況。
電機內(nèi)部原因:電機定子轉(zhuǎn)子掃堂,軸承損壞,或裝配不當(dāng):電機繞組絕緣不好,匝間,相間,對地短路,或接線錯誤:電機定子鐵心硅鋼片絕緣損壞,定子鐵芯短路,引起定子渦流增大,導(dǎo)致電機過熱;電機轉(zhuǎn)子斷條導(dǎo)致電流增大,溫度上升。
(三)干擾問題
變頻器輸出的0~20mA電流信號由帶屏蔽的雙絞線引至DCS室,波形經(jīng)常無規(guī)律波動,使操作產(chǎn)生誤判斷。判斷為變頻器干擾引起,變頻器采用獨立短粗線重新接地,將0~20mA電流信號屏蔽雙絞線的屏蔽層可靠接地,并將變頻器主回路動力線與信號線分開一定距離,故障現(xiàn)象消除。
(四)電機過流故障
一臺富士7.5千瓦/FP,N7,5P11s一4CX變頻器,帶粉磨車間超細(xì)磨隔膜泵電機,在運行時,面板顯示OC1,恢復(fù)上電后重啟仍然顯示加速時過電流,按PRG鍵進入菜單并選擇F07和F08變頻器加/減速時間。時間分別設(shè)定為60秒和i00秒。參說設(shè)定正確。將變頻器和電機間的動力電纜拆下,分別并試驗電機和變頻器,給電機臨時供電,啟動正常并未發(fā)現(xiàn)異常聲音。變頻器帶另一臺隔膜泵也運行正常。拆除隔膜泵進漿口,啟動隔膜泵發(fā)現(xiàn)出漿料較少,查供漿管路發(fā)現(xiàn)漿料管路被堵,清理管路后變頻器運行正常。過流故障是通用變頻器最常見也是最復(fù)雜的故障之一,因此排除這類故障時,首先應(yīng)區(qū)別跳閘是由負(fù)載原因還是由變頻器的原因引起的。是在加減速過程中還是在恒轉(zhuǎn)速過程中出現(xiàn)的過流跳閘。區(qū)別后就能縮小故障查找范圍,以便于快速準(zhǔn)確的排除故障。在外觀看不出明顯的故障痕跡的前提下,可以先將變頻器連接到電機的電纜拆下,分別試驗變頻器和電機。一般過電流故障原因可分為變頻器內(nèi)部和外部兩方面的原因:
1變頻器內(nèi)部原因
(1)加速時過電流。當(dāng)負(fù)載的慣性較大,而升速的時間又設(shè)定太短,在升速的過程中,變頻器的工作效率上升太快,點擊的同步轉(zhuǎn)速迅速上升。而轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速因負(fù)載慣性較大而跟不上去,結(jié)果使升速電流太大造成變頻器發(fā)生故障停機。
(2)降速時過電流。當(dāng)負(fù)載的慣性較大,而降速的時間又設(shè)定太短時,同步轉(zhuǎn)速迅速下降,而轉(zhuǎn)子因負(fù)載的慣性大,仍然維持較高的轉(zhuǎn)速,這時由于轉(zhuǎn)子繞組切割磁力線的速度太大而產(chǎn)生大電流造成過電流停機。
2變頻器外部原因
(1)點擊負(fù)載突變,引起大的電流沖擊而使過電流保護動作。這類故障一般重新啟動后自動恢復(fù)運行。
(2)變頻器容量選擇不當(dāng),與負(fù)載性能不匹配,引起功能失常、經(jīng)常過負(fù)荷停機甚至損壞。
(3)電機和電纜有接地或短路現(xiàn)象,引起大電流停機故障。
(4)變頻器電源側(cè)缺相,輸出側(cè)斷相,電機內(nèi)部故障或接地故障引起過電流。
四、結(jié)束語
變頻器是由微處理器控制,它們具有很高的運行可靠性和功能多樣性,完善的保護功能為電動機提供了良好的保護。所以在使用中故障率很低,質(zhì)量在中等以上的變頻器,本身內(nèi)部不會出現(xiàn)缺陷故障,故障往往是由外部因素引起的。所以在日常使用過程中除了對變頻器進行定期維護保養(yǎng)以外,還要加強對變頻器所控電機的日常檢查維護,和定期維修工作。經(jīng)常檢查就地控制柜內(nèi)控制回路和電纜接線等,以確保變頻器更穩(wěn)定的工作。