杜建欣
摘要:通過(guò)加裝變頻器、壓力傳感器等元件實(shí)現(xiàn)對(duì)清洗罐熱水水泵電機(jī)的控制,采用用穩(wěn)定的西門子S7程序模塊很好地實(shí)現(xiàn)清洗罐熱水水壓的穩(wěn)定調(diào)節(jié),保證了香料廚房配料設(shè)備的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)制煙正常生產(chǎn)起到保障的作用,并且達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:PLC變頻器壓力傳感器
1現(xiàn)狀問(wèn)題分析
我廠以前對(duì)香料罐及管路的清洗都是由加水泵直接泵水清洗,加水泵直接泵水壓力無(wú)法調(diào)節(jié),但是由于不同季節(jié)和被清洗罐原料的不同,所需要的熱水壓力不同,原先這樣會(huì)造成水資源的浪費(fèi),并且壓力太高的水進(jìn)罐內(nèi),強(qiáng)大的水流量重重地打在罐壁的底部,罐內(nèi)重量顯示的電子秤顯示數(shù)據(jù)異常波動(dòng),容易造成電子秤的不穩(wěn)定并造成壓力過(guò)大時(shí)候沖擊罐的稱重系統(tǒng),易造成測(cè)量的偏差,影響配料的精度。更為嚴(yán)重的是對(duì)該工序終端設(shè)備香料罐的水錘效應(yīng),香料罐發(fā)生振動(dòng),檢測(cè)香料罐重量的電子秤數(shù)據(jù)顯示波動(dòng)過(guò)大,放大器和傳感器及相關(guān)程序不穩(wěn)定,通常導(dǎo)致生產(chǎn)時(shí)工作人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不穩(wěn)定而要重新校驗(yàn),浪費(fèi)時(shí)間和其他關(guān)聯(lián)設(shè)備能源,因?yàn)轭l繁的啟動(dòng)和停止對(duì)設(shè)備都會(huì)造成不同程度的損壞,并且排除故障時(shí)間的長(zhǎng)短是難以預(yù)料的。
2技術(shù)改造
整個(gè)配料線采用了西門子S7-300可編程控制器做為中央處理器,并通過(guò)西門子PROFIBUS—DP網(wǎng)連接各個(gè)I/O子站,循環(huán)執(zhí)行數(shù)據(jù)包的交換,對(duì)應(yīng)使用的是西門子SETP7編程軟件包。生產(chǎn)線采用的控制方式是中控遠(yuǎn)程控制和本地控制,本地控制通過(guò)授權(quán)可以自動(dòng)或者手動(dòng)運(yùn)行各設(shè)備,自動(dòng)控制水平較高。通過(guò)對(duì)現(xiàn)狀分析和研究,經(jīng)過(guò)相關(guān)人員深刻的探索討論和研究分析,從現(xiàn)場(chǎng)布置、技術(shù)要求、經(jīng)濟(jì)效益等幾個(gè)方面綜合考慮,決定從硬件和軟件兩方面的技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)清洗熱水水壓的可調(diào)控制
2.1硬件改造:
2.1.1加裝VLT-2800系列變頻器控制熱水泵電機(jī)加裝一個(gè)-vLT 2800變頻器變頻器,變頻器站號(hào)為24。變頻器參數(shù)調(diào)整如下表所示:
2.1.2加裝壓力傳感器管路壓力探測(cè)加裝一個(gè)二線式壓力傳感器DMK331,這個(gè)壓力傳感器的變送輸出信號(hào)為4—20mA,plc通過(guò)對(duì)模擬量采集計(jì)算控制變頻器的運(yùn)行。結(jié)合我廠設(shè)定的最高清洗壓力為0.3Mpa,最低設(shè)定值為OMpa,最終得到的計(jì)算壓力為如下公式1P=lemp3/27648*(a-b)+b
(Pa)……公式1
注:a為設(shè)定最高值Ib為設(shè)定最低值,temp3為實(shí)際壓力對(duì)應(yīng)的浮點(diǎn)數(shù)。
通過(guò)壓力傳感器探測(cè)和反饋數(shù)據(jù),控制電機(jī)加上變頻器實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定調(diào)速,設(shè)定管路最大壓力為0.3Mpa,壓力傳感器反饋管路壓力與設(shè)定壓力相比較,由PLC通過(guò)變頻器控制電機(jī),變頻器的頻率超限信號(hào)(一般可作為管網(wǎng)壓力極限信號(hào))可適時(shí)通知PLC進(jìn)行變頻泵邏輯切換。
這是一種能夠可調(diào)管內(nèi)水壓的裝置。管道內(nèi)有一個(gè)壓力探測(cè)裝置,能夠知道當(dāng)前管道內(nèi)的水壓,并把當(dāng)前的水壓值傳遞給控制裝置。操作人員根據(jù)實(shí)時(shí)情況設(shè)定清洗罐熱水的壓力,由PLC自動(dòng)控制變頻器的運(yùn)行,達(dá)到水壓的穩(wěn)定。
2.2軟件改造使用STEP7編程軟件對(duì)以下幾個(gè)方面做了相應(yīng)的修改
2.2.1在硬件組態(tài)中添加了變頻器,站號(hào)為24
2.2.2FCl50中加了MRl,在DBl50數(shù)據(jù)塊中加了MRl
2.2.3在FCl60中的第41句,添加了變頻器控制MR電機(jī)設(shè)備層之間使用PROFlBUS-DP通信,上位機(jī)(操作計(jì)算機(jī))與S7-300的CPU通信采用的是MPl網(wǎng)。因此,程序可以通過(guò)上位機(jī)把程序下載。程序傳送成功之后,經(jīng)過(guò)反復(fù)多次試驗(yàn),本地和遠(yuǎn)控都可以很好的實(shí)現(xiàn)熱水水壓的靈活控制,通過(guò)統(tǒng)計(jì)用水量也由以前每次清洗IOOL下降到60L,更重要的是保證了主要電器設(shè)備和機(jī)械設(shè)備的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,故障率大大降低,很好地減少人力付出,節(jié)約能源浪費(fèi),順利達(dá)到預(yù)期目的。
3結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)這次的水壓壓力控制電氣改造過(guò)程中,雖然是簡(jiǎn)單的電氣改進(jìn),但自己也從運(yùn)用PLC程序編程,以及輸入輸出,通信等多方面,暴露出自己以前掌握的電氣知識(shí)還有很多的不足。特別是在PLC編程過(guò)程中,對(duì)原有的程序熟讀缺乏經(jīng)驗(yàn),對(duì)PLC編程軟件使用不系統(tǒng),對(duì)功能指令,通信等不能夠熟練地運(yùn)用、導(dǎo)致反復(fù)走了不少?gòu)澛贰R虼酥挥胁粩嗟募訌?qiáng)自己對(duì)新技術(shù)的學(xué)習(xí),并且在工作實(shí)踐中運(yùn)用,才能提高自己的理論和實(shí)踐水平,才有能力適應(yīng)工作上的要求。